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荆门市化工厂去年进行丙烯尾气回收及回收丙烯的循环使用两项技术改造,既减小了废气对大气层的污染,又为企业增加经济效益80万元,这在国内还没有先例。 聚丙烯生产中,闪蒸操作产生大量的丙烯尾气,且含有较高数量的氧气、氮气。国内厂家都担心压缩安全和不凝气体的处理问题,把尾气一般都作为废气烧掉。该厂在设备安装时期,提出了回收丙烯尾气的设想,组织工程技术人员赴外地考查,针对尾气回收中可能存在的问题进行攻关,并采取得力技术措施,解决了尾气含氧和不凝气体累积这两个压缩回收的主要问题,在去年原料 相似文献
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气相法聚丙烯装置排放气回收系统排放至火炬系统的尾气含有大量烃类和氮气,应用膜分离和深冷分离组合技术高效回收尾气中的乙烯、丙烯和氮气等组分,减少火炬排放,降低装置物耗和能耗。实际应用效果显著,总烃回收率达到92%以上,氮气回收率75%,聚丙烯装置废气排放量减少2 591 t/a,平均能耗下降0. 24 kg/t,实现了节能降耗和清洁生产的目的。 相似文献
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针对聚乙烯装置含烃类尾气排至火炬燃烧造成环境污染及经济损失问题,通过尾气回收技术诸多方案的对比,确定采用双膨胀自深冷分离工艺技术,对聚乙烯装置尾气进行回收利用。结果表明:项目实施后,排火炬尾气中99%以上的烃类得到回收利用,其中回收乙烯、异丁烷、异戊烷78%,回收氮气85%,聚乙烯装置平均能耗下降了0.8 kg标油/t PE。不仅减少了资源浪费,并且降低了装置能耗,保护了大气环境。 相似文献
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介绍了膜分离技术的特点和传质机理及应用状况和发展前景。用有机蒸汽膜法回收系统回收液相本体法聚丙烯装置产生的丙烯尾气,丙烯回收率达到98%以上,取得了让人满意的效果。 相似文献
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塑料抽纱台布是石家庄市塑料制品厂的主导产品。台布的塑化成型是以液化石油气作为燃料加热的,年耗液化气400t。制品厂邻厂聚丙烯厂生产过程中,排放的丙烯尾气含95%以上的丙烯。其燃烧值与液化石油气的相近,燃烧特性相似。以前,聚丙烯厂尾气均经火炬放空。为了合理利用这部分能源,聚丙烯厂和塑料制品厂联合建了“丙烯尾气回收工程”。工程包括:尾气输送管网;计量装置;安全设施;一套安全水封及两套阻火器。工程总投资仅为0.6万 相似文献
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在氯醇法生产环氧丙烷工艺中,由于丙烯次氯酸化制取氯丙醇车间的氯醇化尾气中含有酸性腐蚀组分、可燃气体、共沸有机氯化物、氧气等,综合回收利用较为困难。目前,采用不可再生的碱洗、焚烧、深冷、鼓入空气稀释等方法来处理,效果差,能耗高,危险系数大,而且会产生二恶英。本研究采用固体碱吸收酸性腐蚀组分后,根据物性特点分别采用强极性溶剂和弱极性溶剂耦合吸收的工艺对氯醇化尾气回收处理,同时回收丙烯、丙烷和有机氯化物。探讨了不同吸收剂流量下尾气的吸收效率和最优操作条件,结果表明采用强-弱极性联合工艺能有效回收尾气中产品附加值,丙烯丙烷回收率为98%以上,有机氯化物回收率97%以上,且该工艺过程能耗低,绿色环保,应用前景广阔。 相似文献
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膜分离技术在聚丙烯尾气回收中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了应用膜分离技术从聚丙烯尾气回收装置释放的不凝气中回收丙烯的情况。不凝气中丙烯的平均体积分数约68.67%,用膜分离系统从不凝气中回收丙烯,丙烯回收率可达90%。膜分离系统操作简单,占地少,经济效益明显。 相似文献
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四氯化钛精制尾气成分复杂、毒性大,目前还未见成熟技术对其进行回收利用。对四氯化钛精制尾气的来源及物化特性做了全面研究,查明四氯化钛精制尾气的物质组成达20种以上,包含粗四氯化钛中的气相组分和液相组分,以四氯化钛和四氯化硅为主。提出了采用精馏法从四氯化钛精制尾气中分离富集回收四氯化钛和四氯化硅的方案。进行了精馏实验研究,回收的中段馏分中四氯化硅质量分数达到95%,精馏釜液中四氯化钛质量分数达到96.5%,四氯化钛回收率达到90%以上。该工艺为四氯化钛精制尾气的综合利用开辟了一条新途径。 相似文献
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降低间歇本体法PP装置丙烯单耗的工艺研究 总被引:1,自引:1,他引:0
分析了造成间歇本体法聚丙烯(PP)生产过程中丙烯单耗高的原因,提出了用变压吸附工艺回收不凝气,用连续氮气汽提置换闪蒸釜的工艺设想,初步研究和实践证明,采用连续汽提置换工艺可将闪蒸釜氮气置换过程排出的气体全部排入气柜回收处理,变压吸附工艺处理后的净化氮气中丙烯体积分数约1%,该技术预计可使间歇本体法PP装置每吨PP的丙烯... 相似文献
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介绍了有机蒸气膜分离的技术进展,阐述了应用膜分离技术从有机蒸气/氮气混和气中分离回收烃类的基本原理.将膜分离技术用于气相法聚乙烯尾气回收系统回收烃类,其脱除率可达75 %以上.渗透气经压缩、冷凝进一步回收,达到了减少排放的效果.应用表明膜分离方法以其清洁、高效、低投入带来明显的经济效益. 相似文献
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聚丙烯装置尾气改造项目采用的冷凝工艺技术具有流程简单、占地少、能耗低等优点。具体工艺是将尾气中的丙烯回收至60万 t/a 气体分馏装置原料罐中充当进料,对聚丙烯装置尾气中的丙烯进行回收利用,以降低装置的丙烯单耗,提高经济效益。 相似文献