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相似文献
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1.
铁水脱硅可减少转炉辅料消耗,是稳定转炉操作、实现少渣冶炼的一项重要工作。本文通过研究烧结矿、球团矿、窑渣等不同脱硅剂的脱硅效果,重点分析铁水温度、初始硅含量、及脱硅渣碱度对脱硅效果的影响,试验结果表明,同样的铁水条件,烧结矿的脱硅效果最佳,脱硅氧利用率超过60%,脱硅率超50%。铁水经过KR预脱硅可稳定转炉入炉铁水成分,同时回收了脱硅剂中的铁资源,并且通过扒渣减少入炉渣量,实现了少渣冶炼,给冶炼生产带来巨大的经济效益。  相似文献   

2.
铁水脱硅技术的发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文综述了国外铁水脱硅技术的发展。简述了必要性;介绍了国外高炉炉内预脱硅技术的各种喷粉法和炉外预脱硅的有关技术。  相似文献   

3.
铁水预处理工作的发展(之二):铁水预脱硫处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
高炉生产的炼钢技术,在入转炉或电炉前。多经预脱硅,预脱硫和预脱磷处理,称铁水预处理。本文将简要介绍国外的铁水预脱硫工作,为我省乃至我国钢铁冶金技术改造提供了参考。  相似文献   

4.
金志勇 《鞍钢技术》2008,(1):48-49,58
酒钢为满足不锈钢冶炼时铁水脱磷的工艺要求,在其转炉大型化改造过程中,采用了高炉铁水沟机械式投撒脱硅剂的方法进行铁水预脱硅。介绍了酒钢铁水预脱硅工艺的设计、主要设备及控制方法等。  相似文献   

5.
铁水预处理工作的发展(之三)   总被引:2,自引:0,他引:2  
高炉生产的炼钢铁水,在入转炉或电炉前,多经预脱硅、预脱硫和预脱磷处理,称铁水预处理。本文将简要介绍国外的铁水预磷和同时脱硫脱磷工作,为我省乃至我国钢铁冶金技术改造提供参考。  相似文献   

6.
韩孝永 《宽厚板》2007,13(2):22-25
铁水预处理已经成为现代化炼钢厂的重要工序之一,其目的主要是降低铁水中的某些有害元素含量,为炼钢提供合格的铁水.本文对铁水预处理的原理、工艺及铁水预脱硫、铁水预脱硅、铁水预脱磷等进行了阐述,并对搅拌法脱硫和喷吹法脱硫进行了比较.  相似文献   

7.
莱钢炼钢厂利用KR脱硫设备进行了铁水预脱硅工业试验,试验确定铁水目标[Si]为0.25%~0.35%。采用新型脱硅剂,脱硅氧效率达70%以上,脱除0.1%[Si]脱硅剂消耗量为9.85 kg/t。影响KR脱硅效率的主要是脱硅渣碱度、铁水温度和加料速度。分析认为,合适的脱硅渣碱度为0.5~0.8,脱硅起始铁水温度为1 350℃,脱硅剂加料速度为3.5~4.5 kg/s。  相似文献   

8.
实现铁水预脱硫、脱硅、脱磷一步到位是国内炼钢行业的共同追求。2007年11月1313,马钢全国最大的300t转炉四大核心工程之一——铁水预处理工程宣告圆满成功,实现了预脱硫、脱硅、脱磷一步到位,使马钢一跃成为目前国内屈指可数的采用KR法同时进行大量铁水“三脱”预处理的钢铁企业。  相似文献   

9.
张妙法  姜周华 《炼铁》1996,15(6):37-38
1 前言 随着冶金技术的不断发展,铁水预脱硅工艺逐渐成为了铁水预处理中不可缺少的环节。因为铁水含硅量低是保证后步脱磷的重要条件,并且铁水含硅量低也有利于转炉冶炼实现少渣操作。而铁水预脱硅的控制需要及时测定铁水中的硅含量,由于传统的化学分析法满足不了快速测硅的要求,因此,直接、快速的定硅探头的开发研究受到了各国冶金工作者的重视。  相似文献   

10.
返回转炉钢渣对铁水脱硅、脱磷的影响   总被引:7,自引:1,他引:6  
在实验室条件下,模拟转炉钢渣的组成,利用CaO-SiO2-Fe2O3-MnO2-MgO-P2O5-Al2O3-CaF2系熔剂对铁水进行预处理,研究了转炉钢渣组成和渣中添加BaO对铁水脱硅和脱磷的影响。结果表明,通过控制转炉钢渣的组成可获得约75%的脱硅率和80%左右的脱磷率。脱硅过程伴随有铁水的回磷反应。随Fe2O3含量增加,回磷率提高,最大回磷率可达22.5%。此外,分析了铁水回磷原因和防止回磷的,发现使用添加BaO的转炉钢渣对脱硅后的铁水进行脱磷处理,当BaO添加量控制在15%-20%范围内时,可明显提高铁水的脱磷率。  相似文献   

11.
在实验室试验研究了固体氧和气体氧对高磷铁水预脱硅效果及温降的影响.结果表明,用固体氧脱硅时,渣量大、温降多,硅和锰的氧化速度快,2 min已结束反应;用气体氧代替部分固体氧脱硅时,渣量小、温降少,脱硅速度虽缓慢,但不影响最终脱硅效果,脱硅率大于92%;合理的高磷铁水预脱硅工艺应该严格控制固体脱硅剂的用量,用适量的气体氧(w(O)>33%)代替固体氧,并控制较短处理时间(8 min左右).  相似文献   

12.
铁水预处理是现代化炼钢厂的重要工序之一,其主要目的是降低铁水中的有害元素(硫、硅和磷)含量,为炼钢炉提供合格的铁水。介绍了铁水预处理的原理、工艺及国外铁水预处理工艺技术的发展历程。分析了国内外铁水预脱硫、预脱硅和预脱磷等先进工艺技术,并对机械搅拌法脱硫和喷吹法脱硫进行了比较,机械搅拌法动力学条件好,可以采用低成本脱硫剂(CaO)实现深脱硫。  相似文献   

13.
张杰新  龙贻菊  胡昌志 《炼钢》2012,28(2):44-47
重庆钢铁股份公司开展了铁水渣洗脱硅的工艺试验,结果表明:采用渣洗法进行铁水脱硅,脱硅率可达52.69%;脱硅剂加入量、铁水原始硅含量及脱硅剂加入速度是铁水脱硅效果的主要因素。讨论了试验中铁水温降、脱硅渣泡沫化的问题。  相似文献   

14.
从国内外炉外铁水预处理脱硅技术的发展历史出发,介绍几种铁水脱硅工艺的特点,分析铁水预处理脱硅过程中存在的问题,并介绍了机械搅拌法脱硅等新技术开发的进展,为铁水脱硅技术的研究发展提供参考.  相似文献   

15.
高海  白瑞国  朱荣  张兴利  田鹏 《钢铁》2015,50(8):45-50
 介绍一种将含钒铁水复合喷吹预脱硫、提钒过程脱硅钛及出半钢过程脱磷技术相结合形成的新型含钒铁水“三脱”预处理工艺。通过研究复合喷吹脱硫工艺的喷吹枪位、喷吹速率、脱硫剂配比等参数对脱硫的影响,优化了含钒铁水复合喷吹脱硫工艺,并在提钒过程中实现了脱硅、脱钛。通过对出半钢过程预脱磷技术研究,取得了提高脱磷氧化率、降低炼钢转炉脱磷负担的冶金效果。  相似文献   

16.
对宝钢高炉炉前铁水预脱硅技术进行了总结分析。根据现场实际生产数据及操作经验,重点分析了影响脱硅效果和泡沫渣的诸多因素,并通过采取一系列改进措施,使高炉炉前脱硅取得了很大的进步,为炼钢冶炼低磷低硫精品钢提供了优质低硅铁水。  相似文献   

17.
工业试验表明,炉外铁水脱硅效率与脱硅剂的成分、加入量、加入方式及原铁水中硅含量密切相关。  相似文献   

18.
冯建忠  蔡湄夏 《炼铁》2004,23(Z1):84-86
对太钢4号高炉铁水炉前预脱硅的工艺进行分析,认为对现有工艺进行适当的优化,脱硅、消泡效率仍有提高的空间,同时,脱硅铁水增硫严重的问题可以得到解决.  相似文献   

19.
在实验室进行了模拟铁水预处理机械搅拌法脱硅的动力学试验,考察了铁水温度、搅拌方法、初始硅含量、脱硅渣碱度等因素对脱硅反应速率的影响.试验表明:铁水温度对脱硅速率影响较小;机械搅拌可显著提高脱硅速率;脱硅反应初期的限制环节是硅在铁水侧的传质,当渣中FeO含量降低到一定程度后,FeO在渣相侧的传质成为脱硅过程的限制环节,或与硅在铁水侧的传质共同控制速度;脱硅渣碱度在0.32 ~0.65变化对脱硅速率无显著影响.  相似文献   

20.
在实验室,根据重钢和攀钢高炉铁水的理化性质,对含钒钛铁水的预处理进行了系统的试验研究,本文为铁水炉外脱硅和脱钛部分。  相似文献   

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