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文章介绍了某厂120t转炉留渣操作的工艺。阐述了留渣操作对于120t转炉经济技术指标的影响,以及留渣操作的控制实践过程。 相似文献
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结合武钢炼钢总厂二分厂80t转炉实际生产情况,通过少渣炼钢条件的理论分析,探索出少渣炼钢工艺的操作特点,并将其应用于指导现场生产。生产实践表明,少渣炼钢工艺在降低渣料消耗、提高金属收得率和热效率方面取得良好的效果。 相似文献
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转炉炼钢脱磷工艺研究 总被引:3,自引:0,他引:3
通过详述目前首钢第三炼钢厂的转炉冶炼控制情况,并针对高碳钢中含磷量高的问题,提出了转炉双渣操作与冶炼终点低拉增碳相结合的脱磷冶炼控制工艺,以提高钢水的洁净度和产品质量。 相似文献
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宝钢转炉少渣炼钢的实践 总被引:1,自引:0,他引:1
叙述了宝钢300t转炉少渣炼钢工业性试验及少渣条件下锰矿还原的试验结果。试验结果表明:转炉生石灰单耗达到11.3kg/t,轻烧白云石单耗达到6.3kg/t,锰矿加入量大于8kg/t,平均锰回收率达到50%以上。此外,分析了转炉少渣吹炼的冶金效果和工艺制度。 相似文献
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在鞍钢第二炼钢厂LD90t转炉上开展了留渣操作的综合研究,主要分析留渣与不留渣情况下,成分变化及性能,对磷、硫在渣和钢中的分配情况作了初步探讨。 相似文献
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返回转炉钢渣对铁水脱硅、脱磷的影响 总被引:6,自引:1,他引:6
在实验室条件下,模拟转炉钢渣的组成,利用CaO-SiO2-Fe2O3-MnO2-MgO-P2O5-Al2O3-CaF2系熔剂对铁水进行预处理,研究了转炉钢渣组成和渣中添加BaO对铁水脱硅和脱磷的影响。结果表明,通过控制转炉钢渣的组成可获得约75%的脱硅率和80%左右的脱磷率。脱硅过程伴随有铁水的回磷反应。随Fe2O3含量增加,回磷率提高,最大回磷率可达22.5%。此外,分析了铁水回磷原因和防止回磷的,发现使用添加BaO的转炉钢渣对脱硅后的铁水进行脱磷处理,当BaO添加量控制在15%-20%范围内时,可明显提高铁水的脱磷率。 相似文献
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通过对转炉炼钢过程化渣的理论分析,结合首钢第三炼钢厂冶炼操作,总结了转炉控制喷溅、实现快速化渣的经验,得出了炼钢化渣的最优操作方法。实践表明,采用本操作方法,可以有效提高转炉终点脱磷率,降低副原料消耗,提高钢水质量。 相似文献
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