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介绍了Ф550 mm中型轧机上采用Ф270 mm圆管坯轧制圆钢的生产情况,包括孔型系统的选择,孔型设计的特点,试轧情况及对试制过程进行了概括总结.生产实践表明,产品质量达到标准要求,成材率达97.21%,合格率为99.7%. 相似文献
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连轧厂生产Ф12~25mm螺纹钢筋的孔型系统是在原西德孔型系统基础上,对开坯机组与精轧机组进行了适应性改动,粗轧机组与中轧机组沿用西德孔型系统形成的。该孔型系统道次多、翻钢多、延伸系数小。针对孔型及孔型系统中存在的问题进行分析,提出了加大延伸系数、减少道次,中轧机组采用椭圆——圆孔型系统等建议。并预测了实施改进后的经济效益。 相似文献
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本钢特钢Ф190mm和Ф200mm不锈钢棒材原轧制工艺为800轧机将3.16t锭开坯和成材,其轧制小时产量低,钢材易出现扭转划伤。现采用的优化工艺为800轧机开坯成206mm方和217mm方,并由650连轧机通过方-椭圆-圆孔型系统轧成Ф190mm和Ф200mm棒材,提高了成品材质量,并使产量由优化前的35t/h提高到55t/h。 相似文献
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通过严格控制冶炼、轧制过程,采取快速加热工艺及对Ф650mm×1/Ф550mm×1/Ф550mm×4半连轧生产线的孔型系统重新进行设计、优化,莱钢成功开发了采用260mm×300mm大断面连铸坯生产Ф70~Ф75mm规格GCr15轴承钢棒材。实践表明,该工艺合理可行、轧制过程稳定,且产品的各项性能指标均符合国家标准要求。 相似文献
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分析了水钢三棒线四切分轧制Ф12 mm螺纹钢筋时成品出现四线差大的原因,其原因包括轧槽加工精度不高,孔型磨损不一致,轧机两侧辊缝不一致,第16架预切轧机(K4孔轧机)或第17架切分轧机(K3孔轧机)的进口未对正轧制线,K4预切分孔型和K3切分孔型设计不合理。通过提高K4和K3孔的加工精度,改进轧辊材质,将K4和K3道次导卫对正轧制中心线,将K4孔型连接带高度由原来的6.0 mm改为6.5 mm,缩小了四切分轧制Ф12 mm螺纹钢筋时的线差。 相似文献
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介绍了Ф6.0mm螺纹盘条首轮试制的工艺要求、技术准备及试制过程,并总结本轮试制成功的诀窍,为实现大批量生产提出了最优方案。 相似文献
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对Ф25mm HRB335出现弯裂的试样进行宏观和微观分析。结果表明,试样有中间裂纹、夹杂物级别较高、枝晶明显,这些缺陷导致Ф25mm HRB335弯曲裂纹。 相似文献
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通过对Ф90mm-Ф95mm精轧圆钢孔型系统的开发设计,使长钢的圆钢产品规格齐全,圆钢产量增加,圆钢市场占有率提高。 相似文献
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为适应市场对棒材的需求,通过对Ф650mm×1/Ф550mm×1/Φ550mm×4半连轧轧线生产工艺系统的改进、孔型系统和导卫装置的优化,莱钢特钢厂成功生产Ф140、Ф150mm20CrMnTiH棒材。经试生产及分析检验,表明该工艺改造合理,产品质量达到标准要求,且改造投资少、回收期短。 相似文献
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针对Ф108 mm六辊矫直机入口导卫局部磨损严重,出管辊道磨出很深的凹槽,划伤钢管,影响产品表面质量的现象进行分析,对入口导卫装置进行改进,出管辊道增加了导辊装置,从而稳定产品表面质量,提高了生产效率。 相似文献