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将反应精馏技术应用于苯氯化气液反应体系,并进行了连续反应精馏实验,使苯单程转化率达99%、氯苯选择性达97%。实验测得了各种操作参数下塔内的浓度分布,探索了适宜的工艺条件。 相似文献
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热泵精馏在气体分馏装置丙烯塔中的应用分析 总被引:7,自引:0,他引:7
将热泵精馏技术应用于气体分馏工艺的丙烯精馏塔,选择再沸器液体闪蒸式热泵精馏系统代替常规精馏。采用ChemCAD流程模拟软件分别对丙烯塔常规精馏与热泵精馏系统进行模拟计算,分析比较了2种工艺的节能效率和经济性。结果表明,与单塔常规精馏相比,热泵精馏分离系统节能效率高,经济效率显著,冷凝器节能83.07%,再沸器节能82.96%;能源消耗降低60.5%。 相似文献
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催化反应精馏与回收工段工艺的改进 总被引:1,自引:0,他引:1
采用催化反应精馏方法水解醋酸甲酯,提高水解率达70%~80%,该法的应用引发了回收工段工艺的改进,为优化工艺、节能降耗提供了基础条件。 相似文献
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阐述了膜法氯乙烯回收技术的基本原理和主要设计参数,介绍了反应、压缩、精馏、冷凝与膜系统相耦合的工艺回收PVC装置精馏尾气中氯乙烯及乙炔的应用,氯乙烯回收率达90%~95%.探讨了膜分离装置存在的问题和改进的措施. 相似文献
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针对无溶剂法双氧水氧化环己烯合成环氧环己烷的油相反应液,采用常压精馏的方法对其进行了分离纯化,并得到了常压精馏操作的较佳工艺条件。在此工艺条件下,环氧环己烷的纯度和单程收率分别达到99.59%和85.87%,对常压精馏后的塔釜高沸点残留物进行减压精馏回收后,环氧环己烷总收率可以达90%以上,为其工业化生产提供重要的实验依据。 相似文献
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药厂三氯甲烷-丙酮废液的萃取-精馏回收 总被引:1,自引:0,他引:1
采用萃取 精馏工艺处理制药厂的三氯甲烷-丙酮-水三元有机废液。通过实验,筛选出了合适的萃取剂,并确定了萃取级数和精馏操作的条件。结果表明此工艺能有效回收该废液中的三氯甲烷和丙酮,两者的总回收率达82%以上,产品质量均达到工业一级品标准。萃取剂的损耗量为所处理废液量的0.23%左右。 相似文献
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对丙酮一步法生产甲基异丁基酮(MIBK)部分精馏流程进行了工艺分析,MIBK脱轻塔进料液中少量水的存在使MIBK脱轻塔运行不稳定,进而影响MIBK合成液的整个分离过程.针对这个问题,提出了精馏-渗透汽化集成的工艺方案,省去MIBK脱轻塔.建立了渗透汽化小试实验,研究了NaA分子筛膜的渗透汽化过程以及分离性能.用Aspen Plus软件对精馏-渗透汽化集成工艺进行了模拟,与精馏过程相比,在MIBK产品质量与收率相同情况下,操作成本降低了20%,总成本可降低15%. 相似文献
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研究了精馏-结晶联合法的分离工艺,介绍了精馏-结晶联合分离法的传质机理,数学模型,操作线方程,用对二氯苯-邻二氯苯物质,对精馏-结晶联合分离法与纯精馏方法进行了对比,结果表明,前者设备投资比后者节省60%,能耗节省57%,冷却水消耗减少57%,表明它是一种很有开发前景的工业分离方法。 相似文献
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甲基氯化物是制造甲基对硫磷、甲胺磷的中间体,在后处理水洗工序中,产生大量的含稀甲醇废水(含甲醇为20%左右),要降低氯化物生产中甲醇的单耗,取决于甲醇回收工艺和回收塔的效率。1975年前我厂是采用二次精馏,也就是先粗馏后精馏的工艺。50%甲基对硫磷乳油甲醇单耗达400公斤/吨左右,以后采用一次精馏的工艺,选用φ800甲醇回收塔,24块塔板,甲醇单耗下降到240公斤/吨。近几年来由于甲基对硫磷、甲胺磷生产发展,原甲 相似文献
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我公司采用合成氨联醇工艺生产粗甲醇,粗甲醇精馏采用常压双塔精馏工艺,甲醇精馏系统设计生产能力为10 kt/a.经过设备挖潜、技术改造及优化生产工艺,消除了制约生产负荷提高的瓶颈,精甲醇产量得到大幅度的提高,现在最高日产量达76.9 t,精馏系统生产能力已达20kt/a,产品质量达到GB 338-2004的要求. 相似文献