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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
对百万千瓦二次再热机组单列蛇形管高压加热器和双列U形管高压加热器的技术成熟度以及系统配置进行了比较分析。结果表明,采用单列蛇形管式高压加热器系统简单、布置方便,设备的寿命与可靠性均较高,且具有较好的运行经济性,考虑到国产设备尚未投运,需要加强生产监造。  相似文献   

2.
<正> 为了进一步提高机组热效率,就现有技术可能达到的实用蒸汽参数,从技术可靠性和经济性观点出发,经研究决定在川越火力发电厂1、2号机组中采用蒸汽参数为31MPa、566/566566C 的超超临界压力二次再热的方案。预计1号机组在1989年7月、2号机组在1990年7月开始投运,目前正在制造中。该型机组的热效率约为42%(发电机出线端),与以前的蒸汽参数为24.13MPa、538566(?),热效率约40%的机组相比,相对提高幅度较大,约5%。另外,由于采用滑压运行,将提高其在部分负荷下的热效率。下面说明这种超超临界压力机组的技术特点。  相似文献   

3.
由于超超临界1 000 MW二次再热机组的高温蒸汽管道初投资较一次再热机组高,管道规格应根据项目燃料成本、项目总投资中管道材料成本等因素优化选取。研究了燃料成本和管道材料价格对最佳设计流速的影响,为设计过程中优化选择二次再热机组主蒸汽和再热蒸汽管道规格提供了参考,从而实现电厂整个生命周期内效益的最大化。  相似文献   

4.
本文介绍二次再热机组回热系统的配置方案研究,以及回热系统的基本参数对机组热经济性的影响。  相似文献   

5.
汽水系统的清洁度是确保二次再热机组安全、经济运行的重要因素。以蒸汽吹管为主要手段的清洁措施,在新建机组的试运中,已暴露出过热器吹管系数低、吹管次数多、环保性差、对锅炉损伤大等诸多不足。根据二次再热机组结构和参数的特点,并借鉴国外的经验,从化学清洗、蒸汽吹管和总启动3方面做协同改进,以形成更为安全、环保、经济的综合性清洁措施。  相似文献   

6.
从多台二次再热机组一次调频的试验结果看,二次再热机组的一次调频能力明显弱于同容量的一次再热机组,难以达到考核标准的要求。通过分析现行一次调频考核标准的制定原理,并根据二次再热机组的结构特性,采用数理模型计算其一次调频性能,为探讨现行标准下二次再热机组一次调频能力提供依据。  相似文献   

7.
《发电设备》2017,(3):162-165
对某1 000 MW二次再热机组协调控制系统的构成和特点进行了分析,明确了锅炉风、煤、水子系统的协调以及机组与电网需求的协调关系,介绍了锅炉主控、燃料控制、给水控制和主汽压力设定等环节的组成和作用。  相似文献   

8.
介绍了国电泰州电厂二期2×1000 MW工程锅炉制粉系统的设计。针对锅炉燃烧煤种范围宽泛的特点,结合百万机组首次采用二次再热锅炉的现状,对制粉系统的选型设计进行了研究。  相似文献   

9.
针对超超临界二次再热机组节能方向进行研究,通过合理的节能优化及对比方案设计,提高机组循环热效率,降低燃煤消耗,达到节能降耗的目的。从传统回热抽汽方案入手,通过设置冷却器、增加回热级数等方法设计出新方案,对不同的节能优化方案进行性能、投资等对比分析,最终确定最佳方案。经过一系列的研究设计表明,对于超超临界二次再热的机组,可以采取以下手段提高机组发电效率:一是增加外置式蒸汽冷却器,充分利用抽汽段的过热度;二是增加抽汽回热级数,合理分配各级焓降。经过上述节能优化改造技术,机组发电效率提升1.6%,供电煤耗降低6.6 g/kWh,取得不错的节能效果。  相似文献   

10.
通过对1 000MW二次再热机组技术参数研究,确定了其技术参数:主蒸汽压力为31MPa,主蒸汽温度为600℃,一次再热蒸汽温度为620℃,二次再热蒸汽温度为620℃。1 000MW二次再热机组在现有一次再热机组技术基础上可降低发电煤耗14~16g/(kW·h),但投资略高,投资方可进行经济技术比较后确定主机型。  相似文献   

11.
从初投资及收益的经济性角度出发,对某2×1000 MW级超超临界空冷火力发电厂的再热蒸汽系统的管道规格尺寸进行了优化计算.根据设计参数选取了一系列不同直径、壁厚的管道规格,利用AFT流体分析软件对其进行了流速、压损模拟计算,通过量化压损对汽轮机功率、汽轮机热耗的影响,进行经济性对比分析,进而确定低温再热蒸汽、高温再热蒸...  相似文献   

12.
胡尊民 《发电设备》2018,(2):139-143
通过分析二次再热1 000 MW机组汽温振荡的原因,从磨煤机一次风量滞后造成一次风调节系统振荡,进而导致整个机组系统汽温、汽压振荡,说明了一次风量调节系统与整个协调系统相互作用、相互影响的过程。  相似文献   

13.
本文介绍国内外1000 MW机组的高加配置情况,对二次再热机组高压加热器配置情况进行分析,并对二次再热配置单列高加和双列高加做技术比较,提出适合二次再热机组的高压加热器配置方案。  相似文献   

14.
为同时满足总承包对建设成本的压缩以及外方业主对运行经济性的高要求,从主蒸汽及再热蒸汽管道的管径优化选择分析方面进行切入,从而探求平衡其材料价格和机组经济性之间的关系.在管道材质确定的前提下,管道通流能力及其允许压降满足要求的基础上,通过对主蒸汽及再热蒸汽管径壁厚多方案组合以及经济性比较,确定最优的管径壁厚方案,以达到降...  相似文献   

15.
介绍潮州发电公司2×1000 MW机组高压抗燃油型数字电液调节系统(DEH)的电源配置情况,以及DEH失电汽轮机跳闸主保护方案的实现方式,分析了DEH失电监视继电器电源存在的安全隐患,利用机组停备机会对DE H失电监视继电器的电源进行优化,实现每个继电器独立供电,提高了机组运行的安全性和可靠性.  相似文献   

16.
本文主要介绍1000 MW二次再热机组汽动给水泵选型,从技术发展趋势和机组更经济运行的角度给出二次再热机组汽动给水泵组的选型意见。  相似文献   

17.
原汽轮机高压缸夹层加热系统采用传统设计方案,夹层加热汽源来自辅汽联箱,实际运行中应用效果较差.对高压缸夹层加热系统进行优化,增加1路由主蒸汽管道来的汽源,可有利于汽轮机胀差控制并达到最佳的启动效果.  相似文献   

18.
邓安来 《广东电力》2011,24(3):38-42
潮州电厂3号、4号1 000 Mw 超超临界燃煤机组在运行过程中多次出现主蒸汽温度、再热蒸汽温度大幅度波动且偏离设定值的问题.为此,对机组主蒸汽温度、再热汽蒸温度波动较大的原因进行分析并提出详细的优化方案.分析结果认为中间点温度波动大、给水调节策略存在问题是主蒸汽温度波动大的主要原因;减温水调节阀投入自动时超调量大,烟...  相似文献   

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