共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
针对山西焦化股份有限公司焦油加工装置改质沥青液下泵故障频发,严重影响改质沥青装置稳定运行,致使焦油加工装置不能满负荷运行的问题,分析了液下泵故障原因及改质沥青的特性,采取的措施是:将改质沥青液下泵由长轴泵改为短轴泵,并进一步优化短轴泵的结构,从根本上解决了沥青液下泵制约生产的瓶颈问题,从而保证改质沥青系统的稳定运行。 相似文献
2.
介绍了改质沥青生产装置的运行情况,对生产过程中反应釜底结焦、沥青流动不畅、反应釜容易抽空、液下泵故障频繁及汽化器效果差等问题进行了分析,提出了改进的措施。 相似文献
3.
在焦油加工系统中,沥青输送泵居重要地位,其作用是将初馏单元汽提塔内的中温沥青(密度1 120 kg/m3,温度:380℃~400℃),输送至改质沥青装置。此次技术攻关通过对设备工作原理的分析,同时结合泵类设备动力密封思路进行研究实施,制造出了适用于焦油加工系统沥青输送泵的新型动力密封装置,替代了原进口填料密封,实现了设备的国产化。 相似文献
4.
5.
对某污水处理装置长轴液下泵使用过程中出现的故障进行分析及解决,结合机泵制造安装及使用情况分析,对长轴液下泵运行的可靠性提出几点看法,更好地保证机泵的稳定长周期运行。 相似文献
6.
介绍了某焦化厂焦油改质沥青的生产及产品质量情况,分析了影响焦油改质沥青产品质量的主要因素,并提出了相应的控制办法。通过强化新旧焦油均匀混合、优化工艺参数、工艺改进等措施,改质沥青的综合合格率提高了近2%,对焦油改质沥青的稳定生产和质量提升起到了借鉴作用。 相似文献
7.
8.
我公司设计生产能力30万t/a的煤焦油加工项目,一期(15万t/a)采用20世纪80年代的生产工艺和技术设备。煤焦油加工生产装置包括焦油蒸馏、馏分洗涤、工业萘蒸馏、改质沥青等。1存在问题与技术改进 相似文献
9.
焦油蒸馏二段泵是煤焦油加工装置核心设备,它将一段蒸发器底部115℃煤焦油抽出送入焦油管式炉辐射段获取热量温升至400℃后,将其送入二段蒸发器内,高温煤焦油通过温度及分压控制实现馏份分离,获取中温沥青、蒽油和三混(酚油、洗油、蔡油)等需要的产品。我厂该泵在实际运行中,频繁发生泄漏,机械密封在安装运行一个月左右开始微漏,三个月后泄漏量增大,无法继续使用。严重影响了装置的环保达标和长期稳定运行。 相似文献
10.
山西焦化集团有限公司(以下简称山焦集团)建设有生产能力为30万t/a的焦油加工装置,生产沥青等17种产品。沥青具有灰分低、硫分低、黏结指数高的特点,有助于在配煤炼焦中降低焦炭灰分、硫分,提高焦炭强度。在焦煤价格与改质沥青价格相差无几时,配用改质沥青配煤,降低配煤成本是提高公司效益的重要途径。简述了沥青的选择,改质沥青配煤生产期间焦炭质量、煤气成分的情况,重点分析了改质沥青配煤在山焦集团的应用效果,认为该技术可在焦化行业推广应用。 相似文献
11.
12.
13.
14.
介绍国内外高温浓硫酸液下泵的支撑结构特点和JHB型泵的结构,探讨泵的设计实践,如转速的确定、叶轮和压水室的水力设计、全扬程泵及导轴承的设计。大型JHB型高温浓硫酸液下泵已应用于400-800 kt/a硫磺制酸装置和300-700 kt/a冶炼烟气制酸装置中,运行稳定,安全可靠,满足了大型硫酸装置生产需要。 相似文献
15.
改质沥青装置的任务是将焦油萘蒸馏输送的中温沥青通过加热炉加热在反应釜内进行常压热聚合反应生成改质沥青。该装置在生产过程中存在燃烧加热、放料装车、冷凝冷却等单元,稍有失误就有可能造成爆炸、人员伤亡等事故,生产操作过程危险性大,现对该装置的危险性进行分析。 相似文献
16.
分析改质沥青生产中常见的过油不畅、中间槽液下泵损坏、改质釜搅拌器及电机损坏原因 ,提出改进措施 ,取得了良好的效果 相似文献
17.
一、事故案例
1.烘烤沥青管道时,被喷泄出的沥青烫伤
2011年夏季,某夜班4时左右,某焦化厂焦油加工车间改质沥青操作工李某在巡检中发现,20沥青反应釜到沥青中间槽的管道不通。告知值班长王某后,王某叫上沥青工贾某和李某,3入一起处理故障。先是用过热蒸汽吹扫,未吹通。 相似文献
18.
沥青在冶金工业中有着广泛的应用,随着环保要求的日趋严格,作为碳素制品原料的中温沥青将逐步被取代,对中温沥青进一步加工,生产优质改质沥青成为焦油加工厂的发展方向之一。改质沥青又称石墨电极沥青、电极粘结沥青以及高质量沥青,多用作电炉炼钢的超高功率或高功率电极、电解铝的阳极糊以及碳素制品的粘结剂,改质沥青与中温沥青相比较,粘结性能好,残碳值高, 相似文献
19.
某天然气净化厂克劳斯硫黄回收装置液硫泵为长轴液下泵,使用中频繁出现断轴故障。通过对断轴进行化学成分分析、宏观和微观形貌分析、非金属夹杂物评定,并从泵的结构、操作运行和配套液硫池设计几个方面综合分析,认为当泵因滑动轴承磨损等原因出现偏心旋转时,轴受到扭转与弯曲载荷是断轴的主因,轴内非金属夹杂物多、启机瞬间扭矩大是导致断轴的次因,装置减产和配套液硫池设计不合理致使泵长时间处于低流量工况运行也对断轴有影响。从优化工艺操作、状态监测、改进启动方式、材料控制和泵的改型等方面提出了建议措施。 相似文献