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借助15t顶吹氧气转炉的试验,研究了氧气顶吹转炉的气化脱率和影响它的主要因素,同时,研究了影响吹炼终点脱硫分配比和偏离平衡系数的因素。 相似文献
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美国USS/Kobe钢公司传统的脱硫技术主要是靠铁水脱硫和钢包合成渣脱硫。为了达到降低成本。调整了4个影响因素——废钢管理、转炉渣性能、铁水脱硫程度和钢包合成渣性能。 相似文献
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介绍了在转炉出钢工位加入脱硫剂和吹氩喂丝工位喂入含镁包芯线简易脱硫工艺研究的结果。在30t钢包中,当喂丝速度在1.0-1.5米/秒,喂丝量为270米/炉时,平均脱硫率为46.4%,平均温降为6.9℃,取得较好的脱硫效果。 相似文献
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采用转炉污泥取代铸铁屑配制焦炉煤气脱硫剂,转炉污泥与稻壳体积配比为1:2,水分30%~40%,pH值8~10,经过生产实践证明,脱硫效率达到99.9%~99.8%,既降低了煤气生产成本,减轻工人劳动强度,又提高了民用煤气质量,具有可观的环境效益与经济效益。 相似文献
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论述了转炉冶炼脱硫热力学和动力学的反应机理,分析了冶炼脱硫存在的问题,并提出改进措施。改进后的转炉取得了良好的脱硫效果,其总的脱硫效率可达到40%-60%。 相似文献
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转炉出钢结束后向钢包内加入钢渣改质剂,可以降低炉渣氧化性(∑(FeO+MnO)的含量),提高转炉出钢脱硫效率。酒钢宏兴股份公司碳钢薄板厂在120吨转炉出钢后加入钢渣改质剂,研究出钢后加入钢渣改质剂对钢水质量、脱硫能力的影响。试验结果表明,出钢后加入钢渣改质剂,降低了炉渣氧化性,提高了脱硫效率,改善了钢水质量。 相似文献
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西西伯利亚钢铁公司KKЦ-2厂型材连铸机生产的钢种(Cт3cп、Cт5cп、30-45、18Г2C、09Г2C及其它钢种)硫含量要求不超过0.05%-0.02%。为此,该公司研究开发出了在350t转炉出钢时使用的脱硫工艺,即,出钢时使用铝锭及固体造渣剂(石灰及荧石,其比例为4:1),可使钢水【S】≤0.02%。 相似文献
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采用转炉污泥配制焦炉煤气脱硫剂,既可降低煤气生产成本,减轻工人劳动强度,又可提高民用煤气质量,具有可观的经济效益和社会效益。 相似文献