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镗床镗杆副的精度将直接影响到工件的加工精度。由于镗杆在工作中既要做旋转运动,又要做直线往复运动,同时还必须有足够的刚性,以承受镗削(或铣削)的切削力,因此,镗杆在工作一段时间后容易磨损、拉伤或弯曲。在大修时,如何恢复镗杆副的精度是个关键问题。几年来,我们已修复了进口和国产的多种规格镗杆 相似文献
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我厂一台捷克WD200型落地镗床,长期存在镗孔精度差的毛病。大修前曾作试镗,圆镗杆分别伸出200和870mm,镗削两轴承座孔(见图1)。加工结果是:前端轴承,圆度0.03、圆柱度0.015、光洁度▽5;后端轴承,圆度0.07、圆柱度0.02、光洁度▽5。误差分析镗杆轴系结构见图2:齿轮15通过销钉、传动套12和键11将转动传给圆镗杆1,圆镗杆的轴向进给由丝杠、螺母(图中未表示),通过17传来。方镗杆14可以在镗削长跨距孔时向外伸出,以减少圆镗杆的悬伸量。方镗杆的进给由蜗杆带动蜗轮条来实现(图中未画出)。分析机床结构:圆镗杆1所加工孔的圆度误差,来源于圆镗杆的回转误差。圆镗杆通过铜套2、9,定位于空心镗杆3之内,如果两者的配合间隙是合适的,圆镗杆的回转误差必来源于空心镗杆的回转误差。 相似文献
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许光明 《机械工人(冷加工)》1978,(5)
我厂加工内球形,过去是在车床上加工,用手工摇动纵横拖板进行切削的。这种方法工效低,劳动强度大,精度和表面光洁度都达不到质量要求,互换性很差。我厂老师傅动脑筋革新成功在T66S卧式镗床上镗内球形工具。实践证明效果较好,能减轻劳动强度,弧形精度误差在 相似文献
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深孔镗床镗杆直径的确定以往是以镗孔直径与镗杆直径的比值为依据的,这一做法缺乏理论根据。为了找出合理的设计计算方法,现进行细致地分析与探讨。镗杆在机床上的结构示意图如图1所示。图11.镗杆固定座2.镗杆3.镗杆导向座(长镗杆可有数个)4.可调镗杆导向座5.镗头6.刀具导向李7.中心架(工件长时可有数个)8.工件镗杆主要受三个方向的切削力作用,即圆周力、径向力和轴向力。圆周力是主切削力,通常情况下,径向力约为圆周力的1/3,轴向力约为圆周力的1/2。此外,镗杆还受自重力的作用。径向力作用于镗头上,镗头在进人工件孔… 相似文献
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我厂有一台T68镗床由1971年使用至今。因使用年久,丝杆与螺母之间产生了轴向间隙,使镗杆轴向窜动达0.10mm,不能保证加工精度。由于换制新的进给螺母比较困难,我们在原螺母基础上采取了消除间隙的办法解决了这个问题。现简介如下: 机床原进给螺母如图1所示。首先在距螺母右端约2 相似文献
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正本文重点介绍一种用于卧式镗床镗削锥孔的工装设计方法,提供一种在非标锥度和大型锥孔加工方面的解决思路和工艺措施。1.设计思路从卧式镗床用于镗孔加工的进给来看,主轴在旋转的同时通过独立的传动链用以轴向进给,不与旋转主运动发生关系,现利用主轴旋转和进给的这一特点,我们设计出了以下用以固定锥度锥孔镗削的刀具工装系统(见图1)。 相似文献
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BFT100/IV卧式镗床是原东德七十年代的产品。由于该镗床与国产类似设备相比,加工精度高,切削抗力大,因而,我国曾引进了不少此类设备。经过二十多年的使用,主轴组件大多严重磨损,已经不能满足正常生产要求,必须进行恢复性修理。 我们对该主轴组件进行了全面修理和装配调整。第一台镗床修理后,经两年多的使用,效果良好,各项技术指标均达到出厂验收标准。现将此镗杆组件修理方法介绍如下: 相似文献
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在镗床的加工中,比较难掌握的精度是孔的直径方向的尺寸公差。为此,我们设计了一套镗床用精镗刀杆,具体结构见下图。在使用时,先将硬质合金刀装入刀杆前部3的16 × 16mm的槽孔中,然后旋动带有刻度的推进螺母2,使刀尖对准已半精加工好的孔壁上,再退出镗杆,按刻度进刀(每格0.02mm), 一般只需一次对刀即可完成孔 的精加工,因而改变了过去敲 打刀子的落后加工方法。 经过现场多次使用,效果 很好。这种精镗刀杆的优点是. 可进行孔的精加工和半精加 工,加工范围可达Φ55~Φ35 mm,不需制做专用刀具,只 要使用16 × 16mm的普通硬质 合金刀具就可以,… 相似文献
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DI×I60型卧式光学座标镗床是瑞士DI×I公司制造的高精度精密机床,是我厂关键机床之一。由于使用多年未曾维修过,机床的几何精度丧失,加工精度和表面粗糙度已达不到要求。镗轴组的轴瓦磨损情况如下表: 相似文献
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镗床上的镗杆内锥孔使用日久后表面会局部损伤或拉毛,造成刀杆装配后出现较大的径向跳动;必须设法消除,以利获得一定的加工精度。我厂在大修后的镗床上,对镗杆锥孔进行了自磨修复加工,取得了很好的效果,现介绍于下。 相似文献
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卧式车床改装为卧式镗床 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司在日常的业务活动中,有时会遇到气缸套、液压缸套等零件的加工,工件如图1所示,材料为HT200铸件。为了在不增加专用设备的前提下完成供货,笔者将一台C616车床改装为卧式镗床,满足了工艺要求。1.加工部件的技征术特由于52mm止口和40mm缸套内孔的同轴度和垂直度要求均为0.01mm,并且为满足缸套40mm内孔的表面粗糙度要求必须进行精铰。 相似文献
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T68卧式镗床镗轴轴向窜动的故障分析与改造 总被引:1,自引:0,他引:1
T68卧式镗床镗轴轴向窜动产生于镗轴运转时的传动链各配合件的配合间隙。该配合间隙随着传动磨合时间的增加而增大,当超过设计制造允许值时将导致镗轴轴向窜动故障,使镗轴在铣削工件平面时平面度超差。具有明显故障特征的配合件有轴承与丝杠、滑座螺母与丝杠、滑座螺母内外组合体、传动啮合齿轮等。通过改造镗轴滑座螺母与丝杠不能自锁的锁紧机构装置,控制滑座位移,即在滑座导轨压板上加装压板,用螺钉紧固,将滑座与尾部箱体连成一体,故障排除,彻底解决了镗轴铣削工件平面平面度超差的问题。 相似文献