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相似文献
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1.
我公司有2条2500t/d生产线,其中Φ3.8m×11m联合预粉磨系统于2008年2月份正式投产.通过半年的调试和改造,目前系统已基本正常.由于调试过程比较长和改造处理的问题比较多,在此将个人体会做一总结.  相似文献   

2.
<正>1问题的提出我公司水泥粉磨系统原采用1台辊压机(CLM150-90)和2台球磨机(分别为1号磨Φ3m×11m、2号磨Φ2.6m×13m)组成联合粉磨系统,磨机总体产能水平100t/h左右。该系统的2台水泥磨起初为矿渣微粉磨,因公司矿渣立磨技术的推广应用,使得两台磨闲置,后通过公司生产要素的整合优化,为2台磨机配备了1套辊压机系统,用于粉磨熟料粉,与  相似文献   

3.
陈勇 《四川水泥》2008,(1):14-16
我公司8^#磨系统为Ф4.2×11m+RPV100-63辊压机+N-2000 O—Sepa高效选粉机组成的联合粉磨系统,自2000年6月份投产以来,仅偶尔班次能达产达标,在我国通用水泥实施GB/T17671-1999〈水泥胶砂强度检验方法〉(ISO法)新标准后,整个磨机台时大幅下降,电耗增加,这无疑对我公司是雪上加霜。  相似文献   

4.
印度阿托尼克2 500t/d生产线是我院在印度的总承包工程项目,其中Φ4.2m×13m水泥磨预粉磨系统于2011年正式投产.通过几个月的调试,目前此水泥粉磨系统已基本正常,本文总结了调试期间出现的问题及解决方法.1 工艺流程和主要设备水泥粉磨系统工艺流程见图1,主要设备参数见表1.  相似文献   

5.
<正>山东鲁碧建材有限公司根据国家淘汰落后产能的政策要求,重建1条CLM150-100辊压机+Φ3.8m×13m球磨机联合粉磨系统,磨后熟料粉与一定比例的矿粉搅拌成不同品种的水泥,年产水泥达150万t。Φ3.8m×13m球磨机于2014年9月份投产试车,1年来对粉磨系统工艺设备进行采取了一系列优化、改造,台时产量和电耗达到一个较高的水平。1基本情况1.1工艺流程(见图1)1.2主机设备参数(见表1)  相似文献   

6.
我公司2000t/d新型干法水泥熟料生产线,配置Φ3m×11m和Φ3.2m×13m水泥磨各一台,其中:Φ3.2m×13m水泥磨是今年新上项目,2008年7月15日投入运行.经过一段时间的调整改进,目前系统运行正常,现将调试的有关情况介绍如下.  相似文献   

7.
滇西厂水泥磨是3台Φ3x11m三仓磨机与Φ3m旋风式选粉机组成的闭路粉磨系统。磨机由1250kW高压电机中心驱动,设计钢球装载量为100t。当出磨水泥比表面积为3200—3400cm2/g时,粉磨525号普通硅酸盐水泥为36t/h。1995年10月开始试生产,525号普通硅酸盐水泥(细度2±1%),月  相似文献   

8.
针对Φ3.8 m×11 m水泥联合粉磨系统中存在的辊压机做功差、V型选粉机选粉效率低、磨内通风不良等问题,采取了一系列优化措施,改造后产量提高、电耗降低、水泥性能明显改善,社会效益和经济效益突出。  相似文献   

9.
我公司老生产线2台Φ3m×11m水泥磨,由于台时产量较低,电耗较高,尤其是生产高标号水泥或特种水泥,造成旺季水泥生产能力满足不了市场销售的需要,生产成本难以降低,老线生产能力得不到充分发挥.鉴于此,在2007年初对2台水泥磨进行了增设预粉磨的技术改造.  相似文献   

10.
我公司于2007~2009年先后投产了3条5000t/d生产线,水泥粉磨系统是由5台Φ4.2m×13m水泥磨配套HFCG160-120辊压机组成的联合粉磨系统,入磨物料有熟料、矿渣、二水石膏、粉煤灰和采矿废石灰石等。经过两年的摸索使用,对上述系统进行了局部优化,效果较好。  相似文献   

11.
我厂现拥有三条机立窑水泥生产线,年产水泥30万t。几年来,机立窑不断在技术改造,水泥粉磨能力已不能满足机立窑的生产。1996年10月,根据有限的空间条件,本着少花钱多办事的原则,设计了Φ22m×7m球磨机与Φ183m×64m球磨机联合粉磨系统,...  相似文献   

12.
<正>新疆天业天辰水泥有限公司于2012年9月新增1套水泥粉磨系统。与以往的水泥预粉磨系统不同,该系统少了循环风机和旋风筒,从V选出来的物料直接进入选粉机,经选粉机分选后,细粉入库,粗粉入磨。该系统经过半年多的调试,实现了优质、高产、低消耗的目标,本文将介绍调试过程中遇到的问题及解决措施。1系统流程及主要设备该粉磨系统工艺流程见图1,主要设备技术参数见表1。  相似文献   

13.
阐述了φ3m×9m闭路预粉磨水泥制备系统试生产中出现的产品质量差、产量低等问题的原因以及实施的整改办法和效果。  相似文献   

14.
<正>我公司一分厂有2-φ3m×11m磨机+2-HFCG120/45辊压机+2-SF500/100打散分级机组成的两套水泥挤压联合粉磨系统,以生产P.O42.5R水泥为主,根据销售需求还生产P.  相似文献   

15.
我公司原有Φ4m×13m闭路粉磨系统生产水泥,因入磨粒度不均匀,台时产量不稳定,且平均仅为80t/h左右,粉磨电耗高,生产成本居高不下。经过分析:决定将闲置的1台RP120/80辊压机改成辊压机加打散分级机与磨机组成联合粉磨系统。改造后,经过近8个月的运行取得了良好的经济效益。  相似文献   

16.
金巧平  沈健康 《水泥》2007,(8):31-32
我厂第一条生产线水泥粉磨系统以前为1台Φ1450mm×650mm辊压机带3台Φ3.0m×11m磨机即"一拖三"的开流形式,存在着辊压机能力不够而磨机吃不饱的现象。即使辊压机系统处于最佳工作状态时,3台磨机也不能充分发挥其能力。当辊压机系统工作状态不是很好时,就得停下1台磨机,严重影响了生产。请教有关专家后,根据"高细、大掺量矿渣微  相似文献   

17.
河南省三联水泥厂Φ3m×11m二仓水泥磨与Φ3m 旋风式选粉机组成的圈流粉磨系统,自1994年底建成投产 以来,产量只有29t/h,产品电耗高达45kWh/t,运行故障 率高。造成这种状况的主要原因是磨内物料流动不畅、粉 磨效率低。1999年初我厂对水泥磨进行了技术改造,台时 产量提高了47.5%,单位产品电耗降低35.9%。 l 改造措施  (1)将原来的二仓磨改为三仓磨。该磨原为二仓磨,其 一仓有效长度为 3 500 mm,二仓有效长度为7 000 mm,改 造后磨机变为三仓磨,其一仓有效长度为 2 750 mm,二仓 有效长度 2500 mm,三仓有效长度为5 000 mm。 (2)在一、二仓间使用新型隔仓板。将原有的隔仓板移 到二、三仓间使用。新型隔仓板具有较大的通料面积,在盲 板开篦缝,减小通风阻力。   (3)在二仓部分筒体3500~5500 mm(从磨头算起) 范围内新开171个螺栓孔。 (4)在一、二仓使用新型衬板。该新型衬板是专利产 品,在多家水泥厂磨机上经过多年的使用实践证明其结构  相似文献   

18.
王平  韩晓东 《水泥》2014,(6):39-41
<正>渤海水泥(葫芦岛)有限公司有两套辊压机+V型选粉机+管磨机+高效选粉机组成的联合粉磨系统,单套粉磨系统设计年产量为100万吨,生产P·O42.5和P·S·A32.5水泥,运转几年来,针对系统存在的问题,我们进行了一系列的优化改造。1原设计生产工艺流程及主机配置水泥原料有熟料、水渣、炉渣、沸石、石灰石和脱硫石膏,改造前水泥联合粉磨系统工艺流程见图1,主机配置情况见表1。2存在的问题及解决措施2.1旁路循环系统影响辊压机正常运行试生产初期,金属探测仪由于质量原因,很容易受周围信号干扰,频繁报警,使物料频繁通过旁路循  相似文献   

19.
《水泥》2010,(7)
<正>本文从辊压机和磨机系统的改进和工艺参数控制等方面列举了我公司联合粉磨系统的节能降耗和质量改进措施。1系统主机设备配置系统主机设备配置情况见表1。  相似文献   

20.
刘冰 《水泥》2008,(12)
我公司于2007年6月份新建一条Φ3.2m×13m水泥磨+120/50辊压机系统,年底完成项目的基本建设.2008年1月1日,改造系统正式投入生产.本系统没计生产能力为矿渣掺量在15%~20%左右的情况下,生产P·O42.5级水泥产品的产量70t/h.  相似文献   

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