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相似文献
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1.
我公司1000t/d新型干法水泥生产线于2001年8月26日点火,经过调试72h达标一年达产,目前日产熟料达1200t/d。在投产初期,预热器系统结皮堵塞严重影响了正常生产,几乎是“三天一小堵,五天一大堵”。  相似文献   

2.
0前言预热器系统堵塞,不仅会扰乱窑的热工制度,降低熟料产量和质量,影响窑的运转率,而且处理起来费时费力,甚至对人身安全造成危害。我公司2001年8月26日点火投产的1000t/d熟料的新型干法水泥生产线,目前熟料产量能长期稳定在1200t/d且运行率高。但该线在投产初期,预热器系统结皮堵塞非常严重,几乎是“三天一小堵,五天一大堵”,后通过对原燃材料的成分、配料方案的优化及煅烧方  相似文献   

3.
预分解系统结皮特征的研究   总被引:6,自引:1,他引:6  
通过X光、化学分析和电子显微镜等方法对预分解系统生产过程中出现的各种结皮进行了系统的归纳和分类研究。研究表明,结皮有三类最基本的型态,即粉料块结皮、酥松结皮、硬块结皮。其它各类可以看成是由这三类结皮所组成的过渡形态。本文还对上述各类结皮的化学成分、矿物组成以及各类结皮的粘结力、微观结构等进科了研究,并对各类结皮对生产的影响进行了分析和讨论。  相似文献   

4.
预分解系统结皮堵塞的研究进展   总被引:3,自引:1,他引:3  
结皮堵塞已经成为水泥生产中经常遇到的一个问题,轻者,须定期处理“结皮”方能保证正常生产;重者,使生产无法正常进行。本文就国内外对于预分解系统结皮堵塞问题的研究情况,从形成结皮的化学成分、形成因素和预防措施等三个方面作一综述。  相似文献   

5.
我公司预分解系统结皮堵塞的原因及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
0引言我公司2000t用新型干法生产线自1995年6月投料生产至1996年底,预分解系统多次结皮、堵塞,先后造成停窑164次,累计14364h,严重影响了熟料产、质量及窑的运转率。且处理结皮、堵塞时需耗费大量人力、物力,还易造成人身伤害事故。公司技术人员通过不断探索,找出了预分解系统结皮、堵塞的原因,并相应地采取了改进措施,取得了明显的效果。从1997年第一季度生产情况看,因结皮、堵料停窑仅11次,较之上年同期大幅度下降,窑的运转率及熟料产、质量亦随之提高。至1997年6月预分解系统结皮、堵塞问题基本得以解决。现就这一方面情况作…  相似文献   

6.
张鹏 《水泥》2004,(3):20-23
0 引言 E.M厂φ4m×58m预分解窑(设计保证指标2 300t/d,目标值2 500t/d)生产线,于2003年初点火投料运行,至当年11月底累计生产熟料44.83万t,最高日产量2534t,最高月产量达7.14万t.在试生产期间,其配套的CNC与CDC预分解系统运行基本正常,只是在7月份配料方案变动期间,窑尾上升烟道和分解炉下部蜗壳一度频繁结皮,使熟料生产陷入非常困难的境地.针对出现的问题,通过对相关因素进行排查分析,制定有效措施,在较短时间内恢复了正常热工制度.现将有关现象和体会简单总结,供同行参考.  相似文献   

7.
分解炉结皮原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
国投海南水泥有限公司2000t/d熟料新型干法生产线原为海南昌江水泥厂工程,属海南省“八五”重点工程,位于海南省昌江县石碌镇水尾村西侧,工程设计规模为年产熟料60万吨,水泥79.37万吨。生产线于1995年5月正式开工建设,1998年3月生产出第一批合格水泥产品。烧成系统1998年2月18日点火烘窑,23日投料试产出第一批合格熟料,同年12月2~5日通过系统考核,生产线运转基本正常。现将前一阶段烧成系统出现的分解炉结皮问题作一简要分析,供同行参考。1炉型及其工艺特性我公司分解炉的炉型属于史密斯公司…  相似文献   

8.
倪宏山 《水泥》2006,(5):24-26
在文献[1]中笔者谈到中宁赛马水泥有限公司2005年4月25~27日2号窑内结圈的一次成功处理事例。在后来的生产中,又多次出现结圈。在处理的过程中,有成功的,也有失败的,在此做一总结。1 2005年结圈及物料情况2005年结圈及物料情况见表1。时间处理情况烟结室圈压严力重/P时a结圈部  相似文献   

9.
陕西岐星水泥厂新建一条700t/d预分解生产线,采用NSP—5型预热器系统,为RSP型分解炉及五级旋风预热器。合肥水泥研究院承担设计,于2000年3月试生产。经合肥院推荐,安徽省东关水泥厂派出调试人员参加调试。 同大多数预分解窑一样,生产期间也不可避免地出现一些工艺故障,主要表现为结圈结球,每次开窑生产时间不长,在窑筒体中后部可以听到明显的球砸窑皮的声音,停窑观察,总能看见高度不等的后结圈,圈体后面也总有一个或数个大小不等的球。大球平均每个班结一个,小球结数个。到九月份达到高潮,导致窑尾出现严重…  相似文献   

10.
通过XRD分析可知:窑尾上升烟道2号结皮JPS2含有相当数量的CaSO4,CaSO4颗粒是导致这个区域结皮的主要物质;上升烟道6号结皮JPS6中的硫酸盐存在形式由熔点较高的CaSO4向熔点较低的R2SO4过渡;引起窑列C5结皮JPA5的活跃组分由硫变成了氯,碱的主要存在形式也由硫酸盐形式转为氯盐形式;形成炉列C2结皮JPB2的黏结力主要体现为表面力,即范德华力、静电力及高的比表面能等。  相似文献   

11.
预分解窑结皮机理研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
肖成平  李梅 《水泥》1999,(3):1-7
1结皮的分类结皮是指生料粉与窑气中有害组分所形成的粘附在窑尾系统内壁的层状物。实践表明,预分解窑最易发生结皮的部位是窑尾烟室、下料斜坡、窑尾缩口、最低两级筒的下料管、分解炉内等处。结皮使通风通道的有效截面积减小,阻力相应增大,影响系统通风,使主排风机拉风加大。结皮增厚或塌落时,还容易发生堵塞。结皮可以从质地的坚硬程度不同粗略地划分为两类:一类是质地比较疏松的(以下简称Ⅰ型结皮);另一类是质地比较坚硬的(以下简称Ⅱ型结皮)。对于实际生产有较大影响的是Ⅱ型结皮。因为Ⅰ型结皮与器壁的粘附力比较小,在拉…  相似文献   

12.
罗荣树 《水泥》2019,(6):41
水泥储存过程中由于受到库壁温差的影响容易产生结皮,到了一定时期甚至出现“一装就满,一放就空”的现象,即水泥库的有效库存大大下降,影响生产的正常运行。在这种情况下,为使水泥库能正常使用,必须采取清库作业,清理滞留在储库的物料,恢复储库的储存功能。然而清库过程中的安全高风险让水泥人望而却步,虽然市场上有众多水泥清库机器人应运而生,但仍然存在一定风险。  相似文献   

13.
1 前言 我厂是700t/d带RSP分解炉的干法生产线,预热系统为2-1-1-1-1型,1993年6月建成投产后,因预热系统频繁堵塞而严重制约生产。据统计,1994年预热器堵塞36次,累计时间达242h,使熟料产量减少6776t。经过一段时间的摸索,我们发现易堵部位主要有:四级垂直烟道、四级筒锥体、窑尾烟室缩口、五级筒锥体及下料管、窑尾斜坡、分解炉SC室与MC室连接管道,其中C_4垂直烟  相似文献   

14.
采用化学试剂和生产原料,研究了预分解系统内粉尘与碱、氯、硫等单一或复合低温融体之间的粘结特性。结果表明:作为低温融体,KCl和混合融体KCl K2SO4 Na2SO4粘(融)结粉尘的粘结能力最强,对结皮堵塞的影响最大;其次是CaCl2,Na2SO4和混合融体CaCl2 K2SO4 Na2SO4;而单一的K2CO3和K2SO4对结皮的影响较小。作为粉尘,CaSO4最容易被各种融体粘结形成坚硬结皮;C2S与CaCO3较容易被融体粘结形成疏松结皮;CaO,Al2O3,MgO,Fe2O3,SiO2不易被融体粘结。分解率高(98%)的生料不容易被融体粘结;分解率低的生料较容易被粘结形成结皮。因此,提高入窑生料分解率不会增加而是可减少结皮堵塞的几率。  相似文献   

15.
我公司燃无烟煤的5000t/d熟料生产线采用双系列五级旋风预热器及双喷腾型TSD分解炉(带两个预燃炉)的窑外分解系统。生产线于2005年6月点火投产以来,分解炉预燃炉内多次结皮,曾因结皮太多被迫停窑处理,严重影响正常生产。本文就TSD分解炉的预燃炉结皮的原因和预防措施进行论述.愿与同类型厂家技术人员共同探讨。  相似文献   

16.
预分解系统操作和管理对水泥生产的影响及强化要点   总被引:1,自引:1,他引:1  
影响新型干法窑生产的核心问题是全窑系统的相关工艺和热工过程,本文仅从强化预分解系统的操作和管理对新型干法水泥生产的影响,结合生产实践经验,谈谈体会。1对提高窑产量的影响提高水泥窑生产能力,虽然十分复杂,但归根到底是提高窑系统燃烧能力及传热效率的问题,SP窑的截面热  相似文献   

17.
张学奎  刘文长 《水泥》2000,(7):17-18
我公司的φ2.5x42m 300t/d窑尾带五级旋风预热器回转窑,于1993年2月进入调试和试生产阶段。自1995年6月出现第一次结圈,以后偶有出现,1997年7月开始连续结圈,最短时点窑10d后就结圈,结圈多为远离窑口的硫碱圈,处理比较困难。1997年9月初笔者同有关技术人员一起从原燃材料、配料方案和煅烧制度三方面着手分析原因并采取措施,取得了明显成效。1采取的主要措施1.1原燃材料 我厂除砂土外,其余原燃材料都需外进,因此有很大的选择余地。1.1.1 原材料 我厂所用原材料化学成分见表1。 由于…  相似文献   

18.
周军 《四川水泥》2006,(3):16-18
结皮是指高温生料与窑气中有害组分经过化学反应后形成粘附在内壁上的层状物。在窑尾、烟室缩口、最下一级旋风筒及其下料溜子、分解炉等部位最容易产生结皮,结皮可导致通风面积减小,阻力增大,而迫使主排风机负荷增大。结皮脱落时又极容易造成系统堵塞,影响正常的生产。  相似文献   

19.
窑尾及分解炉内结皮原因探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
王建利 《中国水泥》2003,(12):53-54
我公司使用的熟料烧成系统是由南京水泥工业设计研究院设计的由五级预热、离线式喷腾分解炉、回转窑、篦冷机组成的2000t/d熟料煅烧系统。该系统对于水泥熟料生产所使用的原燃材料的适应性较强,热利用率高,在国内同类型厂家属于较先进的熟料煅烧系统。到目前为止生产能力已提高至2300t/d水平,是原设计能力的120%。但窑尾上升烟道及分解炉内结皮的问题  相似文献   

20.
我公司分解炉为离线喷腾型分解炉,其内部流场为喷射流,其流场轴向风速大,切向和径向风速很小,且随着与炉体中心线距离的增大,轴向风速逐步降低,特别是分解炉下锥体部位,在锥体边缘位置轴向风速锐减。由于轴向风速的变化,在炉体内部会形成紊乱的流场结构,从而造成物料分布出现区  相似文献   

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