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相似文献
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1.
旋风预热器一般由多级旋风筒和连接管道组成。连接管道主要起热交换作用,旋风筒主要起收集物料的作用。旋风预热器的系统阻力损失和分离效率是影响烧成系统的运行状况和生产线经济效益的重要参数。尽管目前旋风筒的形式众多,但它总难以解决高效和低阻的矛盾。尤其是体现在水泥煅烧工艺预热器系统的顶端旋风筒上,该级旋风筒在工况条件下希望维持94%以上的收尘效率,而阻力损失在1000Pa以下,  相似文献   

2.
XP型低阻高效旋风预热器的开发研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
李昌勇 《水泥》2002,(3):9-10
开发了一种具有偏心内筒、斜顶结构的XP型预热旋风筒,并对其进行了系统全面的冷态模型试验研究。结果表明,这种旋风筒结构简单、流场分布合理、压力损失低且分离效率较高,是一种性能优良的低阻高效型预热旋风筒。  相似文献   

3.
在冷模试验条件下探讨了两种导流板安装角度与旋风筒阻力损失、分离效率的相关规律。研究表明,随着安装角度的增大,旋风筒阻力系数ξ是逐渐减小的,当α增大到30°以后,阻力系数几乎不再变化。而分离效率随着安装角度Ⅸ的增大有所降低。  相似文献   

4.
在综合多种预热器结构特点的基础上,开发了一种具有较理想的分离效率,很低的压力损失,并且能够防止进口段积料的新型预热风筒,有极好的应用前景。  相似文献   

5.
5500t/d顶级旋风预热器的综合研究与评述   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过冷态模型试验,结合实际生产参数的测定,对JY厂洪堡型顶部旋风预热器进行了系统研究。研究表明,在设计产量时,由于其流场的分布特点,该旋风筒具有比较理想的气固分离效果;但阻力相对较高,分离效率受风速影响较大,在提高系统产能时分离效果会明显降低,这些与实际生产情况都是相吻合的。  相似文献   

6.
7.
多级旋风预热器热效率分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据多级热平衡,建立包括旋风筒分离效率、热容比、漏风、表面热损失等因素的多级旋风预热器的温度分布式。用数学分析方法分析诸因素对多级旋风预热器温度分布、旋风筒各级分离效率配置的依据及热效率的关系,提出提高热效率的途径。提出预热器窑和预分解窑各级旋风筒分离效率的分别配置方式。  相似文献   

8.
列举了旋风预热器分离效率的影响因素。并对这些影响因素——做了分析。  相似文献   

9.
陆冬生 《水泥》2001,(8):46-48
我厂五级旋风预热器窑规格Φ 3.2m× 52m,由成都设计院承担设计,设计能力为 600t/ d熟料,年产硅酸盐水泥 20万 t。 1996年底建成投产,但经过几年的调试生产,一直存在熟料标号偏低,产量不高的问题。 1999年 4月我厂与宝山水泥厂合作进行了技术改造,经过一年多的工作,熟料标号及产量得到大幅提高。 1改造前存在的主要问题   旋风筒规格: C1级为Φ 3 200mm, C2、 C3、 C4、 C5级为Φ 4 110mm;熟料冷却机型号为 509H- 619H,规格为 11 727mm× 4 881mm× 3 050mm,投运以来的工艺技术指标见表 1。 表 1 窑投运以来的数据对比 …  相似文献   

10.
陈阳 《四川水泥》1999,(3):29-31
1 前言 我厂600t/d五级旋风预热器窑生产线是三峡库区移民迁建示范工程,由成都水泥工业设计院设计。生产线于1995年6月开工建设,1996年12月20日一次点火成功。通过一年多的生产实践,我们对如何发挥该窑型优质、高产、节能等优势有了基本认识,并初步取得成效。 2 烧成系统技术特点 2.1 预热器采用新型旋风筒和撒料器 (1)新型旋风筒具有体积小,断面风速高,入口蜗壳大,进风口呈矩形和出风口直径较大的特点,在保证分离效率的同时,大大降低系统阻力。在C_3、C_4、C_5下部设有膨胀仓,使旋风筒下料口直径变大,锥角增大,与物料  相似文献   

11.
洪堡新型C1旋风预热器的综合研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过冷态模型试验,对洪堡新型C1旋风预热器的三维流场、分离效率、阻力特性进行测定,研究分析认为,它在降低压力损失方面并没有得到有效改善。  相似文献   

12.
新型斜顶偏芯旋风预热器的综合研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在新型干法水泥生产技术中,性能理想的悬浮预热器具有使气固两相高度分散、充分换热和高效分离等功能。作为其基本单元的预热旋风筒,设计和选型时应主要考虑其分离效率与压力损失两项性能。 大部分旋风预热器都采用涡壳进口结构,其涡  相似文献   

13.
程功 《中国水泥》2003,(5):61-63
世界80%以上的水泥熟料由干法工艺水泥厂生产。第一台带旋风预热器的回转窑于1953年投入使用,建于60年代和70年代的水泥厂有的甚至仍在运行。所需要的大量改进工作可保持一座现有水泥厂的生产率和竞争力。改进的方式是通过机械和工艺设计的程序优化来达到目的。如果工厂还需要大修,那么改进的机会很小,通常唯一的方案是建新线。早年在改造项目中强调降低单位热耗和电耗并提高环境保护效果,但是,使用低成本替代燃料和二次燃料变得越发重要。因此,在改造时也要重视这个问题。1水泥厂的改进提高水泥厂的利用率始终是改造过程…  相似文献   

14.
我公司5 000t/d生产线生料磨采用ATOX 50立磨。近年来,磨辊衬板逐渐出现开裂现象,同时衬板夹板也出现裂纹。  相似文献   

15.
介绍并分析了下出风逆流式旋风预热器的原理及优势。在改进了旋风预热系统C1的换热方式后,出口烟气温度相较传统预热器有所降低并且低于出口物料温度,熟料煤耗降低,产量提高。  相似文献   

16.
将现有600t/d五级旋风预热器窑生产线改造为900t/d预分解窑生产线,要根据工厂现有各种工艺条件及原、燃材料情况,结合当地海拔高度,在不对原有预热器系统及窑尾框架动手术和不影响生产的前提下,合理配置分解炉对生产线进行改造,提高产量、降低消耗,取得良好效果。  相似文献   

17.
对使用于抛煤机锅炉的下排气式旋风分离器进行了实验研究,主要研究排气管径、导流体插入深度、导流体-排气管间距(导排间距)等因素对分离器分离效率和压力损失的影响。实验结果表明,排气管径为0.75D、导流体插入深度为0.75D、导排间距为0.5D的旋风分离器结构综合性能较好,适合应用于抛煤机锅炉作为飞灰分离装置。  相似文献   

18.
边明祥  郭德选  谢代强 《水泥》2002,(10):23-25
0引言汉中公路建材有限责任公司的前身是城固县猫山水泥厂,1998年该公司对其厂进行购并,并将原有的1条Φ2.5m/2.7m×42m杭州型立筒预热器窑改为Φ2.8m/2.7m×42m五级旋风预热器窑,水泥生产能力由原来的4万t/a提高到了6万t/a。为了充分发挥该系统的作用,进一步提高回转窑的产量,2001年6月由陕西省建材设计研究院采用预分解技术对烧成系统进行改造,使熟料产量由原来的8t/h提高到14t/h(设计产量13t/h),熟料热耗由原来的5370kJ/kg降至3964kJ/kg(设计熟料热耗4180kJ/kg),…  相似文献   

19.
0概述 我公司于1999年4月正式建成投产1条600t/d五级旋风预热器窑生产线.投产后至2000年元月间采用烟煤为燃料煅烧.由于烟煤要从省外运进,造成熟料的生产成本高.如果能利用当地的无烟煤,可以大大降低生产成本.然而无烟煤挥发分低,着火点高,燃尽时间长,特别是我厂采用单筒冷却机来冷却熟料,二次风温很低,增加了使用无烟煤的困难.借鉴当时国内外在回转窑上使用无烟煤的理论和实践经验,同时结合我公司回转窑生产线的实际情况,我们对无烟煤的使用做了仔细研究,并进行了生产试验.  相似文献   

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