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一前言我厂原设计半水煤气脱硫塔为寸φ3500×21500毫米木格填料塔,采用氨水液相催化法脱硫,因塔阻力大,于1971年将上段木格改为填充塑料球,取得了一定的效果,达到了设计要求。随着生产的发展,前后工序生产能力均由4.5万吨/年扩大到6万吨/年,脱硫塔能力遂感紧张,塔阻力较大,脱硫效率较低。于是将基建项目的一台φ3500×31560的木格填料脱 相似文献
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我厂煤系统合成氨的生产规模原为5万吨/年,后填平补齐为8万吨/年,其脱硫塔(φ3500毫米,H31560毫米两台)原是填料塔,其中装木格子共6段,每段为27层。由于生产规模的扩大,木格子积硫严重,致使系统压降日趋增加,要通过24000标米~3/小时气量(四机)往往需开两塔方能维持生产,为此需对原脱硫系统进行改造,其目的是:1.提高单塔的生产能力,以满足生产规模扩大的需要;2.减少积硫,降低压降。是另造新塔还是对原塔进行改造-改为高负荷的旋流板塔?江西氨厂上了个φ2000毫米旋流板脱硫塔,效果不错,为大直径的旋流 相似文献
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我厂硫酸车间始建于1973年,规模5000t/a,1977年扩建为10kt/a,采用热浓酸洗、一转一吸流程。1985年改为水洗净化,1987年扩建成20kt/a装置,当时干吸塔仍为中1800mm旧塔,仅填料和分酸装置作了改进,基本能适应生产需要,但阻力偏大,并有带沫现象。1988年再次扩建为40kt/a规模,即在老系统旁边增加一套20kt/a的装置。为了解决干吸塔存在的问题,新系统干吸塔的设计中考虑了以下几个问题。 相似文献
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我广Φ10003~#氨合成塔阻力突然增大原因分析我厂Φ10003#氨合成塔为三套管型带中置锅炉轴向结构,全部装填粒度为6.7~9.4mm触媒。满负荷生产时该塔设计阻力≤1.77MPa。1991年3月初,在一次系统检修后开车,塔阻力正常(入塔气量800?.. 相似文献
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<正> 江苏新沂磷肥厂硫酸车间净化工段,原使用矩鞍环填料脱吸塔。该塔直径为φ900毫米,填料高度为3米。其脱吸率只有80~90%,同时填料易被堵塞,阻力大,脱吸率下降较快,特别在全烧尾砂时,三个月左右就被迫停车清理一次。 1987年6月,我厂新设计了一座新型填料脱吸塔,塔体及部件均用聚氯乙烯塑料制成。它具有如下特点: 相似文献
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茂名市化肥厂硫酸一系统原生产能力为5千吨/年,干吸塔系填料塔,内径φ1360毫米,塔截面积1.45米~2。原设计的填料结构:主体填料:φ75毫米三螺旋瓷环7.98米~3,整堆,高度5500毫米分布填料:φ25毫米拉西环0.73米~3,乱堆,高度500毫米 相似文献
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公司合成氨系统采用间歇式气化法制取半水煤气,半水煤气脱硫采用栲胶脱硫,添加“888”脱硫剂,长期以来脱硫系统运行基本比较稳定。自2005年8月大修到2006年9月,脱硫系统阻力比较稳定,运行较好,脱硫塔阻力一般维持在5kPa左右,脱硫效率能够保证在90%以上,完全满足生产的正常需要。2006年9月26日脱硫塔阻力突然增大,最高达到15kPa,严重影响了生产的正常运行。通过一段时间的工况优化和操作,目前脱硫塔的阻力基本上保持稳定的下降趋势,确保了脱硫生产的安全稳定运行。 相似文献
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我厂净化车间装有3台煤气鼓风机(型号为:300-41-1),每台风机配有直径为1600×6毫米的泡沫筛板除尘塔一台。但该塔从使用以来,由于水质问题和煤气中所带灰尘太多,使用一段时间后,塔板筛孔堵塞,带水严重,造成阻力过大,气量低,动能消耗高的现象。有时迫于生产,不得不停车检修,严重的影响了设备的生产能力。鉴于上述原因,1982年底我们对2号塔的塔板进行了设计改装,采用了旋流板除尘工艺,1983年3月安装使用(见图)。经一年多的生产实践证明,效果比较满意。 相似文献
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我厂原用φ500湍动脱硫塔,由于塑料球后期破损堵塞,造成气液分布不均,塔阻力增大,效率降低。1977年全年平均铜耗为0.74公斤/吨氨,严重影响了生产。去年底,在省化工设计研究院的帮助下,根据浙江大学研究的旋流板塔和浙江海宁、湖州等氮肥厂的实践经验,对现有脱硫系统进行了改造,把旋流板技术引用到铁氨法脱硫上,自制一台旋流板塔与湍动塔串联使用,于1978年元月3目投入运行至今,脱 相似文献
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句容磷肥厂所用干吸塔为填料塔,塔内径1128毫米,截面为0.996米~2,内装拉西环。该塔开始运行时,阻力就达300毫米水柱左右,风机出口气体中水份高于指标。为了适应增产需要,我们对该厂的干吸塔进行了改进,取得了较好的效果,有关改进内容介绍如下:1.更换填料改用矩鞍形填料,装填情况如下:φ6英寸隔板填料一层φ3英寸螺旋填料二层50毫米矩鞍形填料5200毫米38毫米矩鞍形填料650毫米填料总面积为751米~2。 相似文献
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一、采用耐酸混凝土内衬和承重结构施工设计方案的目的及其主要内容 硫酸生产系统的干燥塔和吸收塔(简称干吸塔)过去一般都采用耐酸砖砌体作为钢壳塔壁的内衬,塔底采用条形砖拱作为填料层的承重结构,以年产8~12万吨生产能力的干吸塔为例,钢壳φ5132毫米,砌砖后有效φ内4900毫米,总高12190毫米,需 相似文献
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本厂造气系统原洗气(塔前另设洗气箱。为了减少系统阻力和提高制气量,我们对洗气塔作了改造,即去掉了洗气箱,洗气塔的喷头改为双球冠溅散式。洗气塔原为螺旋喷嘴,由于内径小(φ5~8毫米),加之水温高,水质又差,易生成水垢堵塞喷嘴,冷却效果不好,半 相似文献
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一、概况 我厂硫酸车间一系统的三座干吸塔直径均为2.284m,原为年产15kt规模时的配套设计。十几年来,几经挖潜改造,系统的年生产能力已达30kt以上。但是,随着产量的增加,塔的阻力也大幅度上升,当日产量为96t时,干燥塔的阻力高达3200Pa,系统总压头为40kPa,D60×90罗茨主风机不 相似文献
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上海硫酸厂第一车间硫酸生产净化系统原来采用“二文—器—电”流程。在1965年生产新高潮推动下,于四月间采用了淋降式泡沫塔代替第二文氏管。投产后,经多次不断改进,简化为一个文氏管、一个泡沫塔的新型流程,简称“文泡”流程。将原有第一旋风分离器、第二文氏管、第二旋风分离器及冷凝器等四个设备均予割除不用。经九个月来的生产实践证明,“文泡”流程在降温、除尘、除雾等方面均能达到要求,阻力降亦从原有五个设备时的590毫米水柱下降为340毫米水柱,压力降下降了250毫米水柱。而日产量却由原来的36.3吨上升为40.4吨。现将生产技术总结如下。 相似文献
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