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7175合金锻件热处理工艺的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
汪德涛 《理化检验(物理分册)》1999,35(2):55-58
对用于航空工业的美国牌号7175铝合金锻件进行了六种热处理工艺研究。结果表明,采用该工艺生产的锻件,各项性能均满足美国AMS4149标准的要求,从而为我国航空工业采用该合金材料奠定了基础。 相似文献
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沈言锦 《理化检验(物理分册)》2009,(11):678-679
研究了不同热处理工艺对ZA40合金的力学性能和硬度的影响,在此基础上,确定了其热处理工艺。结果表明:该合金在375℃×4h空冷的热处理工艺下的综合力学性能最好。 相似文献
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研究了固溶处理温度对细晶铸造K403合金的组织和性能的影响,最科确定热等静压后合适的热处理制度为:1180^ 10℃/4h 980℃/6h 相似文献
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LN10永磁合金的热处理工艺,几十年来国内外一直都是采用控速连续冷却的方法。本文提出所谓过冷加控速连续冷却这样一种新的热处理工艺,并试图从理论上来解释本工艺提出的根据,以及从磁性测试的结果来推断磁性,特别是矫顽力获得大幅度提高的机理。 相似文献
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一、引言优于以往的传统减振方式,新功能高阻尼减振合金能更积极主动地消音除噪,它可以直接用于振源或噪声源部位,简单而有效地控制声源,在减振方面取得令人满意的效果。在众多减振材料中,铁磁性合金Fe-Cr-Al有它独特优点:很容易加工成型,易于表面硬化,价格便宜,特别是极限使用温度高(≈400℃)并具有良好的机械性能和较高的减振性。本文探讨了Fe-Cr-Al合金的内耗Q~(-1)值随热处理温度变化的情况。 相似文献
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通过室温压缩试验、数学模型拟合、光学显微镜和洛氏硬度计等手段,并建立GH3625合金管材冷变形本构方程,研究了冷变形及热处理对GH3625合金管材组织和性能的影响。研究表明,GH3625合金管材加工硬化规律基本符合Hollomon方程,其中冷变形量是影响加工硬化的主要因素;随着冷变形量的增大,晶粒的变形程度增大,晶粒的变形均匀性逐渐改善,平均晶粒尺寸减小;合金的平均晶粒尺寸随热处理温度的升高呈现出先减小后增大的趋势,在1 100~1 250℃范围内晶粒长大激活能为180.46kJ/mol;硬度随热处理温度的升高而降低,且在晶粒长大过程中合金的硬度值与平均晶粒尺寸满足Hall-Patch关系式。 相似文献
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文中首先介绍了H68合金晶粒度大小与工艺因素的关系,接着分析了试验方案及其热处理工艺,最后总结了热处理工艺对H68合金晶粒度的影响。 相似文献
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采用热顶直冷半连续铸造法制备了一种Zn元素含量达9.6%(质量分数)的Al-Zn-Mg-Cu系铝合金。利用金相显微镜、透射电镜进行微观组织观察,采用差热分析仪测试相转变温度。测试了硬度、拉伸性能并利用扫描电镜进行断口分析。表明:铸锭的铸态组织细小,晶间共晶相较少,共晶相的熔化温度为473.4℃。铸锭的均匀化工艺为465℃/24h,经均匀化处理后,晶界变为断续状,晶界相明显回溶。通过挤压法制备合金棒材,系统研究挤压棒材在不同温度下的单级和三级时效硬化曲线。表明在135℃/12h的单级时效制度下,合金挤压棒材的峰值硬度为197.7HBS,抗拉强度、屈服强度和伸长率分别为727.5,718.0MPa和9.3%;在120℃/24h+190℃/5min+135℃/3h的三级时效制度下,合金挤压棒材的峰值硬度为204.7HBS,抗拉强度、屈服强度和伸长率分别为764.0,749.0MPa和7.2%。 相似文献
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通过力学性能评估和金相组织观察,研究五种热处理制度,两个周期的试验结果,确定了K418B合金细晶铸造整体涡轮的真空热处理工艺。 相似文献
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《功能材料》2017,(4)
采用差示扫描量热法(DSC)、扫描电镜(SEM)、电子探针(EMPA)等表征方法,对GH925合金的锻态相转变行为、固溶时效态热处理工艺性能及显微组织进行了研究。研究表明合金从室温25~1 100℃升温区间的相转变序列为:MC相(转变温度为540℃-终止析出温度为1 043℃,下同);γ′相(578~978℃);M23C6-M7C3(679~758℃);σ相(723.5~879℃);η相(807~978℃)。合金锻态组织经(990~1 010℃)×2h固溶+740℃-760℃×8h时效处理,可以获得最佳的综合力学性能。1 000℃×2h固溶+780℃×8h时效热处理,沿晶界有大量的脆硬针片状σ相析出,造成合金冲击韧性的急剧下降。 相似文献
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针对企业热处理车间工艺管理复杂、重复工作多的现状,根据热处理的生产特点,采用热处理工艺的工艺模板化管理方案,实现工艺模板化管理,并应用到车间MES系统中,达到了工艺归类、方便应用、节省人力成本和工艺维护成本的目的. 相似文献
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《中国新技术新产品》2016,(17)
阀片是用于压缩机上的一个重要零件,由于阀片的翘曲变形难于控制,废品率很高,一次加工合格率仅为20%左右。通过改进热处理工艺方法及工艺参数,使阀片一次加工合格率达到80%;在对不合格品进行回火及后续冷加工处理后,总合格率可达到96.7%。 相似文献
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对Al-Cu-Mg合金进行一种能消减残余应力的新型热处理,使用透射电镜(TEM)、扫描电镜(SEM)、X射线衍射等手段分析残余应力并测试力学性能,研究了这种合金的微观组织结构和性能。结果表明:新型热处理使Al-Cu-Mg合金的残余应力消减率达到92.7%(与固溶态铝合金相比),并得到优良的强塑性配合(屈服强度达到463.6 MPa,抗拉强度达到502.5 MPa,伸长率达到12.7%)。微观组织的分析结果表明:在进行新型热处理的合金中S'相比用传统热处理的更为细小、分布更均匀,由S'相析出的共格应力场与淬火残余应力场叠加使合金残余应力大幅度降低,使合金的综合性能较高。 相似文献