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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
当前市场对于速度可调节的小容量直流电动机的需求量是非常大的。本文就如何运用LM324集成电路实现直流电动机调速器的设计做了初步的分析和探讨。  相似文献   

2.
叶金虎 《微特电机》2005,33(3):43-44
图9是三相星形桥式连接的电子换相电路的原理图。下面分三种情况来进行分析:  相似文献   

3.
基于LM629的无刷直流电动机伺服控制器   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了提高无刷直流电动机伺服控制器的控制精度、降低无刷直流电动机伺服控制器的成本,采用LM629芯片设计了一种无刷直流电动机伺服控制器,搭建了伺服控制器的硬件平台,开发了伺服控制器的控制软件。针对工业应用中对直流伺服电机进行位置控制的要求,提出了数字位置控制模式。通过对伺服系统速度波形进行分析,验证了该系统具有较高的控制精度。  相似文献   

4.
本文研究了直流电机回零启动的设计方法,成功地设计出运转控制器,并在生产中得到了实际应用。  相似文献   

5.
赵守智  王丽芝 《微电机》1992,25(2):51-51,57
1 引言 LM1875是美国半导体公司生产的20W音频功率放大器。它是低失真高质量性能的单块功率放大器。通过实践与比较,认为LM1875是直流电机比较理想的驱动器。它的主要性能是,最大输出功率可达30W以上,具有短路保护和热保护,电流可达3A,电源电压范围为20~60V,而且体积小、引脚少,只需少量外部元件,实际调整容易等。  相似文献   

6.
7.
介绍了四运放集成电路运算放大器LM324.根据全国大学生电子设计竞赛的基本技能训练要求,阐述了运用1片含有4个运放的LM324实现三角波信号产生、二输入加法运算、带通滤波、二输入比较4个功能模块电路,得到最终波形.经过认真设计和反复实验,该电路在Multisim中的仿真结果符合综合训练的设计要求,实际制作出来的电路的测试结果也满足设计要求.实践证明,该训练方案能有效地培养学生的模拟电子设计能力,同时提高学生综合运用专业知识的能力.  相似文献   

8.
飞剪是棒(线)材轧机生产线上的关键设备。频繁起动运行工况,对其主传动直流电动机的动态性能和运行可靠性有更为苛刻的要求。本文从理论分析和产品设计的角度,并结合研制开发的实例,提出了适合飞剪用的低惯量大功率直流电动机设计要点。  相似文献   

9.
本文通过钕铁硼永磁盘式直流电动机的设计和实际试验,说明盘式直流电动机可以充分发挥钕铁硼永磁的优点,并且在一定程度上缓和了温度系数高的缺陷,文中讨论了钕铁硼永磁体的最经济尺寸与气隙磁密的关系。  相似文献   

10.
毛鼎品 《微电机》1993,26(3):8-10
论述了微型稳速直流电动机的运行特性和设计原则,提出以电动机阻尼系数作为设计稳速电动机的基本准则。详细推导了阻尼系数与效率、电枢绕组数据和电磁参数以及电枢主要尺寸之间的关系式,所得计算公式用来设计稳速电动机能保证高的效率,并归纳了具体的设计步骤。  相似文献   

11.
针对低速永磁无刷直流电动机,介绍了一种数字式闭环稳速控制系统。采用脉冲串转速给定方法,并直接利用无刷电动机自身转子位置传感器输出信号进行速度检测,有效地解决了低速无刷电机无转速传感器高精度稳速控制,系统可靠性高、抗干扰性强,还可使电动机功率驱动器具有互换性,适于规模化生产。  相似文献   

12.
介绍了以C51为核心的30kW永磁无刷电动机控制器的设计。主要内容包括PWM斩波电路结构和功率开关器件的选择,以及驱动电路、保护电路和软件设计等。试验结果表明,这种控制系统具有较好的可靠性和动态性能。  相似文献   

13.
具有不确定性参数的直流电机转速自抗扰控制器设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
马冰雪 《电气传动》2006,36(2):30-33
针对直流电机速度控制系统负载的未知时变特性和被控对象参数的不确定性,首先建立了直流电机速度系统的模型,将不确定性负荷扰动和未建模动态视为一个综合扰动项,然后利用扩张状态观测器对综合扰动项进行观测和补偿,基于自抗扰控制技术设计了一个不依赖于对象模型的直流电机速度鲁棒控制器。仿真结果证明,该控制器不仅有效地抑制了不确定负荷扰动的影响,同时对系统内部参数如电机转动惯量、电枢电阻、转矩常数等的摄动也具有较强的鲁棒性。  相似文献   

14.
介绍了以C51为核心的30 kW永磁无刷电动机控制器的设计.主要内容包括PWM斩波电路结构和功率开关器件的选择,以及驱动电路、保护电路和软件设计等.试验结果表明,这种控制系统具有较好的可靠性和动态性能.  相似文献   

15.
模糊-PID混合控制直流电机调速系统设计   总被引:3,自引:1,他引:2  
肖金凤  盛义发  徐祖华  周到 《微电机》2011,44(5):56-59,96
该文提出在转速、电流双闭环的直流电机调速系统转速环采用模糊-PID混合控制方法。当给定转速与实际转速的偏差大于某一阈值时,采用模糊控制;而当偏差减小到设定阈值以下时,采用PID调节。利用Mat-lab对该控制方法进行仿真,仿真表明混合控制系统的动、静态性能明显优于常规PID控制系统。将该控制方法应用于DDSZ-1型电机及电气技术实验装置中的DJ23直流电机,以Atmega128为核心,以PWM为控制信号,设计了模糊-PID混合控制电机调速装置。试验结果验证了设计的混合控制调速系统鲁棒性好,实用性强,结构简单。  相似文献   

16.
无刷直流电动机作为一个多变量强耦合非线性系统,采用经典PID控制难以得到满意的控制效果.采用自抗扰控制器来提高无刷直流电动机控制系统的动态性能和鲁棒性,自抗扰控制器设计过程中不需要对象模型结构和参数的精确信息.实验比较了PI控制器和自抗扰控制器的控制效果,结果表明自抗扰控制器(ADRC)对外部扰动和电动机参数的变化具有较强的鲁棒性.  相似文献   

17.
张晓青  栗书贤 《微特电机》2001,29(2):30-31,36
介绍了一种新型的永磁式直流力矩电动机稳速控制系统,采用集成电路芯片TL494输出PWM脉冲来控制IGBT器件,从而实现了对电动机的斩波调压供电,性能稳定可靠。还提供了系统联调的试验结果。  相似文献   

18.
徐洋 《防爆电机》2011,46(1):35-37
简要介绍直流调速系统与直流电机设计的关系,阐述直流调速方式及供电电源对直流电动机所产生的影响,并有针对的指出在设计此类电机时应该注意的事项.  相似文献   

19.
介绍了直流电动机无传感器测速的实验方法,并选取了三台不同结构的直流电动机进行实验。实验结果中,有两例与现有的测速公式相同,一例与现有的测速公式稍有出入。若在公式中去除磁极对数这一因子,三例均能与此吻合。实验结果提示,传统的无传感器测速公式有修正必要。  相似文献   

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