共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
3.
我公司87年从联邦德国引进一条球墨铸铁管生产线,其中有四套设备的液压系统采用水一乙二醇难燃液介质。除一个系统一直使用美国HOUGHTON safe 620液外,其它三个系统都采用L-HFC型国产难燃液。几年来的应用实践证明,对水一乙二醇液压介质的使用有着与矿油基液压油不同的要求,所以,在设计和维护液压系统时,应注意水一乙二醇液压介质的特性。一、对油箱的要求油箱是贮存、输送、回收和过滤介质的装置,在液压系统中起着相当重要的作用。 a、油箱内部不能涂工业油漆。我们有三个2m~3的油箱装置,是引进的设备,在对介 相似文献
4.
5.
6.
7.
8.
我厂620m~9高炉液压系统滤油器的安装方式如图1所示。由于液压系统用于炉顶各阀传动,传动力大,传动点多致使供油箱体积较大,更换或清洗滤油器一次需停机2h多,并且更换滤油器频繁。为此,我们自制了滤油装置,改进了安装方式,现介绍如下: 相似文献
9.
液压系统中污染和气穴现象是两个最重要的问题。在压力油箱上安装一个价格低廉的压力真空阀(P—V),污染和气穴现象就可以减少到最低程度。压力真空阀由压力卸荷阀芯、真空降压阀门、空气滤清器、滤口盖和滤油阀组成。当压力油箱油位下降时,真空降压阀门开启,空气经滤清器进入油箱。进入的空气使气泡体积发生变化,油位得以调节。当油箱内压力大于额定值时(通常为5—10磅/英寸~2),压力卸荷阀芯高起,把空气排放到大气中。 相似文献
10.
11.
根据国家工程机械系列产品装配验收技术条件的要求,装载机、推土机等产品在总装试车后,应将各系统中的液压油、柴油及液力传动油排放干净,并清洗油箱、滤芯或滤网(即通常所谓的“清三箱”),再重新加入符合国家标准的清洁油料,以保证产品的正常使用,提高产品的可靠性。 传统方法是,采用可移动滤油机实施各种油液的抽取和加注,主要操作步骤是: ①将从油箱内抽出(或放出)的油液贮放于标准石油桶内进行沉淀。 ②清洗油箱盖、变速器油底壳、液压系统滤芯(或滤网)等零部件。 ③重新加注经过沉淀的油液。 由于滤油机滤网在使用过程… 相似文献
12.
13.
14.
15.
针对用户提出的液压油箱普遍存在清洗盖及液位计渗漏的问题,分析渗漏原因,并针对具体问题提出增加拧紧力矩以及更换清洗盖、密封垫、空滤的解决方案,并针对每个方案进行了试验验证,最终解决液压油箱渗漏的问题,并在产品车上得到实际应用. 相似文献
17.
18.
我厂工具处润滑站在对7231A型龙门刨床进行设备清洗换油时,首先将液压油箱的油放净,然后用亚麻布、净洗剂(X—1型金属净洗剂)进行清洗、干净后加入新油(N32~#液压油)。设备运转数日后,发现油面的导轨面上浮着一层废油,操作工即将设备停转。 经分析,查明其原因如下:设备换油按常规应该用煤油清洗,当时供应处油品库无煤油,润滑工就擅自决定用此净洗剂代替。在清洗过程中,虽对液压油箱进行了认真清洗,但对管道死角部位的清洗却不彻底。装入新油后,设备试车运转,残余的净洗剂与N32~#液压油起了化学反应,导致出现前述 相似文献
19.
液压系统有向集成化、轻量化发展的趋势。液压油箱小型化,会导致油液回油时产生回油冲击,造成油箱内部发生卷气现象,使油液中气体污染物含量增高,影响油液品质,甚至在油箱透气帽处发生油液飞溅现象,影响系统密封性。针对油箱的使用工况,分析仿真模型的适用条件,建立AGV小车油箱的有限元仿真模型,分析初始情况和结构改进后油箱内部的油液运动状态。对AGV小车进行验证性实验,对比数值模拟结果,回油液面状态相近,仿真模型计算效果良好,基于仿真模型得到能够减轻该油箱回油冲击的油箱结构改进方法。 相似文献
20.
我厂的捷克HHp 10米刨边机是五十年代初进口设备,经多年使用,又由于原液压夹紧系统设计陈旧,常易发生漏油、压力不足,个别千斤顶活动不灵等故障,而影响生产。为此,在大修时我们对该机进行了改装,新增了液压系统,由电磁换向阀控制,使液压千斤顶实现液压夹紧和放松。改进后的夹紧系统见图1,在电机2启动后,齿轮泵3把油箱中的油液经过滤油器1吸入并压出,系统的压力由溢流阀4进行 相似文献