共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
2.
宝钢不锈钢冷轧厂1 750 mm冷连轧机是国内首条碳钢与不锈钢混合轧制的机组,该机组开创了国内应用五机架连轧机一次连贯轧制不锈钢板材的先河。为了提高铁素体不锈钢的盈利能力,在该机组进行了极限规格拓展轧制。针对规格拓展轧制过程中所出现的厚度偏差大、轧制力周期振荡、带钢跑偏等厚度问题,从控制和模型角度分别进行了原因分析,并针对主要影响因素进行了相关优化。通过优化,解决了极限规格轧制时所产生的厚度波动问题,实现了该规格的稳定轧制和批量生产。 相似文献
3.
4.
为了扩大市场,满足客户以热代冷需求,某钢厂中宽带670轧机,从设计厚度1.8~7.5 mm,拓宽到最薄1.3 mm规格。依据现有设备,参照以往试轧的生产经验,进行优化,产品轧制方案分3个规格进行试轧,材质为GR50-11,规格分别为1.8 mm×380 mm、1.5 mm×393 mm和1.3 mm×410 mm。1.8 mm和1.5 mm规格轧制成功后,进行轧线设备能力估算,发现轧制材质为GR50-11、规格为1.3 mm×410 mm的带钢时,超出F6轧机设备能力,无法控制产品板型和精度。于是,材质更改为Q235B,再次轧制1.3 mm×410 mm规格,产品一次试轧成功。对下游客户进行走访,了解后期应用情况,客户反映可以满足以热代冷需求,达到客户使用要求。 相似文献
5.
攀钢1450mm半连续式热带钢轧机改造后的最小轧制厚度分析 总被引:1,自引:0,他引:1
简要叙述了国内热轧薄板的生产情况和攀钢1450机组现状,并对该机组改造前后薄规格带钢轧制的精轧工艺参数进行了对比,分别从轧机能力、轧制工艺、板形控制和轧制稳定性等几个方面分析了攀钢1450机组改造后的最小轧制厚度。 相似文献
6.
随着市场对宽幅薄规格热轧不锈钢需求的发展,太原钢铁(集团)有限公司不锈钢薄化范围超出了2250mm热连轧机生产线产品设计大纲,设备调控能力已达到极限。因此,要确保轧制过程稳定受控,就必须保证轧机在轧制过程中不会超出设备允许能力,防止过压力、过电流等原因造成的设备减速和掉电等轧线故障,这就对控制系统的功能和精度提出了较高要求。我们通过改进热卷箱跟踪控制解决带钢表面擦划伤问题,实现了全系列不锈钢热卷箱控制,提高了产品轧制能力;此外,通过精轧负荷优化控制、速度控制系统优化以及轧制力预报模型改进等措施,提高了系统控制精度,大幅降低了故障率,实现了全系列不锈钢的批量生产。 相似文献
7.
8.
济南钢铁集团总公司冷轧板厂试轧厚度为0.28mm超薄钢板日前取得成功,板形和各项技术指标完全符合国家标准,实现了产品品种规格开发上的重大突破。济钢冷轧板厂轧机生产线是由德国公司设计制造并提供关键设备,该类型轧机设计生产的极限厚度为0.30mm。为实现品种开发,生产出突破设计极限厚度的超薄规格钢板,技术人员认真研究各项轧制技术, 相似文献
9.
10.
11.
本文从轧制稳定性、设备能力及工艺控制等方面分析研究了1450 mm热连轧机轧制超极限宽规格(W> 1300 mm)产品的可行性.研究结果表明,在现有的工艺和装备条件下,轧制1350 mm以下实际宽度规格产品是基本可行的. 相似文献
12.
介绍了大规格方坯无孔型轧制的特点;分析了影响1 000 mm可逆式初轧机无孔型轧制大规格方坯的关键因素,如烧钢温度、轧制速度和压下制度等;对无孔型轧制工艺进行研究,以应用于生产实践中。 相似文献
13.
14.
4200mm轧机液压AGC系统改造与应用 总被引:1,自引:1,他引:0
本文通过对舞阳4200mm轧机液压AGC系统改造、调试和使用情况的分析说明,阐述了宽厚板轧机液压AGC改造的一些基本技术工艺问题。对利用现有设备进行轧制方式的变化和工艺开发、提高设备厚度精度和产品质量指标等也做了介绍,证明4200mm轧机液压AGC的改造效果是好的,符合经济技术要求。 相似文献
15.
16.
针对梅钢1 420 mm冷连轧机组所采用的厚带头启动控制方式,从工艺和模型控制角度,分析机组厚带头启动过程中轧制力设定精度、负荷分配平衡、厚度控制以及张力控制引起开腔的作用机理。在此基础上,开展了针对冷连轧厚带头启动过程的轧制力模型优化,负荷分配平衡、厚度控制以及张力控制等技术措施。通过厚带头启动过程工艺模型优化,全年开腔次数由74次减少到18次。 相似文献
17.
1 前言 新余中板厂1978年建成投产,是以2300mm三辊劳特式轧机为主体设备的中板生产工艺,可轧制8~20mm的规格产品,产量在12万吨上下徘徊,为适应市场需要和我厂的生存与发展,进行技术改造势在必行。 1992年,我厂技术改造列入省重点技改项目,技改设计要点是新增2500mm四辊轧机和十一辊强力矫直机,同时对加热和精整工艺做相应的改造,以形成年产36万吨4.5~24mm多种规格的中板产品。为满足工艺要求,整个控制系统设计成轧线系统和压下系统两大类。就资金投入而言,约为二千多万元,占整个技改费用的10%,但就其重要性而言,轧线控制系统是否能平稳、可靠运行,直接影响作业率和产量;压下控制系统则对产品厚度这一重要质量指标关系极大。 相似文献
18.
介绍了新钢公司第三型钢厂设计的一在套以120mm方坯经24道次轧制Ф6.5mm热轧盘条的孔型。该设计通过调整轧件断面、增加轧制道次及提高轧机转速,提高了Ф6.5mm热轧盘条的成品速度,取得了较好的效果。 相似文献