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相似文献
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1.
LF精炼过程中顶渣硫容量、分配比和脱硫率的确定   总被引:8,自引:1,他引:8  
为了确定LF精炼过程中顶渣的脱硫能力,通过对光学碱度的计算,得出了1627℃时CaO-SiO2-Al2O3-MgO(5%)渣系组成与硫容量的关系图。由硫容量、氧活度(与钢中溶解铝平衡值)计算出硫分配比,绘出了不同硫分配比时脱硫率与渣量的关系图,提出了一个由已知渣组成、渣量、钢液氧活度和硫含量来计算LF精炼过程中最大脱硫率的简便方法。  相似文献   

2.
 为了精确表征含Na2O渣系的脱硫能力,改善脱硫效果,基于熔渣离子与分子共存理论(IMCT)建立了CaO-SiO2-MgO-Al2O3-Na2O渣系结构单元的作用浓度计算模型和1 753 K时该渣系的脱硫热力学模型。并对渣系的总硫分配比及各自硫分配比的影响因素进行了讨论分析。理论结果表明,除LS, MgS外,随着Al2O3质量分数的增加,该渣系的脱硫能力明显下降,而MgO和Na2O质量分数的增加,对提高渣系的脱硫能力具有明显的促进作用。此外,少量的Na2O即可表现出很强的脱硫效果,这为含有Na2O的冶金二次资源在铁水脱硫过程中的应用以及铁水脱硫渣系的优化提供了必要的理论依据。  相似文献   

3.
硅镇静钢脱硫渣系的实验室研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
钢包炉精炼脱硫过程中顶渣起着非常重要的作用.对硅镇静钢冶炼,为防止钢液回铝,特选择不含铝的脱硫合成渣系CaO-SiO2-CaF2,实验室研究结果表明:初渣成分为CaO 66%、SiO2 17%、CaF2 15%、Si 2%的渣系熔化温度最低,化渣最快,脱硫速度最高,0 min就把硫从0.008%降到0.001%,脱硫效率高,能满足高效连铸的要求.  相似文献   

4.
钢液深脱硫精炼工艺的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
成国光  宋波  陆钢  王新华  赵沛 《钢铁》2001,36(3):21-22,25
通过以高温钼丝炉上测定硫在钢液与BaO-CaO-MgO-Al2O3-SiO2渣系之间的平衡分配,结果表明:在常用脱硫精炼渣系CaO-MgO-Al2O3-SiO2中加入BaO能显著提高渣的硫容量。并进一步在感应炉上进行了钢液深脱硫精炼工艺的实验,得出:含BaO脱硫粉剂比传统的CaO-CaF2脱硫剂具有更强的脱硫能力。  相似文献   

5.
钢水精炼配渣模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
考虑钢包带渣量和成分的变化,对CaO-SiO2-MgO-Al2O3(-CaF2)精炼渣系建立配渣模型.模型根据是否用铝还原钢包带渣的SiO2,可分两种情况通过化学计量计算达到目标渣成分时精炼渣各成分加入量.  相似文献   

6.
 硫容量和硫平衡分配比是衡量炼钢过程中渣系脱硫能力的重要指标。通过光学碱度模型和KTH模型计算了五元渣系CaO SiO2 MgO Al2O3 FetO的硫容量,并与文献的实验测定值进行了比较。结果表明用KTH模型计算的硫容量比用光学碱度模型计算的硫容量更接近实验值,因此KTH模型可用来预测不同组元渣系的硫容量。还详细研究了硫容量和硫平衡分配比的影响因素,结果表明硫容量随炉渣碱度和温度的增加而增加,硫平衡分配比随着钢液中铝、碳、硅含量的增加而增加。  相似文献   

7.
基于攀钢含钛高炉渣提钛尾渣的精炼脱硫剂研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用攀钢含钛高炉渣的提钛尾渣为主要原料,以活性氧化钙为改质剂,制备了性能优良无氟无污染的超低硫钢用精炼脱硫剂.研究了CaO加入量对渣系物相组成、半球点温度以及对钢样脱硫率影响的作用机理,并计算了不同CaO含量渣系的硫容量、光学碱度等理论脱硫热力学参数.结果表明:采用活性氧化钙作为改质剂可以明显提高尾渣的理论硫容量、光学碱度值等脱硫热力学参数,并且可以较好地改善提钛尾渣的熔化性能;当提钛后尾渣中的CaO含量为60%时,渣的光学碱度和硫容量值分别为0.781和15.8?0-3,此时渣具有最好的脱硫性能,可以在较短时间内将钢中硫含量从42.4?0-6降为7.95?0-6,脱硫率为81.2%,硫分配系数为192.6;该研究结果为攀钢含钛高炉渣提钛尾渣的综合回收利用开辟了新的途径.  相似文献   

8.
LF精炼渣脱硫的理论与工业试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对超低硫钢生产过程中LF精炼渣脱硫进行了理论分析与工业试验,结果表明:优化精炼渣成分,提高光学碱度,强化钢水及炉渣脱氧,选择合适的渣量是提高脱硫效率的有效手段;武钢管线钢生产中LF平均脱硫率为55%;CaO-SiO2-Al2O3-MgO(5%)渣系等硫分配比曲线图可指导生产选择合适的炉渣成分.  相似文献   

9.
采用气-渣平衡法,用铂坩埚作反应容器,CO-CO2-SO2-N2混合气体提供体系的氧分压和硫分压,测定了一定炉渣成分,不同温度和气氛条件下CaO-SiO2一A12O3一MgO-FetO五元渣系的硫容量.研究得出,对于一定成分组成的CaO-SiO2-A12O3-MgO-FetO五元渣系,当气体流量不变时,硫容量随炉渣温度的升高而减小;当温度一定时,硫容量随体系氧分压增大而增大.  相似文献   

10.
 通过热力学分析,建立了硫分配比与硫容量的关系,用热力学软件FactSage计算渣中Al2O3活度,用KTH模型计算渣的硫容量,对SPCC(一般用冷轧碳素钢薄板坯钢带)两个浇次10炉钢水在LF进站和出站时取钢、渣样以及测氧和温度,通过分析钢样和渣样成分以及生产检测数据,分析了温度、炉渣成分和钢水成分对LF精炼脱硫的影响规律。定义了硫分配比对钢液中溶解氧活度的急剧变化区(a[O]<4×10-6),在该区内硫分配比对钢液中溶解氧活度十分敏感,钢液中氧活度的增大导致硫分配比的迅速减小,温度升高,a[O]升高,不仅抵消了升温对脱硫反应轻微的促进作用,反而使硫分配比随温度升高而减小。LF精炼过程Al-O反应未达渣-钢平衡,实际[O]活度介于平衡计算值与Al2O3活度为1的计算值之间,故渣钢硫分配比也介于二者之间。精炼渣二元碱度升高则硫分配比增加,wCaO/wAl2O3在1.6~2.0时脱硫效果较好,硫分配比并不随[Al]s含量的增加而增大,所以用增加w[Al]s来脱硫效果并不明显。钢中夹杂铝(w[Al]t-w[Al]s)降低到10×10-6以下,硫分配比明显升高。  相似文献   

11.
采用通氮燃烧、碘量法测定锰铁、硅铁等铁合金及生铁和铸铁中的S,可不依靠标样,直接从标液的消耗量求得S的含量,取得满意结果。设计研制了一种新型定S仪,较好地解决了SO2的转化、吸附和逸逃问题,大大提高了终点检测的稳定性。  相似文献   

12.
详尽论述了含硫活性镍冠的试生产情况 ,并对所产生的问题进行了探讨。生产实践表明 ,采用高硫阳极板为阳极 ,不锈钢板为阴极是可行的。  相似文献   

13.
试验了低硫高碳钢U71Mn(0.65%~0.73%C,0.006%~0.009%S)、U75V(0.73%~0.76%C,0.004%~0.008%S)和低硫低碳20钢(0.20%~0.22%C,0.005%~0.008%S)与含0.008%~0.011%S的连铸结晶器保护渣之间硫的迁移。结果表明,高碳钢连铸时,结晶器内保护渣中硫含量从0.008%增至0.010%~0.011%,但低碳钢连铸时,保护渣中硫含量从原始的0.011%降至0.009%,因此在连铸低碳钢时,应采用低初始硫含量的保护渣。  相似文献   

14.
简单介绍了"化学硫化技术"的工艺原理;重点阐述了德兴铜矿应用该技术从含铜酸性水中回收铜的工艺流程,以及通过该技术的应用实现资源有效利用,取得良好的经济效益和环保效益,说明该技术具有很强的推广价值。  相似文献   

15.
超低硫钢生产工艺技术   总被引:4,自引:1,他引:3  
刘浏 《特殊钢》2000,21(5):29-33
在铁水和钢水脱硫反应的热力学、动力学分析的基础上提出了适用于脱氧出钢———LF精炼和未脱氧出钢———RH喷粉两种冶炼超低硫钢 ([S]≤ 1 0× 1 0 -6 )的工艺。  相似文献   

16.
推行自主创新 提高选硫指标   总被引:1,自引:0,他引:1  
曹喜民 《铜业工程》2007,(1):9-10,16
针对新工艺部分生产环节存在的问题,江西铜业集团公司城门山铜矿通过推行自主创新,突破新工艺成果,在短期内大幅度提高了选硫指标,2006年5-11月硫品位和回收率分别比14月提高了3.16%、27.83%,全年累计硫精矿品位为41.90%,选硫回收率为50.99%,实现了计划要求。  相似文献   

17.
本文主要研究的是锰铁中碳、硫的测定,由于锰铁中锰含量一般在60~80%,通过高频加热燃烧后生成的大量锰氧化物对二氧化硫有强烈的吸附作用,从而影响锰铁中硫的测定,为了消除对硫的干扰,本方法通过添加一定量的硅钼粉,可消除锰氧化物对二氧化硫的吸附,得到满意的分析结果.  相似文献   

18.
贵州团溪锰矿磁选配矿烧结含硫量控制的探讨   总被引:2,自引:2,他引:0  
龙廷椿 《中国锰业》1997,15(2):28-31
在没有降硫工艺设施的团溪锰矿,能否将烧结锰矿的含硫量控制在允许值之内,对此进行了探讨。结果表明,只要加强磁选工艺技术管理,严格磁选工艺操作条件,认真搞好配矿烧结,烧结矿的含硫量能够控制在允许值之内。  相似文献   

19.
东同矿业有限公司矿物本身的嵌布、共生特性复杂,受选矿工艺局限,铜精矿中含硫高,硫精矿中含铜高,致使有限的资源未能充分发挥其效益。本文从选、冶角度,探讨解决硫回收率与回收硫精矿中铜。  相似文献   

20.
在RH工艺精炼超低硫钢的热力学分析的基础上 ,用MoSi2 电阻炉进行了CaO Al2 O3 SiO2 MgO CaF2 渣系预熔渣和机混固体渣对钢液脱硫的试验 ,得出预熔渣脱硫速率较机混固体渣快 ,使用预熔渣时在 30min以内即可将钢中的硫含量从 116 7× 10 -6降低到 2 0× 10 -6以下 ,钢中最低终点硫含量可达 2 9× 10 -6。在30 0tRH装置上工业试验表明 ,使用预熔渣后 ,当RH精炼前钢中平均硫含量为 4 0 5× 10 -6时 ,RH精炼终点钢中平均硫含量降至 2 8 7× 10 -6,最低硫含量为 2 2× 10 -6,平均脱硫率为 2 8.9%。  相似文献   

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