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<正> 我厂曾引进日本电视机组件生产流水线和工艺装备。冲压件所使用的模具大都采用多工位级进模。 图1为多工位级进模,图2为冲件。 工步分配如下:第1步冲2工艺孔;第2步冲导正工艺孔;第3步为空位;第4步 相似文献
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<正> 压板是按钮开关上的冲压件,见图1。 该零件原采用两副模具冲压成形,效率低,质量差,操作不便。后来设计了一副冲孔弯曲成形级进模,其排料工步图见图2。 该模为一模三件的模具,工步安排为: 相似文献
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李成美 《锻压装备与制造技术》1985,(1)
特形弹簧片(图1)原来单件生产是由手工钣金成形的,生产效率低、质量差。转入批量生产后,设计制造了一套复合结构冲模(图2),利用滑块一次行程完成双向弯曲、拉弯和切断四个工步,冲制出合格产品。 相似文献
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针对夹线弹簧零件的特点,设计了试制、量产合二为一的无废料级进模。设计的排样有2个工位,每工位要完成2个冲压动作(2个工步)。介绍了大弧段弯曲工步分解、复合工步顺序设计、产品设计变更改模预案、模具结构和工作过程。用补偿法和镦压整形的方法保证零件成形质量稳定。CAE模拟用成形点位移图判定模具"可靠压料",依载荷行程图确立的压料力选择模具弹簧规格,缩短了制模时间。 相似文献
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针对液袋缺陷检测系统检测效率低和动作时序难以规划的问题,对液袋缺陷检测系统动作源气缸进行了运动特性数学建模并利用MATLAB中的龙格-库塔法仿真得到气缸运动特性曲线,依据仿真结果和每个工步的行程计算每个工步的动作时间。根据每个工步时间和缺陷检测工艺流程,设计动作时序并绘制时序图;对时序图进行详细分析,提出缺陷检测分拣流程简化方案和检测动作并行方案,通过这两个方案对动作时序进行了优化。优化后重新计算缺陷检测时间,结果表明优化后检测效率提升了41%;优化后能够实现高效液袋检测,即将液袋缺陷检测系统嵌入液袋生产线并不会影响原有的生产效率。 相似文献
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空心铆钉是由0.5mm的H62薄板,经过10个工步的连续拉伸及冲孔、整形和切边加工成形。最关键的是要根据黄铜薄板厚度和最终拉伸直径及高度,经过计算以确定拉伸板材的宽度、步距、拉伸工步数量、每工步拉伸的直径、高度、凸、凹模圆角半径,再制定冲孔、整形、空位和切边等工步。该模具冲孔工步的设置,解决了空心铆钉底盖的切除,整形工步解决了空心铆钉冲孔后的整形。为了应对空心铆钉拉伸参数不到位和破裂,需要设置空位工步。为了保证黄铜板材在拉伸过程中材料顺利地流动,凸、凹模的拉伸型面与圆角半径都要研磨,粗糙度值均不低于Ra0.4μm。经过这些工步,才能加工出合格的空心铆钉。 相似文献
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轿车变速箱轴类件多工位冷精锻工艺及模具研究 总被引:1,自引:0,他引:1
轿车变速箱轴类件种类繁多,但其外形结构特点较为单一,其主要特征为细而长且多台阶.详细分析了该类锻件采用多工位冷精锻工艺方案的可行性.多工位冷精锻能顺利成形锻件,该工艺具有产品质量高、材料利用率高和生产效率高等优点,适合大批量生产.以输入轴为例,基于减径挤压工艺知识,制定了输入轴的五工位冷精锻工步图,计算并确定了工艺参数,研究了工步之间工艺参数的匹配关系;提出了多工位冷精锻模具设计原则和方法,设计了输入轴五工位冷精锻模;采用塑性成形模拟软件DEFORM-2D对输入轴各工步成形过程进行了模拟分析,验证了该工艺方案的可行性. 相似文献
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介绍了摩托车发动机曲轴锻造生产线设计、设备选型以及对工艺、模具设计研究。对该生产线的主要工艺技术作了分析说明,给出了工步图与成形模具图。 相似文献
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介绍了摩托车发动机曲轴锻造生产线设计,设备选型以及对工艺,模具设计研究,对该生产线的主要工艺技术作了分析说明,给出了工步图与成形模具图。 相似文献
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鲁洁 《锻压装备与制造技术》1983,(4)
Cole创造了一种单行程深拉伸的巧妙方法。该方法是依靠套筒式模具实现的。近来,该工艺方案又有了发展,连续拉伸由3个工步增加到5个工步。其工作原理如图所示。 相似文献
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