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介绍了乙烯装置裂解炉 BA101由SRT-Ⅳ型改造为CBL-R型,实施了重新优化排布对流段预热管排,辐射段炉管更换为2-1-1-1炉管构型并安装扭曲片。从裂解炉改造后1年来的运行情况及数据分析看,该裂解炉烟道气温度明显降低,热效率和裂解炉投料量得到了提高,吨物料消耗燃料量、炉膛温度比改造前降低,从已运行的4个周期看,裂解炉的运转周期能达到大于80天的设计指标。 相似文献
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中国石油辽阳石化分公司烯烃厂裂解装置有3台GK-Ⅵ型裂解炉,在运行过程中,由于裂解炉对流段结垢造成烟气阻力增大,引风机负荷逐渐提高至最大,导致裂解炉加工能力降低,燃料气消耗增加,热效率降低,烟气热损失增大,能耗增加。2011年7月对GK-Ⅵ型裂解炉对流段进行改造。改造后,解决了裂解炉运行中存在的问题,提高了裂解炉的热效率,降低了装置能耗。 相似文献
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EDC裂解炉的节能改造 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了对EDC裂解炉所进行的节能改造情况,将裂解炉的上部作为预热器使用,在对流段和辐射段之间增加裂解气热量回收装置,并增加EDC预热器。计算了改造前后裂解炉的能耗,结果表明改造后裂解炉可节能23.5%,每年可节约C4燃料费用1650万元。 相似文献
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辽化乙烯装置GK-Ⅲ型裂解炉改造 总被引:1,自引:0,他引:1
F108炉是辽阳石化公司在1987年建造的GK-Ⅲ型管式裂解炉,公称设计能力为年产乙烯250kt。为适应裂解乙烷的需要,对辐射炉管进行改造。同时,最初设计时F108炉对流段无超高压蒸汽过热段(HPSSH),其产生的饱和蒸汽送到蒸汽过热炉进行过热。随着装置内其它裂解炉相继改造及重建,均相应地增加了超高压蒸汽过热段,原先的蒸汽过热炉将准备拆除。因此,需要对F108裂解炉的对流段进行改造,在其对流段增加超高压蒸汽过热段。通过一系列的改造满足了F108裂解乙烷的需要。 相似文献
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二氯乙烷裂解生产氯乙烯技术的改进 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了二氯乙烷裂解生产氯乙烯工艺,阐述了影响二氯乙烷裂解的因素,对改造后的裂解炉进行了热量衡算。技术改进后,裂解炉的生产能力增加20%、节能31%。 相似文献
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裂解炉是乙烯装置能耗大户,通过实行包炉制、设专职司炉工、实行定期吹灰等措施强化管理,采取严格控制运行周期和烧焦过程、优化裂解深度控制、采用自产燃料气减轻对流段腐蚀等手段优化操作,并实行了对流段改造、废锅改造等技术改造措施,延长裂解炉运行周期、提高热效率,降低装置能耗。 相似文献
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针对乙烯装置裂解炉对流段炉管结垢会使排烟温度升高、能耗加大、裂解炉热效率下降这一问题进行了详细分析;就目前对流段的除垢技术进行了分析和比较,高声强中频声波吹灰器以汽声转换效率高、无除灰死角、能耗低、除灰时间短、运行稳定、主要部件免维护等特点被广泛应用于新建的大型乙烯装置。 相似文献
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通过对裂解炉结焦机理和气-液-水三相平衡的研究,提出结焦由对流段产生结焦先兆物引起。采用新型注汽技术改造,降低结焦先兆物,使裂解炉开工率提高到96.8%以上。 相似文献
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介绍了裂解炉对流段超高压饱和蒸汽过热段及输送管道的选材,同时介绍了所选材料的组合焊接工艺。 相似文献
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PyroCrack1-1型裂解炉在乙烯装置上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
为降低乙烯装置能耗,消除装置隐患、增加效益,提高企业的市场竞争力,中国石油吉林石化公司有机合成厂在2004年乙烯装置改造中,新建了2台林德PyroCrack1-1型裂解炉。该型裂解炉采用双辐射段炉膛,单对流段设计,可在一侧炉膛烧焦的同时,另一侧进行裂解。文中从设备结构、工艺操作、检查维护等方面对PyroCrack1-1型裂解炉进行了介绍。PyroCrackl-1型裂解炉的投用,既满足了乙烯装置平稳运行的要求,同时又兼顾了节能和装置后续发展的需求。 相似文献
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A coupled reactor/furnace simulation has been conducted for a 100 kt/a SL-II naphtha cracking furnace containing both long-flame and radiation burners. The computational fluid dynamics approach was used to simulate the flow, combustion and radiative heat transfer in the furnace. The software packages COILSIM1D and SimCO were used to account for the cracking process in the reactor coils. The simulation provides for the first time detailed information about concentration, velocity, and temperature fields for these types of furnaces. Comparison of the calculated product yields against measured industrial data validates the simulation and shows that the difference with using a predefined normalized heat flux profile is limited. The results show that the design of radiation section outlet leads to an asymmetric flue gas-temperature, concentration and velocity profile. Large recirculation zones exist near the reactor tubes, making the temperature in the middle of furnace more uniform. 相似文献
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通过对发生腐蚀穿孔的BA-1104裂解炉对流段二次注汽过热炉管进行了宏观腐蚀形貌分析,对含裂纹部位进行了光学显微镜观察,断口进行扫描电镜观察以及对腐蚀产物的化学成分和金相组织分析,指出造成炉管腐蚀穿孔的决定性因素与操作温度及介质中存在的碱有关。进而提出了腐蚀控制与防范的措施,确保裂解炉的安全运行。 相似文献