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在不控制预紧力的紧联接普通螺栓的静强度计算中.一股 采用试算法确定螺栓的公称直径。其步骤是:先假定一个螺栓的公称直径d.取相应的螺栓安全系数S,计算出螺栓的许用应力 ,再由设计公式 试算出所需螺栓的最小直径d1如果求出的d1小于或等于初选螺栓的小径d1初选螺栓合适。否则需按上述步骤重新计算,直至获得满意结果为止。 由于安全系数S随螺栓公称直径d变化.又由于初选螺栓时具有很大的随意性,若螺栓的公称直径d选取不当,一般需多次试算才能获得满意的结果。为了避免繁复的计算,尽快获得准确的螺栓公称直径d… 相似文献
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针对不控制预紧力的紧螺栓联接设计计算时需采用试算法的问题,提出一种无需试算的新方法即查表法。根据强度计算公式和插值原理编制螺栓所能承受的最大拉力表,根据拉力表便可直接查找出所需螺栓的公称直径,避免了试算法的繁琐和计算误差,简化了计算步骤,提高了计算的准确性。 相似文献
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根据螺栓联接中被联接件刚度在受力初始阶段不稳定非恒值的特点 ,提出了一种确定螺栓联接预紧力的新方法 ,能以最小的经济成本设计更可靠的螺栓联接 相似文献
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阐述了球磨机简体法兰联接螺栓增加弹性元件后其剩余预紧力的确定方法,并导出了相应的计算公式。 相似文献
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大直径螺栓联接预紧方法的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
平面摩擦传动采用高强度螺栓联接,已普遍应用 于矿井提升机主轴装置中,如主轴(或主轴装配)与卷筒之间的联接,装配式闸盘与卷筒的联接,大多采用高强度螺栓摩擦联接,它具有良好的工艺性,如摩擦副加工简单,联接件易于装配,超重大件可拆卸运输现场装配。目前在矿井提升机上采用的高强度螺栓大多是M30、M24两种规格,设计预紧力矩T≤1440N·m,可采用0~2000 N· m规格的力矩搬手,按照提升机说明书规定的方法进行人工预紧。一般人力操作的力矩搬手,测定力矩值小于2000 N·m。如果预紧力矩大于2000N·… 相似文献
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阐述了球磨机筒体、法兰联接螺栓为了提高其疲劳强度而增加弹性元性之后,其预紧力的确定力法,并导出了相应的计算公式。 相似文献
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者曾讨论了球磨机简体法兰与磨头或磨尾联接的受拉螺栓增加弹性元件后可以提高其疲劳强度,且效果明显“’。然而,对于弹性元件的安装位置并未提及。经研究表明:弹性元件安装位置分为两类,一类为其受载后的压缩变形继续增加,如文献[1】所讨论的是加在螺母或螺栓尾部与法兰之间;另一类是其受载后的压缩变形得以减少,如加在两法兰之间。这两种情况下所得结论是相反的。 l 螺栓上的变载荷 1.1 螺栓上的载荷谱l 螺栓将筒l体与磨头或磨_尾联接在~i起,见图l所i示。螺栓处于§x~Ⅳ上半部i时、由文献[1】分析得知,螺栓只受预紧力F’(实际会小于F’… 相似文献
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针对采煤机机身联接用长螺杆的可靠性问题,尤其是薄煤层采煤机长螺杆短期失效问题,对采煤机工作受力状况进行了分析,对长螺杆设计强度进行了校核,对失效长螺杆的材料、热处理和断裂面进行了检测分析,结合现场工况和软件振动分析,确定长螺杆失效主要原因为高频振动引起的疲劳断裂。在此基础上设计了机身联接的减振措施,有效解决了长螺杆的短期失效问题,提高了采煤机机身联接的可靠性。 相似文献
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针对螺栓联接的可靠性和安全性,设计时分析螺栓联接受力情况,确定拧紧力矩,选择符合要求的螺栓和螺母。装配时采取措施严格控制拧紧力矩指标,检验其拧紧力矩,并且介绍几种拧紧力矩检验方法。 相似文献
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基于ANSYS的钻杆螺纹结构形式分析 总被引:3,自引:0,他引:3
钻杆失效的主要部位在钻杆接头,而接头的关键为接头螺纹。利用通用有限元软件对螺纹的台肩、锥度以及牙型3种主要形式作了分析比较,为千米定向钻机钻杆的设计提供了重要的参考依据。 相似文献
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掘进机第一运输机负责运输物料,其运输效率直接决定了掘进机的工作效率。针对目前掘进机工作过程中经常遇到的卡链、飘链等现象,提出了一种将螺旋输送机应用于掘进机的设计方案,探讨了螺旋输送机主要参数的设计方法,并对螺旋输送机的关键部件进行了有限元分析,校验了关键部件的强度和6阶固有频率,得到了可靠的分析结果,为螺旋输送机在掘进机上的应用提供了依据。 相似文献