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线路重合闸是电力系统提高供电可靠性一种重要方式.本文对某110kV厂站系统并网线路跳闸后发生的非同期重合闸进行分析,提出脱网后进入孤网运行模式时重合闸需要采取的措施. 相似文献
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基于PSCAD/EMTDC软件建立了典型110 kV双侧有源线路重合闸仿真模型,仿真研究表明影响重合闸的主要因素是联络线的初始有功功率和无功功率,常规检同期重合闸若要满足整定条件而动作就要求联络线初始有功潮流在很小的范围内,然而正常运行中很难满足这一条件,重合闸基本不动作,导致双侧有源线路小电源侧频率崩溃、全站失压等严重后果。为提高110 kV电网供电可靠性,从冲击电流的角度出发,分析研究了准同期重合闸方式的可行性,采用准同期重合闸方式可放宽频差的约束,大幅提高重合闸的动作几率。 相似文献
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基于PSCAD/EMTDc软件建立了典型110 kV双侧有源线路重合闸仿真模型,仿真研究表明影响重合闸的主要因素是联络线的初始有功功率和无功功率,常规检同期重合闸若要满足整定条件而动作就要求联络线初始有功潮流在很小的范围内,然而正常运行中很难满足这一条件,重合闸基本不动作,导致双侧有源线路小电源侧频率崩溃,全站失压等严重后果.为提高110 kV电网供电可靠性,从冲击电流的角度出发,分析研究了准同期重合闸方式的可行性,采用准同期重合闸方式可放宽频差的约束,大幅提高重合闸的动作几率. 相似文献
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宁夏电力公司中卫供电局迎水桥变电所在220kV线路一条检修,另一条供电方式下,线路重合闸只能投单重,无法实现综重,故供电可靠性降低。经过合理的方式安排和对重合闸的改进,在此供电方式下成功将重合闸投综重位置,建议在迎水桥变110kV母联开关加装同期装置,以提高供电可靠性。 相似文献
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本文针对一起110kV线路保护动作与智能备自投重合闸动作,导致系统合环运行的方式进行了详细的分析,通过对事故现场的检查、保护装置动作波形的分析,得出雷击110kV线路造成变压器中性点放电间隙击穿是引起110kV线路零序电流I段保护,提出了线路重合闸与备自投动作的时间需要合理配合以及预防合环运行情况的防范措施,对落实电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施具有良好的借鉴作用。 相似文献
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通过一起并列运行双回线其中一回线路瞬时故障保护装置跳闸重合闸动作前稳控装置已动作切机的案例,分析了110 kV并列运行双回线线路保护装置中距离Ⅲ段动作时间、重合闸动作时间与110 kV电站稳控装置切机动作时间失配的原因,总结了三者之间配合的基本原则;根据电网的实际运行情况,提出通过优化110 kV线路保护距离Ⅲ段动作时间、线路两侧重合闸动作时间来确保与稳控装置动作切机时间配合的解决方案,以避免重复发生线路瞬时故障重合闸动作之前稳控装置先行切机的类似事件,保证了机组发电的连续性及电网供电的可靠性,消除了110 kV并列运行双回线线路保护装置与110 kV电站稳控装置时间定值失配带来的不良影响。 相似文献
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提高110kV线路后备保护适应能力的探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
分析了110kV线路距离保护和电流保护在实际应用中各自的特点,提出线路微机保护应同时具备距离和电流保护的特点,以便更好地适应电网运行的要求;同时针对110kV并列双回线路距离保护相继动作的性能进行了具体分析并提出改进建议;最后陈述引入准同期功能解决双端电源线路弱电侧测检同期重合闸难以成功的问题。 相似文献
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邓永保 《电力系统保护与控制》2001,29(7):40-41,51
通过对东郊站 110kV韶东线重合闸改造方案进行认真分析 ,提出一种在类似电力系统运行方式下110kV线路重合闸装置完善的解决方法。 相似文献
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2 0 0 2 - 0 2 - 0 2 ,广东中山电力局辖下的一条 110kV线路发生故障 ,在其后的恢复过程中 ,另一条 110kV线路在开关间隔处于热备用状态下发生了一起罕见的自动合闸误动作事件。扼要介绍整个事件的发生过程 ,通过分析该线路重合闸装置的启动原理以及当时的电网运行方式 ,找出开关误动合闸的原因 ,并提出避免该类保护装置发生同类事件的措施。 相似文献
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330 kV线路开关合闸不同期导致线路高压并联电抗器保护装置动作,根据事故前的运行方式、事故经过及相应的保护动作情况,分析了事故发生的原因,通过修改电流互感器二次接线解决了问题。 相似文献
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220kV区域性电网往往采用220kV变电所带几个110kV变电所、而110kV网络则解环运行方式,为提高110kV变电所供电的可靠性,一般都装设备用电源自投装置。就备用电源自投装置的基本接线而言,可归结为备用线路开关合闸和处于备用状态的母联开关合闸两大类。做好备用电源自投装置的试验对装置的正确动作、提高供电可靠性至关重要。主要试验有: 相似文献
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我局110kV梯面站于1997年投产,该站位于我市东北部山区,该地区有丰富的小水电资源。目前,小水电以10kV电压等级集中在梯面站几条10kV馈电线上网,总装机容量为1600kW,而该站平均负荷为1200kW。梯面站以220kV田心站的110kV田梯线为电源,见系统图1。由于田梯线经过的地区多为山区、丘陵,部分地区雷害较严重,从1997年到1999年,田梯线单相接地引起跳闸共计7次,田梯线故障全部为单相接地,重合闸多次拒动,而田梯线田心侧保护为WXB_11C型微机线路保护,重合闸方式按“检无压方式”投入,由于多次事故跳闸,重合闸拒动,导致110kV梯面站短时失压,需值班人员强送。在研究重合闸拒动的原因时,我从两方面着手,首先,检查田梯线田心侧保护装置的开关操作回路、开关量输入回路、输出回路、重合闸启动回路是否正常,线路抽取电压相别等。将田梯线间隔转至检修状态,对装置重合闸功能进行试验,试验结果证明不对应启动重合闸回路、重合闸出口回路均正常。其次,对田梯线重合闸定值进行复核,定值整定计算正确。我局的其他110kV线路的重合闸时间均为1s,从田梯线重合闸拒动的原因分析,可能是由于小电源反送,造成线路侧“有压”,系统难以同期合闸,将重合闸时间延长,使小电源的电压衰减后,重合闸应能动作。于是,将田梯线的重合闸时间整定为4s。运行一段时间后,田梯线的几次故障,重合闸仍然拒动。 相似文献