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笔者采用自主开发的复合生物滤池专利技术处理垃圾恶臭气体.实验表明,垃圾恶臭气体流量为0.7~2.2m3/h,H2S、NH3、甲苯和甲硫醇浓度分别为0.01~0.09mg/m3、1.50~3.50mg/m3、0.20~2.55mg/m3和0.20~1.90mg/m3时,它们的总去除率分别达到92.9%、93.7%、86.0%和90.0%.当垃圾臭气浓度增大时,其多种成分可以相互影响而改变其水溶性,即气体间相互起着助溶剂的作用.复合生物滤池用于处理实际垃圾恶臭气体(处理量为5000m3/h),出气达到《恶臭污染物排放标准(GB14554-93)》中的一级排放标准,与水滤 活性炭吸附塔相比,具有更好的处理效果. 相似文献
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采用UASB-加压曝气生物反应器处理湖南某药业公司的制药废水。UASB容积负荷为5~8 kg COD/(m3·d)、压力曝气生物反应器容积负荷为2~2.5 kg COD/(m3·d),去除1 kg COD运行费用约为0.5元,处理出水水质达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904—2008)。 相似文献
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大型石化企业污水装置恶臭气体治理工程实践 总被引:1,自引:0,他引:1
恶臭气体处理是当前工业废气处理的难点和热点。随着国家环境保护标准的不断提高,对"三废"处理要求越来越严。采用生物氧化处理技术,对某大型石化企业污水处理装置产生的恶臭气体进行治理,使污染物转化为无害或低害的物质,实现了达标排放。 相似文献
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微波-生物接触氧化法处理制药废水的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为探讨微波与生物接触氧化法用于处理制药废水的可行性,进行了相关试验研究.考察了微波处理对制药废水中COD的去除效果,结果表明:在微波辐射时间为2、8、10 min的条件下,对COD的去除率随着微波功率的增加呈相同的变化趋势;微波功率为382.5、434、459、510 W的条件下,对COD的去除率均随微波辐射时间的延长而有不同程度的提高;降低pH值有利于提高微波处理对COD的去除率.应用微波与生物接触氧化的组合工艺处理制药废水的试验结果表明:生物接触氧化的最佳处理时间为760 min;微波处理对COD的去除率为10%~15%,生物接触氧化法直接处理时,对原水COD的去除率较低,出水COD>300mg/L;经过微波处理后(459 W、8min)再进行生物接触氧化处理(760 min),则对COD的总去除率>95%,最终出水的COD<300mg/L,表明该组合工艺用于处理制药废水是可行的. 相似文献
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不同填料生物滤塔净化城市污水厂恶臭气体研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为比较不同生物填料用于城市污水处理厂除臭的性能,建立了4套不同填料生物滤塔小试装置,并考察了其对污水厂恶臭气体中H2S的去除性能、压降变化以及填料层的持水能力和pH缓冲能力。结果表明,在空塔停留时间为10~20s、进口H2S8.5mg/m3的条件下,珍珠岩、矿物球、竹片和沸石生物滤塔对H2S均有较好的去除效果,出口H2S浓度可长期稳定达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554—93)的二级标准。沸石生物滤塔对H2S浓度的升高有较好的缓冲和耐受能力,珍珠岩生物滤塔有较强的持水能力,矿物球和沸石生物滤塔有较强的缓冲pH能力。 相似文献
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深圳市滨河污水处理厂三期工程除臭系统设计规模为7×10^4 m^3/h,采用化学除臭工艺,处理后的臭气浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)的一级标准,主要臭气源得到有效控制,除臭效果显著. 相似文献
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复合式交替流生物工艺处理制药废水的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用复合式交替流生物反应器处理综合制药废水,确定了最优运行方式,并对最优运行方式下的处理效果进行了考察。结果表明,DO和容积负荷是影响反应器启动的重要因素;采用最优的运行方式,在进水COD为2 000~4 500 mg/L、流量为0.4~1.0 m^3/h的条件下,出水COD基本保持在500 mg/L以下,达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的三级标准要求。由于最优运行方式下采用A池两个分区及B池两点周期性交替进水的运行方式,故会导致出水水质周期性变化,因此必须辅以其他后续处理手段以确保出水水质达标。 相似文献
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介绍了多级A/O+生物脱氮技术在高浓度制药废水处理工程中的应用。实际工程运行结果表明,处理出水pH值为6~9、COD≤500 mg/L、SS≤400 mg/L、氨氮≤35 mg/L、TN≤70mg/L、TP≤8 mg/L,符合《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的三级标准,其中总氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ 343—2010)的B级标准,氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887—2013)要求。该工程采用的点对点水解布水、生物脱氮、磁悬浮风机等新型技术和设备,具有较好的推广应用价值。 相似文献
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作为一种重要的化工原料,丙烯酸(酯)年产量很大,其生产过程排放的废气量不容小觑。丙烯酸(酯)生产废水是重要的废气逸散源,以丙烯酸(酯)生产废水处理站挥发产生的废气为处理对象,设计选用生物过滤+氧化喷淋+活性炭吸附(应急)的组合工艺,处理后废气中氨、硫化氢、苯、甲苯、丙烯酸、丙烯醛、甲醛、非甲烷总烃和臭气浓度的排放浓度分别降至未检出、未检出、2. 35 mg/m3、9. 24 mg/m3、0. 98 mg/m3、1. 12 mg/m3、0. 74 mg/m3、12. 2 mg/m3和295,满足上海市《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB 31/1025—2016)、《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571—2015)、上海市《大气污染物综合排放标准》(DB 31/933—2015)、上海市《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》(DB 31/982—2016)要求,实现达标排放。该联合工艺运行成本为0. 003 6元/m3,运行成本低... 相似文献