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对400kA石墨化阴极电解槽通过下述技术条件的优化后,电流效率达到90%以上,吨铝综合电耗控制在13 600kWh以内:保持低铝水平、处理炉底结壳、控制原材料调整电解质成分、降低锂盐含量及过热度、保持适当的分子比等。 相似文献
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炉底沉淀是影响电解铝正常生产的重要因素。少量的炉底沉淀可以减小铝液的波动,从而使电解槽处于平稳的状态运行;如果电解槽炉底沉淀较多,炉底压降就会增大,严重时会影响电解槽的正常生产。本文对电解槽中沉淀形成的原因进行分析,并提出减少沉淀影响电解槽平稳运行的对策。 相似文献
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高铝水平操作工艺尽管一定程度上降低了漏槽风险,却存在电解槽沉淀增多、炉底压降升高、侧部散热增加和能耗增加等问题。利用统计过程控制方法设计的氟化铝添加策略和调控电解槽热平衡方式,能够保障在降低铝水平、降低槽电压的同时保持电解生产稳定运行。研究结果表明,具有破损趋势的铝电解槽生产工艺经过优化后,槽温、分子比、氟化铝下料量、热波动幅度显著降低,电解槽更加稳定。4台试验槽与对比槽相比,电流效率提高1.29%,铝直流电耗减少93 k Wh/t。 相似文献
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电解槽启动后期的工艺技术条件控制极为重要,主要目的是形成良好的炉帮,同时炉底不能形成大量结壳,以便电解槽平稳、高效生产和延长使用寿命.在实践中总结出了350 kA电解槽高温、高分子比、高电压、高电解质、低铝水平、低氧化铝浓度的“四高两低”启动后期管理工艺制度. 相似文献
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本文基于某铝厂300 kA铝电解槽基本结构及尺寸,运用大型有限元软件ANSYS建立铝电解槽电、磁、流场模型,对该铝厂铝电解槽进行数值仿真计算。电解质层中电流主要为垂直分布,铝液层电流出现较大的水平方向分量值;磁场x方向沿短轴为反对称分布,y方向沿长轴大体上呈现反对称分布,z方向大体上沿长轴呈反对称分布;铝液-电解质界面最大隆起高度为3.28 cm。探究了铝电解槽电磁流场分布情况,为铝电解槽节能降耗生产提供理论指导。 相似文献
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分析240kA预焙槽目前保持高铝水平生产的优势与存在的问题,指出通过加强极上保温、提高分子比,适当降低设定电压等配套技术条件的实施来保持平衡磁场,增强热平衡的稳定性,可以保持高铝水平生产,实现电解槽的高效稳定运行。 相似文献
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电解质的过热度与铝电解槽槽膛内形的形成有很大的关系,而且对铝电解槽的物理场也有很重要的影响。为此,以国内最具代表性的郑州龙祥铝业有限公司154kA侧部四点进电铝电解槽为研究对象,具体分析了电解质过热度对铝电解槽电场、磁场和流场的影响,研究发现电解质过热度对阴、阳极电流分布、铝液层电位差、铝液平均磁感应强度几乎无影响;但是随着电解质过热度的增加,铝液层电流密度减小,而铝液最大流谏和平均流速将有所增大。 相似文献
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基于某电解铝厂400 kA系列电解槽炉帮变化、槽温变化、各项经济技术指标变化情况等,最终将分子比调控至2.7~2.8、电压3.930 V、铝水平24~25 cm、电解质水平17~19 cm、槽温915~922℃的方案确定为最优方案,在此方案下电解槽的各项经济技术指标明显进步,为铝电解企业优化电解槽生产技术条件和延长电解槽寿命提供借鉴。 相似文献
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造成预焙铝电解槽电压波动的原因有很多。本文针对电解质温度、铝水平以及分子比等主要工艺技术条件和阳极更换对电压波动的影响因素进行了详细阐述。结合生产实际,提出了相应的有效预防措施。 相似文献
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规整的炉膛是铝电解槽平稳、高效生产的基础,本文针对电解槽正常生产期间出现的炉帮薄、伸腿肥大、炉底沉淀偏多的畸形炉膛,进行了研究分析,并采取了有效措施进行处理,取得了较好的效果。 相似文献