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合成氨系统综合节能改造工程是在现有生产装置基础上进行改造,主要内容包括新增吹风气余热回收装置和采用氨合成塔串塔新工艺。 相似文献
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第二化肥厂的年产30万t合成氨、48万t尿素装置已运行了20多年,现装置存在能耗高、设备老化、事故隐患多等问题,装置的性能已不能适应当前生产形势的需要。本装置在2003年11月19日开始停车大修并进行节能技术改造工作。此次技术改造中实施了以下几项节能措施。 相似文献
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合成氨生产中两气的合理回收利用 总被引:1,自引:0,他引:1
我国现有合成氨生产企业900多家,除引进的大型装置外,其余装置均为20世纪国外60年代或70年代水平,规模小、能耗高。在当前能源紧张的状况下,合成氨生产的节能技术受到高度重视,精炼再生气和合成弛放气(以下简称两气)的回收就是其中的节能措施之一。 相似文献
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中国是世界首位产肥和用肥大国。2004年化肥产量4519.79×10~4t,同时增长16.2%,其中氮肥3304.07×10~4t,磷肥1002.47×10~4t,钾肥206.34×10~4t。我国年耗化肥达到4500×10~4t水平,已占世界化肥总耗量的30%左右,其中氮肥达3500×10~4t。国产氮肥已自足有余,合成氨产能已达到4222×10~4t。 相似文献
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孙华田 《全国煤气化技术通讯》2007,(6):4-13
造气工段是合成氨生产能耗最高,同时又是余热最多的岗化。努力降低煤气生产的原料、蒸汽和用电消耗,切实做好余热回收利用工作,是降低合成氨综合能耗和生产成本的有效途径。生产1t合成氨理论能耗为22.78×10^6kJ,但从目前的现实情况看,即使一些较为先进的企业,实际能耗水平也远大于此值。所以无论从理论上分析还是实践认为,进一步降低合成氨能耗的空间较火,深入挖掘降耗潜力,努力降低生产成本,是小氮肥行业生存发展的关键。[第一段] 相似文献
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简要介绍为(8~16)×104t/a合成氨配套的"三气"回收装置设计的工艺流程、设备选择等情况. 相似文献
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硫酸生产是一高效热工艺,热量回收的装置,只要对原有的生产工艺系统稍作改动就可以有效实施,这对新造厂或老厂都有吸引力,并且具有显著的经济效益和社会效益。 相似文献
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哲生 《煤炭加工与综合利用》2007,(4):3-3
近日,国家发改委、国家环保总局联合下发了《煤炭工业节能减排工作意见》(发改能源[2007]1456号),明确提出了煤炭工业“十一五”节能减排工作目标,即力争到“十一五”末,煤炭企业单位生产总值能耗比2005年下降20%,二氧化硫排放量控制在国家下达的指标范围内。原煤入洗率由2005年的32%提高到50%,[第一段] 相似文献
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“由于采用了一种新型烟气余热回收技术,8台加热炉的平均热效率由88%提高到了92%,成为集团公司化工板块的节能样板炉。”天津石化芳烃部设备专家钱广华兴奋地说。他提到的这种新型技术叫无露点腐蚀水热媒技术。该技术的成功应用解决了长期困扰余热回收设备的露点腐蚀问题,大大提高了节能效果。 相似文献
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2012年7月18日,川化股份有限公司第五届董事会分布2012年第二次临时会议决议公告,公司将对一化合成氨装置进行节能优化技术改造,并审议通过了川化股份有限公司关于实施一化合成氨装置节能优化技术改造项目的议案。由于公司一化合成氨装置是我国八十年代中末期建设的国产化样版工程,通过十多年运转现已设备老化,暴露出建设当中一些问题,吨氨能耗较高,使企业成本大为上升,严重影响了企业效益,也不符合国家节能减排要求。 相似文献
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巨化合成氨厂不断探索减排增效的新方法,在完善环保装置进行节能减排的同时,深挖内部潜力,充分提高能源的回收利用率,不仅减少了废物的排放,而且为企业增加了效益。近日,该厂通过技改,对高温的气化炉碳黑水进行热能回收利用,初步测算,一年就可以从废水中掘得百万元。 相似文献
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