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Re-K-Zn复合变质剂在高铬白口铸铁中的作用 总被引:3,自引:0,他引:3
本文通过正交设计实验研究了Re-K-Zn复合变质剂对高铬白口铸铁组织和性能的影响,借助于电子扫描显微镜、X-射线能谱仪等先进设备对其影响结果进行了分析。实验结果表明:Re-K-Zn复合变质剂在高铬白口铸铁中有显著作用,而且当三者的加入量约为0.5%Re 2.0%K 0.008%Zn时,能显著细化组织,使其组织中网状碳化物变为粒状或条状,提高了高铬白口铸铁的力学性能,铸态冲击韧性由原来的7.0J/cm^2提高到11,7J/cm^2,硬度由原来的54HRC提高到57HRC,相对耐磨性能提高了3.5倍。 相似文献
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研究了微量纳米SiC粉体对高锰钢组织、表面加工硬化性能和耐磨性能的影响.结果表明,添加0.07%纳米SiC粉体后,高锰钢晶粒细化了约60%;纳米SiC粉体使高锰钢喷丸强化后的滑移带明显增多,喷丸表面硬度得到提高,并且随着加工硬化时间的延长,添加SiC粉体试样比未添加SiC粉体试样的加工硬化效果进一步增强,从而提高了加工硬化能力;添加0.07%纳米SiC粉体后,高锰钢磨损表面的沟槽变浅,剥落的凹坑减少,磨损质量损失降低了19.2%,高锰钢的耐磨性能得到显著提高. 相似文献
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研究了真空熔炼和普通熔炼两种熔炼方法对高锰钢耐钢磨性的影响。结果表明,真空熔炼的高锰钢耐磨性明显高于普通熔炼的高锰钢的耐磨性,随磨损冲击功的增大,二者的耐磨性差距增大,其增幅最高可达一倍左右。真空熔炼的高锰钢中夹杂物少而细小,晶界纯净,冲击韧性高,磨损表层中裂纹不易产生和扩展,可延迟磨屑的形成和剥落,这是真空熔炼提高高锰耐磨性的主要原因 相似文献
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利用钇基重稀土和轻稀土两种不同种类的稀土生产的变质包芯线对高锰钢进行变质细化处理,研究了不同种类稀土及不同加入量对高锰钢冲击值及耐磨性能的影响。结果表明:加稀土较未加稀土试样冲击韧性和初始硬度稍有提高,但变化不明显,但经钇基稀土复合多元合金变质线处理后试样的伸长率比未经稀土处理的试样提高较明显;钇基稀土复合多元合金变质线处理能显著提高锰钢的加工硬化能力,所以高锰钢的耐磨性能被提高了,且轻稀土变质线处理后的试样比未变质的试样耐磨性提高10%~20%,钇基稀土复合多元合金变质线处理后的试样比经普通稀土变质线处理的试样耐磨性提高20%~30%。 相似文献
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中铬铸钢及其在湿式磨机衬板上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了含碳量对中铬铸钢性能的影响。结果表明,随着含碳量的提高,硬度增加,冲击韧性下,而腐蚀磨损耐磨性趋向增加;腐蚀对磨损有明显促进作用。装机结果显示:中铬铸钢衬板使用寿命比高锰钢提高60%。 相似文献
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采用固态合成法制备SiCf/NiFe2O4复合材料,研究SiCf添加量对密度、气孔率、冲击韧性、热震性等力学性能的影响。结果表明,添加SiCf可以显著改善NiFe2O4尖晶石的力学性能,含2%SiCf试样的冲击韧性比尖晶石提高约160%,其增强机理为纤维的脱粘和拔出效应;经一次热震后强度保持率可提高至96%,SiCf添加量以2%为宜;界面的结合状态是影响材料性能最重要的因素。 相似文献
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W, Co, Ni对时效合金强度和韧性的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了W,Co,Ni对时效合金强度和韧性的影响。结果表明:高Co的FeWCo合金有强的时效硬化能力,但其韧性较低。以Ni取代部分Co之后,合金的韧性得到大的提高。FeWCo合金的Co量约23%,W,Mo总量超过18%时,硬度增加甚少,韧性损害较大,而FeWCoNi的Co当量达23%,W,Mo总量达24%时获得最佳的强度和韧性的配合。萃取化合物的X射线衍射(XRD)分析表明,时效合金的主要金属间化合物是Fe3W2型,还有Fe7W6和Fe2W型化合物。淬火态、退火态萃取物的化学分析表明,时效合金中,W,Mo主要存在于化合物中,而Co,Ni主要存在于固溶体中。时效硬化主要通过W,Mo金属间化合物的析出引起。而Co,Ni主要通过影响析出相的数量、析出物形态及分布状态来影响时效硬化。 相似文献
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高效排杂溶剂过渡净化工业纯铝 总被引:27,自引:2,他引:25
探讨了熔剂过渡净化工业纯铝的效果及其净化机理。结果表明:合适的熔剂组成及处理工艺是保证其具有高效排杂作用的关键:采用特定的溶剂(CJ-5)和过渡工艺,在适当的加入量(3%)和熔炼温度(720℃)条件下,对不同纯铝的除杂率和针孔率降低幅度分别可达70%-82%和60%-88%,显著提高了材料的强度和塑性,尤其是塑性可提高约70%;其高效排杂作用的关键在于该方法具有将铝的溶化-溶剂过滤-溶剂吸杂溶杂三个过程实现于溶炼全过程中的独特性,符合以排杂为主的净化原则,充分发挥了熔剂排杂净化效率。 相似文献
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A级船板冷加工开裂原因及解决途径 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对A级般板进行化学成分、金相组织、拉伸性能、冲击性能、宽冷弯、落锤撕裂等试验,对A级船板在低温环境下冷加工过程中出现的开裂(冷脆)进行了分析。指出A级船板的冷脆开裂与其本身较差的冲击性能及火焰切割产生的淬硬组织有关;应在船板的生产过程中采取有效的质量控制措施,保证A级船板的性能在符合标准的技术要求的同时,具有良好的纯净度,以保证冷加工性能,满足船舶生产的需要。 相似文献
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为探究应变时效对高应变管线钢焊接接头的影响,对应变时效前后高应变管线钢焊接接头的显微组织和力学性能进行了研究. 通过硬度测试、断裂韧性试验、数字图像相关(DIC)应变测试方法探究了应变时效处理前后高应变管线钢焊接接头的力学性能特点. 并基于光学显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)、电子背散射衍射技术(EBSD)及X射线衍射技术分析了应变时效处理前后焊接接头的微观组织及亚结构特点. 结果表明,应变时效处理后,焊接接头的显微组织未发生明显变化,但内部微裂纹数量增多,焊接接头断裂韧性呈下降趋势,且下降幅度随预应变程度的增大而增大. 分析发现,位错密度增大,应变集中程度伴随几何必要位错密度的升高是导致焊接接头塑性变形能力下降,断裂韧性恶化的重要原因. 相似文献