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2024铝合金航空薄壁型材热处理工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
《有色金属加工》2018,(6)
通过金相显微镜、拉伸试验机等分析手段,对不同热处理制度下2024铝合金型材的显微组织、力学性能进行测试,从而找到适当的热处理工艺以到达客户要求的性能标准,进而优化2024薄壁型材的生产工艺。 相似文献
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从金相角度对高线生产的几类盘卷的异常组织进行了分析,以盘条正常状态下的性能要求作为目标提出了相应的热处理组织改善的方法;根据现有设备的条件以及线卷的直径、厚度、钢种等影响因素确定了工业生产中的热处理工艺(包括热处理各阶段合适的温度、时间等).从试验的结果来看,热处理后盘卷的金相组织得到了改善,表面脱碳、力学性能等均达到了用户的要求. 相似文献
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采用正交试验方法设计了3X04铝合金成分,并对退火后的合金进行了力学性能测试,分析了主要合金元素对材料力学性能的影响;通过运用金相显微镜、扫描电镜等手段研究了铝合金退火组织及断口形貌,阐述了其对力学性能影响的微观机制,找到了3X04铝合金较佳的合金元素含量。 相似文献
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沙明星 《有色金属材料与工程》2019,(2)
载重车轮下线后一般需要进行动态弯曲疲劳试验。但连接车轮和弯曲疲劳试验机加载轴所使用的高强度螺栓在试验过程中出现了早期断裂的现象。通过宏观检验、断口分析、硬度测试和金相分析等方法对失效螺栓进行分析,确定了其断裂的主要原因为热处理不良、内部组织不良、外表面脆性大和循环作用力大于疲劳许用应力。通过对高强螺栓原材料的检验,并调整热处理工艺,在后续的试验过程中未出现螺栓断裂的情况。 相似文献
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通过对HDR管材生产工艺的简述,对管材弯曲异常的部位进行宏观分析、断口观察、化学成分分析、拉力实验、压扁实验、金相实验及相比例对比等解剖式分析,找到了导致双相不锈钢HDR钢管冷弯曲异常的原因是材料屈强比偏高,通过调整HDR钢管热处理工艺制度,使得成品钢管应变硬化值得以提高,从而有效改善了成品的冷成型性能。 相似文献
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冷弯方管成形有“直接成方”和“圆成方”两种方式。为了研究成形工艺对于产品的不同影响,以规格为100mm×100mm×6mm,材料为Q235的两种成形工艺的方管为研究对象,采用钻孔法对方管各个部位的残余应力进行了测量,并观测了焊缝处的显微组织。研究结果表明,不同成形工艺对纵向残余应力的分布影响较大,焊缝处的残余应力最大。“圆成方”过程中施加较大的焊接压力使得其焊接热影响区宽度小于“直接成方”工艺条件下焊接热影响区的宽度,且抑制了奥氏体晶粒长大,冷却后获得较为细小均匀的晶粒。 相似文献
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介绍了应用转炉加LF精炼生产合格的优质碳素管坯钢的情况.转炉管坯钢的纯净度同Q235A普碳钢相比显著提高,接近电炉管坯钢的水平.但要进一步提高转炉管坯钢的质量,还需提高转炉出钢过程的挡渣效果,保证足够的LF精炼处理时间.现研制的优质碳素管坯钢可满足用户的使用要求. 相似文献
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压扁试验是检验钢管质量的方法之一,通过分析压扁试验开裂原因来采取相应手段可解决焊接钢管压扁试验开裂问题。实验采用扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)和金相显微镜(OM)等设备对焊接钢管压扁试验开裂的原因主要进行两方面分析:金相分析和断口分析。金相分析可得出主要结论,断口分析验证金相分析得出最终结论。结果表明:焊接钢管压扁试验开裂的主要原因为焊接钢管内存在大量的硅酸盐类夹杂物,此类夹杂物属于高温塑性夹杂物,容易破坏基体的横向连续性,在压扁试验中可引起应力集中,促使裂纹的形成,导致钢管开裂。焊接钢管开裂的次要原因为试样存在带状组织且铁素体晶界处还分布着网状三次渗碳体,三次渗碳体塑性差,压扁时会进一步加剧裂纹的扩展。通过分析开裂的原因进而对焊接钢管生产工艺进行优化,经过钢包精炼炉(LF)精炼与控轧控冷技术可减少钢中夹杂物,进而改善焊接钢管压扁开裂问题,使钢管失效率下降,提高焊接钢管的质量。 相似文献
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《Baosteel Technical Research》2012,6(1):44-52
Inwall shot blasting is a method of improving the surface hardness and high temperature oxidation resistance of the S30432 high-pressure boiler tube.The differences on residual stress,sub-grain size,micro-hardness and structure between the S30432 inwall shot-blasting tube produced by Baosteel with six technological process parameters and the imported super 304H were studied systematically by contrast test research.It has been demonstrated that the S30432 obtains a higher residual stress,a deeper distributed layer and a better sub-grain size of the inwall field shot-blasting layer;the martensite content of the shot-blasting surface was low;and micro-hardness and structure refinement were better.After 2000 h' oxidation test under the 650℃/26MPa steam condition,steam oxidation resistance of the Baosteel steel tube shot-blasting surface was higher,the oxide layer was thinner,and was well combined with bulk material. 相似文献
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本针对烧结法粗液脱硅过程的特性,进行了分析,比较了列管式间接加热器和套管式间接加热器,在脱硅过程中应用的优缺点,成功地将套管式间接加热器应用到烧结法粗液脱硅过程,优化了脱硅技术指标,降低了汽耗,取得了显的经济效益。 相似文献
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