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催化铁内电解法处理染料废水试验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
利用催化铁内电解法对染料废水进行了探索性实验,结果表明:染料初始浓度400m班,铁铜质量比为6:1,pH值为7,铁水比75g/L,反应时间1h,搅拌速度100rpm,染料废水的脱色率达到90%以上,其可生化性有所改善,有利于后期的生化处理。 相似文献
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为探讨生化处理工艺,本研究运用经典的瓦勃氏呼吸仪,首先测定了不同条件下漂染废水的可生化性,探明漂染废水属于较难生物降解的废水并获得该废水生物降解的最佳温度为30℃,最佳pH为7,最佳浓度为COD400mg/L,生化处理时需向废水中以BOD_5:N:P=100:5:1的比例投加N、P营养,并驯化污泥. 相似文献
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采用铁碳芬顿—混凝沉淀法对焦化废水进行预处理,研究了反应条件对处理效果的影响。试验结果表明,在初始pH3.0~3.5、H2O2投加量1.4 mL/L、Fe/C1.5∶1、反应时间30 min、PAM投加量为3.5 mg/L时,CODCr、挥发酚和色度的去除率分别为36.8%、49.5%和78%;B/C由原来的0.222提高到0.479,经铁碳芬顿—混凝沉淀法预处理后的焦化废水可以满足后续生化处理单元的要求。 相似文献
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维生素制药废水经过初步生化处理后,出水水质无法满足要求,具有难降解、COD和氨氮浓度高的特点,针对这些特点,本文采用"强化复合曝气水解酸化→高效厌氧复合反应→流离生物接触氧化"连续工艺深度处理维生素制药废水,研究其可行性。处理规模为7.2 m3/d的中型试验结果表明:强化复合曝气水解酸化能使进水B/C值由0.33提高到0.48,提高下一步生化反应的处理效率,当进水CODCr的浓度为150~641 mg/L,氨氮浓度为6~115 mg/L时,平均去除率分别达到84.28%、93.8%,出水COD浓度小于50mg/L,氨氮浓度小于5 mg/L,出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A指标,该连续工艺深度处理此类废水具有可行性和稳定性。 相似文献
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在以酸化法回收硫化染料等残洗液后,与漂染废水混合,同时加入适量的生活污水,以硫酸铝为絮凝剂,用Na_2CO_3、Ca(OH)_2碱化污泥作助凝剂,经砂滤后出水COD_(Cr)去除率可达80.8%,脱色率90%,排渣体积为一般化学法的30%。 相似文献
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三峡工程混凝土骨料碱活性检验项目是在以往大量长期的研究工作的基础上进行的复核检验。研究采用了化学法、38℃和50℃养护砂浆棒长度法、水泥碱含量高达1.5%条件下50℃养护砂浆棒长度法、压蒸法等方法进行检测,以便充分揭示三峡工程天然骨料和人工骨料是否存在活性。通过对检测结果的分析,对三峡工程混凝土骨料的选用提出了科学的建议。 相似文献
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根据洗浴废水的水质特征,采用原水→混凝沉淀-过滤→固定化生物活性炭(Immobilized Biological Activated Carbon,IBAC)→微滤膜(MF)→UV消毒→出水的工艺流程.混凝沉淀-过滤物化预处理单元可以有效地减少洗浴废水中的各类污染物.IBAC生化处理单元,实现有机污染物、LAS、浴臭等有效去除,是保证出水合格的根本措施.微滤膜发挥物理截留作用、UV消毒杀死细菌和总大肠菌群.出水水质达到<城市供水水质标准>(CJ/T 206-2005). 相似文献
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为解决印染废水的资源化处理问题,针对实际印染废水研究了以超滤和纳滤膜分离技术为核心的印染废水处理及回用工艺在工程上的可行性。实验结果表明:还原染料废水采用超滤系统处理,膜出水水质即能够满足印染厂内回用水质要求;活性染料废水通过纳滤浓缩能够获得较好的染料回收效果。采用双膜膜分离系统(UF+NF)能够使两种染料废水的污染物均得到明显去除,还原性染料废水的总悬浮物、COD、浊度和色度的去除率达到了100%、95.21%、92.86%和100%;活性染料废水上述各项指标去除率达到100%、82.85%、98.46%和99.43%。双膜膜分离系统适用于工业印染废水处理及染料回收,是资源化处理印染废水的发展方向。 相似文献
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王冰冰 《水资源开发与管理》2022,(1)
通过对江苏沙钢集团厂区现有的焦化废水处理工艺进行深入的调研后,合理优化现有处理单元,采用增加前处理以及末端深度处理环节的方式,达到提高污染去除效率的目的。通过现场中试实验,获取改良工艺对焦化废水去除效果的最优工况参数。中试实验的工艺路线为“破乳→隔油→臭氧催化Fenton→气浮→EGSB→BACT→臭氧催化Fenton→气浮”,在前处理段臭氧浓度设置为100mg/L、深度处理单元臭氧浓度设置为50mg/L、BACT段分流比为1∶1、污泥回流比为1∶1时,工艺运行稳定后,在COD进水浓度为4100~5600mg/L时,系统对COD去除率可稳定达到95%以上,在氨氮进水浓度为250~310mg/L时,系统对氨氮去除率可稳定达到91%以上。 相似文献