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相似文献
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1.
张力减径机不同孔型横向壁厚分布的有限元模拟分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
周晓岚 《宝钢技术》2004,(4):30-32,11
借助有限元分析软件模拟钢管张力减径的轧制过程,由3种不同张力减径机孔型轧制的同一规格钢管产品的横向壁厚分布的比较表明,采用宝钢专有技术设计的新孔型轧制的钢管与原有的德国传统孔型轧制的钢管相比,其横向壁厚较为均匀,并对钢管"辊印"缺馅的产生有抑制作用.  相似文献   

2.
文章对内蒙古包钢西北创业普特钢管有限公司微张力定减径机的孔型系列规律进行分析研究,设计了生产热轧无缝方管的生产工艺、孔型参数及轧辊转速。经现场轧制规格为110 mm×110 mm×6 mm热轧无缝方形钢管产品检测结果表明:热轧无缝方管的外形尺寸和力学性能均满足相关标准要求,热轧无缝方管的定径生产工艺、孔型参数及轧辊转速设计合理可行。  相似文献   

3.
对照张力减径椭圆孔型设计与圆孔型设计方法,介绍张力减径孔型椭圆度设计方法。  相似文献   

4.
对热轧小口径无缝钢管22架次275集中差速传动减径机微张力减径机设计单架次减径率为4.38%、孔型椭圆度为1.0671-1.0624逐渐递减,可以有效节省机架数量。生产径壁比大于10.67的无缝管且内孔壁厚均匀;对于径壁比小于10.67,采用微张力减径机设计单架次减径率为3.20%、孔型椭圆度为1.0347,内孔壁厚均匀。  相似文献   

5.
为了优化某限动芯棒连轧管机的孔型参数,利用正交试验参数优化方法,结合钢管热连轧有限元模拟分析,研究轧辊孔型参数(脱离角、脱离比、过渡圆角半径、辊缝值)对轧制所得钢管的尺寸精度和轧制过程中力能参数的影响,分析各参数影响的显著性,确定各因素的优化组合.结果表明:辊缝值对外径椭圆度、壁厚不均度和轧制力矩的影响最为显著,脱离角的影响居于次位,而脱离比对外径椭圆度、轧制力、轧制力矩的影响最小.根据影响规律获得较优参数组合:脱离角35°、脱离比2.25、过渡圆角半径5mm、辊缝值35 mm.对比仿真结果,优化后的钢管尺寸精度较优化前有明显提高.  相似文献   

6.
椭圆孔型张减过程模拟及横向壁厚分布预测   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过对宝钢钢管厂152.5BO椭圆孔型系统主变形机架生产不同壁厚管子的轧制过程进行三维弹塑性有限元模拟,得出经减径后管子沿圆周方向的壁厚分布不均,产生内多边形的缺陷,随着总减径率和壁厚的增加,引起内多边形的程度增大。根据模拟结果对152.5BO椭圆孔型系生产不同规格的管子引起管子在沿圆周方向的壁厚不均进行预测。  相似文献   

7.
钢管减力减径时成有规律的内表面不圆性,即所谓内多边形。尤其在轧制厚壁管时需要特殊的与尺寸相适应的孔型设计。为了有效控制这种缺陷,深入地研究这种奇怪的现象是必要的。本文将说明减轻多种这多形的可能性和方法。  相似文献   

8.
就钢管定减径中普遍出现的内多边形缺陷进行了分析 ,提出用孔型适当变异的轧制方法并给出计算公式 .结果表明 ,通过异型孔定减径可使内多边形缺陷得到有效缓解  相似文献   

9.
柳谋渊 《钢铁》1999,34(8):32-37,27
就钢管定减径中普遍出现的内多边形缺陷进行了分析,提出用孔型适当变异的轧制方法并给出计算公式。结果表明,通过异型孔定减径可使内多边形缺陷得到有效缓解  相似文献   

10.
宝钢高线轧机高速区孔型系列优化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨霄 《宝钢技术》2004,(6):35-38
宝钢高线轧机在开工初期,由于高速区孔型系列设计存在缺陷,多数线材成品精度一直达不到设计要求.2000年开始对高速区孔型进行优化研究,提高C级精度命中率和成材率,控制成品椭圆度,并将综合成材率提高了5%;使用精轧生产部分规格成品,减少孔型系列更换的停机时间,减轻减定径机组的负荷,减少故障率和消耗,现已是一套成熟的方案体系.  相似文献   

11.
本文介绍了Φ244.48 mm×10.03 mm套管定径孔型设计原理和过程,在使用初始设计孔型参数生产Φ244.48 mm×10.03 mm套管时,钢管内表面有纵向凸起,分析是由于定径机减径率过大造成,通过对定径机孔型参数进行优化,在后续生产中未发现类似缺欠,提高了钢管内表面质量。  相似文献   

12.
《包钢科技》2006,32(4):57-57
由宝钢自主开发的一种能兼顾轧制厚薄两类钢管、具有国际先进水平的张力减径机新型孔型,应用3年多来,使宝钢中高合金钢管产量大幅递增,钢管品种规格由千余种增加到4400种,为宝钢直接创造效益达5亿元。日前,该项目获上海市科学技术进步奖发明类一等奖。  相似文献   

13.
随着火力发电机组的发展,市场对高合金高压锅炉管的需求不断增加,同时对钢管轧制技术和产品质量提出了更高要求。针对宝钢140机组在轧制高压锅炉管时容易产生辊印缺陷的问题,分析其产生机理,找出了缺陷产生的根本原因,并据此进行孔型研究。通过多边化孔型设计方法,优化了张力减径机孔型和变形量分配,并应用于此类轧制难度大的高附加值产品生产,解决了高压锅炉管外表辊印问题,提高了产品实物质量和一次成材率,同时也减少了机架更换次数,降低了生产成本。  相似文献   

14.
张力减径是热轧无缝钢管生产中不可缺少的一道轧制工序,钢管在经过减径机后容易出现一些质量缺陷.文章详细介绍了钢管在张力减径后容易产生质量缺陷及其形成原因和预防.  相似文献   

15.
分析宝钢管件用管的原有实物质量和国外同类钢管的性能,通过降低成分设计中碳含量和硅含量提高钢管的塑性和韧性,适当提高锰含量以确保强度,提升钢管机械性能对后续加工的适应性。同时,通过改进张力减径机导向管固定方式、张减孔型合理配置和输送装置跟踪修磨等合适的表面质量控制措施,避免钢管在轧制中产生辊印和外表擦伤。生产证明,材质和生产工艺的改进使管件用管的实物质量得到改善,满足用户要求。  相似文献   

16.
《包钢科技》2011,(3):13-13
2011年6月8日,华菱衡钢720分厂成功轧制出了钢级为X52、规格为Φ457mm×14.27mm的薄壁管线管,这是该机组自投产以来轧制出的壁厚最薄钢管。由于华菱衡钢Φ720mm机组属周期轧管机组,生产中是单机架轧制,钢管的减径量和减壁量均较大,单支钢管轧制时间相对其它机组较长,  相似文献   

17.
棒材同轴复合时芯材与加工工具不接触,其横截面形状及尺寸精度控制难度大,采用方-椭圆孔型轧制时芯材圆度严重超公差。在建立覆材和芯材变形抗力模型的基础上,利用三维弹塑性热力耦合有限元方法对同轴复合棒材热轧变形过程进行数值模拟。分析了轧制孔型、覆材及芯材外形对轧制后芯材变形和形状的影响,用工业试验对模拟计算结果进行验证。结果表明:轧辊孔型设计对芯材不圆度的影响最明显,覆材及芯材外形是次要影响因素。这是因为方-椭圆孔型系统会导致最终轧件在横截面上的非对称等效累积应变分布,以及导致轧后芯材严重不圆。减少K4孔的轧件压下量,增加K3孔轧件压下量,可以改善方-椭圆孔型中轧件变形的对称性,减少芯材不圆度。  相似文献   

18.
汪飞雪  杜凤山  于辉  孙静娜 《钢铁》2013,48(3):51-55
 根据PQF连轧孔型及工艺特点,分析了连轧管宽展规律对产品尺寸精度和钢管横截面积的影响,并建立PQF连轧过程三维非线性有限元模型,预报了荒管的尺寸形状,对比某厂现场数据,两者吻合良好。通过对不同孔型、不同规格产品的系列仿真,研究宽展规律的影响因素,分析了延伸系数和空隙率对周长系数的影响,延伸系数和减径率对壁厚系数的影响;并利用多元线性回归分析法得到PQF连轧宽展模型,为PQF连轧孔型设计及产品尺寸精度控制提供了理论指导。  相似文献   

19.
管材皮尔格两辊冷轧过程中的轧制力影响成品管材的尺寸精度、轧制模具寿命以及轧制过程的稳定性。本研究基于Neumann-Siebel轧制力计算方法,考虑了轧辊弹性变形和空减径对轧制力的影响,依据Hitchcook方程对其进行了修正,利用Matlab软件建立了皮尔格两辊冷轧过程中的轧制力计算模型,并以KPW25轧机轧制Zr-4合金管材的轧制过程为研究对象,通过实验验证了该模型的可靠性。以R6072锆合金管材轧制为例,通过该轧制力计算模型分析了孔型曲线、管坯壁厚、送进量和摩擦对轧制力的影响。结果表明:轧制力在空减径段缓慢增加,进入减径减壁段后迅速增加至峰值,之后缓慢降低;孔型曲线对轧制力的分布有显著影响,当孔型指数等于2.0时,轧制力分布最为合理;轧制力随管坯壁厚、送进量和摩擦力的增大而增加。  相似文献   

20.
通过将6机架定径前45钢管外径和总减径率分别由132 mm和12.95%降至128 mm和9.87%,并降低单机架减径率和改善微张力减径孔型设计参数,使3辊式机组生产的Φ114 mm×22 mm 45钢管"内六方"缺陷指数P值由1.40%~1.52%降至0.45%~0.67%,明显减少微张力减径钢管的"内六方"缺陷.  相似文献   

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