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水循环系统作为焦化生产企业的核心系统,其工作时的稳定性和可靠性直接决定了焦化生产的安全性和经济性。针对现有的焦化企业循环水处理工艺流程繁琐、经济性差、循环水处理周期长、极大影响焦化处理效率和经济性的现状,提出了一种新的焦化企业循环水处理工艺,其采用了多重物理过滤的综合净化处理工艺,根据实际应用结果表明该循环水处理工艺具有工艺流程简单、循环水处理效率高、经济性好的优点,水循环量达到70%以上,极大的提升了焦化企业的生产稳定性好经济性,具有较大的应用推广价值。 相似文献
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《化工经济技术信息》2008,(8)
邯钢焦化厂把一种从废液中提取高附加值产品的焦化脱硫废液处理工艺近日开发成功,并获得国家专利。该工艺不仅可从废液中提取出液态NaSCN(硫氰酸盐)产品,还可将液态硫氰酸盐产品转化为固体硫氰酸钠产品。业内人士认为,新工艺提供的脱硫废液处理方案,解决了国内焦化行业HPF工艺难题。 相似文献
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分析了焦化氨水和HPF脱硫废液处理及氨法脱硫工艺,提出利用焦化氨水和HPF脱硫废液中的氨对锅炉烟道气脱硫的新工艺;计算结果表明,由于回收了氨,使硫铵产能提高20%以上,并满足了燃煤锅炉应用高硫劣质煤种的环保要求。 相似文献
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介绍了山东铁雄冶金科技集团有限公司硫膏和脱硫废液原有处理工艺状况及存在问题。技术改造后采用富氧燃烧高温裂解及二转二吸干法制酸工艺,将硫膏和脱硫废液制成硫酸产品。该30 kt/a硫膏和脱硫废液制酸装置包括预处理、净化、干吸、转化、尾气处理等工序,装置投产后运行稳定,SO2总转化率大于99.85%,制酸尾气流量7800~8000 m3/h,外排尾气ρ(SO2)<200 mg/m3,硫酸雾(ρ)小于5 mg/m3。净化副产w(H2SO4)2%~4%稀酸2.2~2.6 t/h,在硫铵工序全部回收利用。硫膏和脱硫废液制酸既无害化处理了焦化副产硫膏和脱硫废液,又回收了硫资源,具有良好的经济效益和社会效益。 相似文献
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HPF法焦化脱硫废液含有大量硫氰酸铵、硫代硫酸铵和硫酸铵,对其进行提盐所得硫氰酸铵等产品盐存在纯度不高、市场容量有限、产品大量堆积等问题。采用硫酸溶液去除脱硫废液中硫氰酸铵,并将其转化为硫酸铵,可在实现脱硫废液有效处理的同时回收硫酸铵。本文针对硫酸溶液去除硫氰酸铵反应,考察了反应过程中硫酸浓度、反应温度对硫氰酸铵去除率的影响,利用X射线光电子能谱技术对反应产物的晶型和组成成分进行了分析,并对实际焦化脱硫废液的处理效果进行了研究。结果表明:随着反应温度的升高和硫酸浓度的增大,硫氰酸铵去除率逐渐增大。反应温度为100℃,硫酸浓度为50%时,反应0.5min就可实现硫氰酸铵的100%去除,反应后产物为硫酸铵。此外,使用硫酸溶液可有效去除焦化脱硫废液中硫氰酸铵,实现脱硫废液的资源化利用。在反应温度100℃、硫酸质量分数为50%下,反应20min时脱硫废液中硫氰酸铵去除率达到97.9%。 相似文献
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将氨法脱硫废液用于烟气脱硫系统进行工业化试验.结果表明,新工艺可以增加电厂脱硫溢流液的碱性,提高烟气中SO2的脱除效率,取得较好的应用效果,并且为焦化厂氨法脱硫废液的处理提供了新的途径. 相似文献
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<正>目前,国内大部分焦化企业去除焦炉煤气中的硫化氢一般采用湿法脱硫,根据现在的实际情况,脱硫液使用一段时间后随着复盐的增加,必然需要排除一部分脱硫液,同时补充一部分新的脱硫液,而要排除的一部分脱硫液需要处理,根据国家环境的要求,排出的脱硫废液禁止外排,只能将脱 相似文献
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利用分步结晶法从焦化行业脱硫脱氰废液中回收硫氰酸铵,不仅解决了企业脱硫脱氰废液的处理问题,还可以高纯度地回收硫氰酸铵化学品。脱硫脱氰废液的活性炭吸附脱色是该工艺中的重要单元操作。以6种不同来源的活性炭为脱色剂,对山东石横特钢集团焦化公司的脱硫脱氰废液进行脱色处理,在340 nm波长下采用可见分光光度法对废液脱色效果进行评价,考察了活性炭类型、活性炭用量、脱色时间、脱色温度、搅拌桨转速等对废液脱色效果的影响,得到了较优的操作参数。以此为基础进行了活性炭可重复利用性实验,发现企业自用的4#活性炭重复利用4次时,脱色液仍然保持较好的脱色效果。 相似文献
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为解决现有污水处理系统在处理污水和垃圾渗滤液时存在的脱氮效果差、污泥产率高的难题,提出了一种新的城镇生活污水和渗滤液混合处理工艺。以MUCT工艺为核心,对其混合比例和运行控制流程进行了优化,实现了对混合废液的高效净化处理。根据实际应用表明,当混合溶液中渗滤液的添加比例为0.175%时具有最佳的净化效果,将水力停留时间(HRT)从7.1 h增加到8.3 h时能够进一步提高污水处理效率和经济性。 相似文献