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文章首先对干熄焦的工艺进行了概述,重点介绍了福建三钢焦化厂干熄焦EI系统的组成及应用。该系统选用施耐德Unity自动化平台,其中干熄焦本体系统采用Unity的Modicon Quantum全新热备系统CPU67160,干熄焦除尘系统和筛焦楼除尘及运焦系统采用Unity的Modicon Quantum高性能系统CPU65160,实现干熄焦泛指的"三电一体化"控制系统。 相似文献
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本钢焦化厂6^#、7^#焦炉干熄焦除尘系统由环境除尘和工艺除尘2部分组成,环境除尘主要除去装焦、排焦过程中的粉尘,减少环境污染。工艺除尘主要用来除去循环气体中的粉尘,以便起到保护干熄焦锅炉和循环风机的作用。文中结合第2套干熄焦运行情况,对工艺除尘的操作控制与设备改造过程加以介绍。 相似文献
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从千熄焦的工艺和焦炭冷却机理的分析干熄焦系统的主要危险因素:焦炭热解生成氢气、一氧化碳、甲炕等易燃易爆、有毒物质和高温高压蒸汽。介绍了干熄焦系统的主要安全设施、控制循环气体可燃气体成分浓度的2中方式、排焦系统工艺联锁、提升机系统工艺联锁、循环风机系统工艺联锁;提出严格执行干熄焦工艺操作、检修和安全规程,确保干熄焦生产安全。 相似文献
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筛焦系统是炼焦生产中的重要环节,我厂新建筛焦系统既为新4号焦炉的干熄焦送焦,又担负着3、4号焦炉的过渡运焦,工艺上采用双皮带(1用1备),在控制系统中采用了双机热备式计算机监控技术和PLC控制技术。1系统工艺根据工艺流程,系统由以下四部分组成。(1)新4号焦炉湿法熄焦后的焦炭,由熄焦车放入焦台,经冷却和补充熄焦后由刮板放焦机切至焦1输送机上,经焦4(焦5)、焦6(焦7)、焦8(焦9)、焦10(焦11)送至综合筛焦楼块焦槽。(2)新4号焦炉干熄焦后的焦炭由焦2(焦3)输送机经焦4(焦5)、焦6(焦… 相似文献
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介绍了干熄炉循环冷却工艺及装置改进的基本情况。改造了干熄焦循环气体冷却器,提高了干熄焦循环效率,为干熄焦系统的安全稳定运行提供了保障。 相似文献
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研究了焦炉煤气代替氮气作为循环换热介质的干熄焦工艺,该工艺在冷却焦炭的同时实现了焦炭脱硫. 通过物料和热量平衡计算表明,干熄焦过程循环焦炉煤气比循环氮气气料比显著降低;焦炉煤气在熄焦炉入口补充气体的比例越高,循环气量越小,干熄焦系统的动力消耗越小. 焦炭加氢脱硫实验结果表明,干熄焦过程循环焦炉煤气能显著降低焦炭中的硫含量. 相似文献
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在昆明焦化公司不同焦炉上进行了炼焦和熄焦试验,比较了不同熄焦方式下顶装炼焦与捣固炼焦的焦炭质量,同时对不同炼焦方式下的干法熄焦与湿法熄焦的焦炭质量进行了对比,结果表明,从改善焦炭冷态强度、热性能指标的效果看,其顺序为:顶装湿熄<捣固湿熄<顶装干熄<捣固干熄,捣固干熄工艺焦炭质量提升明显,M40可提高3.5%9.3%,反应性CRI可改善0.2%9.3%,反应性CRI可改善0.2%1.7%,反应后强度CSR可提高0.8%1.7%,反应后强度CSR可提高0.8%2.3%。 相似文献
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为了扩大炼焦煤资源选择范围,保证太钢2~#7.63m焦炉投产后的生产和焦炭质量稳定,结合干熄焦装置的投产,在实验室进行了单种煤和配煤方案的优化研究,并对低水分熄焦和干熄焦的焦炭强度进行对比实验,优选出单种煤和系列配煤方案,可供生产实际选择采用。实验结果显示,干熄焦与低水分熄焦相比,除化学成分外,焦炭的各项质量指标均有改善趋势,M_(40)可提高约2%,反应性可降低约1%~2%,反应后强度可提高约2%,M_(10)改善不显著,结构强度和显微强度也有不同程度的改善。 相似文献
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主要介绍了焦炉炭化室窜漏所带来的一系列严重后果,包括破坏加热制度、降低焦炭质量、缩短炉体寿命等。还有对炭化室空压密封技术的介绍:将密封料由压缩空气导入焦炉炭化室,并通过炭化室加压,使密封料由串漏缝隙进入燃烧室,在此过程中密封料在砖缝挂结,从而起到密封堵漏作用。还包括对空压密封后效果的说明。 相似文献
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焦炭与焦炭化工产品市场分析与需求预测 总被引:4,自引:1,他引:3
笔者对世界和中国焦炭工业以及焦炭化工产品chemicalproductionofthecoking的现状和未来进行了分析和需求预测。还结合山西焦煤集团西山煤矿总公司的焦炭化工工业的现状及发展规划,对以炼焦煤气为主要原料生产甲醇、二甲醚、醋酸和醋酐以及甲醛和聚甲醛的生产现状、市场进行了分析与预测。 相似文献
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一种无烟煤型焦洁净生产技术 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍一种符合国家可持续发展战略的洁净型焦生产系统-以无烟粉煤为主要原料的型煤竖炉炼焦技术,并对其社会效益和经济效益进行初步评估。该型焦技术是以无烟粉煤为主要原料(占70%),添加少量烟煤及粘合剂生产型煤,型煤进入连续运行的竖炉炼焦,所产煤气经净化后用作焦炉及型煤干燥的热源。其炼焦生产全过程密闭、连续、焦化时间短、无污染,产品块度及挥发分等主要指标调整灵活。 相似文献
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烃类高温裂解生产乙烯过程中 ,炉管管壁结焦不仅导致传热系数下降 ,压力降增大 ,管子腐蚀 ,还会堵塞炉管 ,影响裂解炉正常运转 ,因此研究结焦机理 ,从而更有效地抑制结焦一直受到人们的重视。结焦过程涉及到不同形式的焦油和炭的复杂过程 ,虽报道的文章很多 ,但确切机理尚不清楚。目前综合国内外的有关文献报道 ,对烃类热裂解过程中的结焦机理进行了详细综述 ,着重阐述了以金属碳化物为中间产物的金属催化反应 ,即金属催化结焦 ;非催化结焦 ;自由基结焦三种结焦机理。同时叙述了用此三种结焦机理如何解释实验室和工业装置的结焦状况。为进一步探索结焦机理开发新的结焦抑制技术奠定了一定的基础。 相似文献
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介绍了焦粉成型技术及其在造气工艺生产中的应用情况,实践证明,将焦化厂的廉价焦粉成型,用于掺烧制气,其焦粉成型率为95.18%,半水煤气成分满足工艺指标,1.18t成型焦粉可替代1t焦粒,炉底及上行集尘器下灰量增多,且经济上年可降成本158万元。 相似文献