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陈云祥 《金属材料与冶金工程》1997,(2):34-35,38
介绍了湘潭钢铁公司中型轧钢厂φ650nm*3轧机第Ⅱ架机前的人工翻钢改为自动翻钢时,带拔爪自动翻钢装置的翻钢原理及主要技术参数的选定,该装置稳定可靠,安装方便,缩短了间隙时间,提高了轧制节奏及产量。 相似文献
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通过对850初轧机带翻钢机推拉床托辊的受力分析与计算,结合现场实际,对其结构进行了分析及改进,并提出一系列合理合理使用的措施。 相似文献
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阐述了天钢初轧厂750初轧机翻钢机构,由曲柄连杆叉动机构改进设计成移动小车皮带减速器机构的新设计方案。分析、比较了改进前后两种方案的优缺点及新设计的可行性。计算了钩子的行程,静态翻钢条件及动态翻钢条件,选择了翻钢机的电机、减速器、皮带及皮带轮等。总结了改进后新设计所取得的良好效果。 相似文献
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结合现场条件,通过内外温差、受热面积比较,在现有的加热炉链条式拉钢机尾部台架端侧,设计增加上料翻钢装置,实现钢坯横装入炉。改造应用后,粗轧机的轧制电流同比下降10%~15%,温度控制同比降低10~15℃,煤气消耗降低4%,装置运行可靠。 相似文献
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2005年不锈热轧厂提出不锈中板创国际一流的目标,为此必须提高不锈钢表面I组率,而精整工序翻板机对钢板造成的划伤现象日益突出。受原设计结构的限制,在工作过程中整块钢板与翻钢机翻爪之间不可避免的产生相对滑动,而翻爪的接触面比较粗糙,接触面积小,对钢板表面造成了不同程度划伤,直接影响了中板的表面I组率。鉴于此,有必要对翻爪进行改造。 相似文献
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无锡钢厂φ750mm初轧机生产105mm×105mm小方坯时采用箱-菱孔型轧制,本文轧机菱形坯翻钢机的设计,该翻钢机采用翻钢板式结构,直接装设在推床上,结构简单,同时翻钢机构距轧辊较近,便于菱形坯对冷孔型,投产后运动正常,达到了设计要求。 相似文献
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无锡钢厂ф750mm初轧机生产105mmx105mm小方坯时采用箱-菱孔型轧制,本文介绍该初轧机菱形坯翻钢机的设计。该翻钢机采用翻钢板式结构,直接装设在推床上,结构简单,同时翻钢机构距轧辊较近,便于菱形坯对准孔型,投产后运行正常,达到了设计要求。 相似文献
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针对石钢连铸方坯热送热装系统中缓冲保温区存在的密排高温钢坯出钢侧第1根钢坯在保温过程中产生变形的问题,研究、设计、开发了一种新型翻钢装置,并成功应用于生产,创造性地解决了2套连铸机与1条轧钢生产线相连的热送热装难题。 相似文献
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针对轧钢设备中立辊轧机在轧制过程中造成轧件翻钢、翘头及边部拉伤的原因进行具体分析,其主要是由于轧辊内孔与立轴配合精度低、轧辊工作面在轧制时磨损不均匀、轧辊辊环与机架辊辊道面相对高度差以及设备原有的结构及装配误差等原因所致,结合生产实际着重提出了改变原装配方式,由完全互换装配法改为修配装配法等措施,彻底减少了立辊轧机因翻钢等问题而影响产品的质量的问题,使设备更易维修和装配。 相似文献
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在实施新上150 t钢水罐倾翻装置过程中,现场调试发现该设备倾翻力矩远大于原设计电机额定驱动力矩。通过对倾翻装置设计的倾翻力矩进行了校核,分析倾翻装置的结构特点,采用了调整钢水罐在倾翻框架的定位高度,来平衡减小回转载荷力矩的方案。抬高方案实施过程中,通过精确定位和加强焊接质量控制保证了改造施工的质量。从优化后倾翻装置倾翻力矩调试结果数据来看,该优化设计方案实现了倾翻装置的稳定、安全生产要求。 相似文献
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目前,国内大中型型钢生产使用的翻钢移钢设备有水压式和机械夹钳式两种。长城特钢公司四钢厂初轧车间825轧机机前、机后原使用机械夹钳式翻钢移钢机,但该机长期不能满足工艺要求,主要是夹不紧、翻不转,仍只能靠人工翻钢,劳动条件恶劣,影响产量、质量及扩大产品规格范围(不能进行大断面型钢的生产)。1976年该厂曾委托有关单位设计过水压式 相似文献
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在一些较为落后的棒材生产车间,仍采用横列式布置的轧机。棒材轧制经过一定道次之后,在进入下一道次之前必须经过将轧件翻转90度———立钢这一工序。在轧件断面为方型时,因轧件规则、长度短,完成这一动作较为容易,且已有定型标准设备。而在K2孔型后轧件断面为椭圆时(见图3),则一般采用异型辊道,本文将讨论这一装置的更新改型。1 可调式异型辊道的基本形式及其缺点1.1 可调式异型辊道的基本形式生产棒材的各厂家,异型辊道的布置形式大致如图1:图1 异型辊道布置示意图Fig.1 Schematicoflayou… 相似文献
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