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介绍了ANS-OB钢水处理装置的组成,工艺条件及特点,对ANS-OB钢水处理装置中的浸渍管理进行了研究,通过流场及采样分析,阐明了浸渍管对空气的屏蔽作用及挡渣作用,分析了采用浸渍管后对钢水均匀混合时间及钢水夹杂物含量的影响。 相似文献
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本试验采用不同脱氧方法以及通过包内加废钢调温、稠化炉渣和底吹氩等,冶炼连铸用合格钢水。试验结果表明,采用Si-Ca及Si-Al-Ba脱氧可控制钢水中全铝≤0.007%;钢包间隔时间≤17min,出钢温度1660-1680℃,经吹氩处理的钢水可满足连铸工艺的要求。 相似文献
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莱钢50t电炉钢包2007年9月10日完成扩容改造,截至2007年10月6日的统计数据显示,VD炉真空处理钢水比例由不足10%提高到80%以上。 相似文献
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水平连铸过程热平衡实测与分析 总被引:3,自引:2,他引:1
本文通过水平连铸全过程钢水和铸坯温度变化及相关参数的实测,研究了水平连铸过程中钢的热平衡规律,并建立了铸坯凝固传热,中间包钢水温度,钢包钢水温度,包衬温度与吸热等数学模型。实测和分析表明,在该铸机上,钢水在钢包和中间包中分别损失了其热量的7%和1.2%,在结晶器和空冷段所传出的热量分别占18%和20%,切割时仍有54%的热量保留在铸坯中。 相似文献
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1引言
在RH处理中,通常用上升管喷入气体的方法带动钢水循环。夹杂物借助循环钢水的机械能聚集、上浮,是RH处理中提高钢水纯净度的机理。 相似文献
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武钢二炼钢提高钢包底吹氩吹成率的实践1前言武钢二炼钢厂是一个转炉全连铸炼钢厂,要求100%的钢水经过炉外精炼后再进行连铸烧钢,以保证浇铸顺利和铸坯质量。目前有78%的钢水是通过吹氩处理后再连铸浇钢的。与顶吹氩相比,底吹氩具有吹氩量大,有利于夹杂物的富... 相似文献
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CaO—Al2O3基重熔渣用于炉外精炼的意义和优点 总被引:1,自引:0,他引:1
CaO—Al_2O_3基重熔渣首次用于工业性炉外精炼是根据法国专利进行的,至今已50余年了。由于这种方法对提高钢的纯净度和机械性能很有好处,所以至今仍被广泛采用。最初的做法是在出钢时往钢罐内加入3%的重熔渣,渣的组成为50%CaO,45%Al_2O_3。这样做的主要目的是为了使钢水脱硫和去除夹杂。经过处理,钢中硫含量可降低到0.005%。现在法国、意大利、苏联、西德和奥地利等国均广泛采用这种方法处理钢水。 50年代末和60年代初,由于用该法处理钢水成本高,且对车间组织工作要求高,所以应用的不太广泛。60年代中叶,与应用粉状脱硫剂(例如TN、SL和CAB法等处理钢水)的同时,该法又被广泛采用。 相似文献
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介绍了钙处理钢水的效果,对滑板侵蚀的原因进行分析,一定的钙含量可保证锚链钢水的流动性和避免滑板被侵蚀。 相似文献
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本文采用数值模拟和现场试验研究了电磁制动对CSP结晶器内坯壳冲击和弯月面温度的影响。围绕电磁制动数值模拟,提出了钢水对结晶器内壁或铸坯初凝壳冲击和冲刷作用的半定量分析方法。数值模拟显示:电磁制动使钢水注流对结晶器窄边(最大)冲击位置上升40%,上升流的冲刷强度下降了86%,下降流的冲刷强度下降了10%,这有利于避免发生铸坯初凝壳被钢水热流重熔等现象,从而减少铸坯横裂等凝固缺陷;由现场对比试验知,使用电磁制动使弯月面钢液温度上升5.8℃.利于结晶器内钢水表面的化渣。 相似文献
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中间包等离子加热使钢水过热降低了11.1℃(20F)平均铸速提高15%,1994年度由于利用等离子加热,主要是减少了钢水冻结与中止浇铸,增加效益280万美元。中间包的钢水过热对连铸机的生产率和铸坯质量有重要的影响,在钢水温度过低的情况下,铸流出现炼结时必须及早地停止浇铸操作。在铸机停浇的同时,把低温钢水返回冶炼间。在钢水过热特别高的情况下,为了避免漏钢,必须放慢铸速,势必将将低铸机产量,高过热还会 相似文献
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