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太钢集团临钢焦化厂二化产车间硫铵工段采用喷淋式饱和器生产工艺:来自脱硫工段的煤气经预热器进入饱和器,在饱和器上段分两股进入环形室,被循环母液喷洒后,煤气合成一股进入后室被母液喷淋,再进入饱和器内除酸器,分离煤气所夹带的酸雾,最后送终冷洗苯工段. 相似文献
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<正> 在文—泡—文水洗制酸流程中,一般都设有填料脱气塔。但因该塔不是主要设备,在设计、制造和安装中往往易被人们忽视。致使开车后脱气率低,污水总酸度达不到一般所要求的2g/l 以下的指标。既严重的污染环境,影响工人健康,又增加了硫的损失,降低了产酸率,浪费了资源。例如,如果污水总酸度比一般要求高3~5g/l,若按每生产一吨酸,排出污水量14m~3估计,则一个日产30吨的硫酸系统,每天多损失于污水的硫相当于1.26~2.1吨硫酸,价值210~350元。众所周知,净化损失是水洗制酸流程与酸洗制酸流程相比的一个主要缺点。诚然, 相似文献
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介绍了山东铁雄冶金科技集团有限公司硫膏和脱硫废液原有处理工艺状况及存在问题。技术改造后采用富氧燃烧高温裂解及二转二吸干法制酸工艺,将硫膏和脱硫废液制成硫酸产品。该30 kt/a硫膏和脱硫废液制酸装置包括预处理、净化、干吸、转化、尾气处理等工序,装置投产后运行稳定,SO2总转化率大于99.85%,制酸尾气流量7800~8000 m3/h,外排尾气ρ(SO2)<200 mg/m3,硫酸雾(ρ)小于5 mg/m3。净化副产w(H2SO4)2%~4%稀酸2.2~2.6 t/h,在硫铵工序全部回收利用。硫膏和脱硫废液制酸既无害化处理了焦化副产硫膏和脱硫废液,又回收了硫资源,具有良好的经济效益和社会效益。 相似文献
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陈富生 《硫磷设计与粉体工程》2007,(1):28-29
安徽省司尔特化肥公司在宣城市筹建一套200kt/a硫铁矿制酸装置。该装置由安徽省东华科技股份有限公司负责设计,其中焙烧工段的矿渣输送系统及净化工段的电除雾器是东华科技公司向扬州金圆化工环保设备有限公司提供工艺参数,由扬州金圆化工环保设备有限公司负责设备设计、制作、安装,以及开车时的设备保驾。 相似文献
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介绍了一种新型组合式脱硫塔的工作原理、设计要点、结构特点,以及在铜冶炼烟气制酸离子液脱硫系统中的应用情况。组合式脱硫塔分为顶部烟囱、胺液回收段、离子液吸收段和增湿段四部分,将烟气增湿净化、二氧化硫吸收、胺液回收、顶部烟囱排气等功能集成于一体,采用槽管式分液器、螺旋型实心锥形喷嘴、丝网除雾器和规整填料,保证尾气经处理后达标排放。组合式脱硫塔的顶部烟囱设置了阻尼器和破风圈结构,提高了脱硫塔的安全稳定性。组合式脱硫塔的结构紧凑,设备集成度高,施工周期短,占地面积可节省50%~60%,有效降低了工程造价,适用于新厂扩建或老厂改造。 相似文献
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粗苯工段的脱苯塔可选用圆形泡罩、条形泡罩和浮阀等塔板,塔体用钢板焊制或由铸铁塔段法兰连接而成。由于铸铁泡罩塔具有操作弹性大和脱苯效率高等优点,故在实际生产中得到了广泛应用。但铸铁泡罩塔也存在设备笨重、结构复杂和安装麻烦等问题,再加上必须有与之配套的混凝土框架,不仅占地面积大,土建工程量大,而且投资也高。鉴于金属孔板波纹填料已广泛应用于石油、化工和医药等工业,且具有阻力小、通量大、传质效率高、操作弹性大和滞液量少等优点,又因结构的对称性好而具有良好的自分布性能。设计时只要合理选择喷嘴和配置分布器等… 相似文献
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《化学反应工程与工艺》2018,(6)
为了满足建立新型清洁社会和能源节约型社会的要求,以经过脱硝处理的焦化烟囱废气作为废气源,开发了一套年产130万吨含硫废气深度脱硫并予以资源化利用技术。通过氨法脱硫-NADS-磺化三联工艺脱除废气中的SO_2,并利用脱除的硫生产对甲苯磺酸以及副产物硫酸铵。采用Aspen plus软件实现了各工段的模拟计算,计算结果表明废气中的SO_2可脱至10 mg/Nm~3以下。此外对脱硫塔、酸解塔的结构和操作条件进行改进和创新,实现SO_2的富集与再生,硫酸铵的资源化则采用双效蒸发结晶工艺,通过以上创新与改进使工艺得到进一步的优化。 相似文献
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按我厂的原设计流程,从蒸氨塔顶逸出的氨汽经分缩器冷凝冷却后进入煤气中间冷却器,与煤气混合后作为脱硫脱氰工序的补充氨源。由于我厂的煤气中间冷却器和后续的煤气管道均采用碳钢材质,故腐蚀极为严重,自1995年以来,煤气管道每年需进行一次大修。为此,我厂于2001年4月进行了技术改造,将蒸氨塔顶逸出的含氨10%~12%、温度85~100℃氨汽直接引入硫铵工段的1号酸洗塔的煤气进口管中,与煤气混合后进入酸洗塔。由于煤气中的硫化氢和氰化氢等腐蚀性介质已在前面的工序中脱除,较好地解决了中间煤气冷却器至脱硫塔之间煤气管道的腐蚀问题,一年多来… 相似文献
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《精细化工原料及中间体》2020,(4)
正近日,鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司26万吨/年乙二醇项目建设全面进入收尾阶段,设备、管道安装已基本完成,保温和伴热完成75%,目前正在进行设备单机试车,预计2020年6月份投产。相较于传统煤制乙二醇项目,焦炉煤气制乙二醇投资和占地均相对较低。项目建设不涉及煤制乙二醇制气工段的主要设备,如煤储运设备、气化炉、变换、低温甲醇洗设备、黑水处理设备、硫回收设备及液化气站等;空分和锅炉也都比同等规模煤制乙二醇小。从资源利用和环境角度看,焦炉尾气从 相似文献
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氨法烟气脱硫技术具有脱硫效率高、无二次污染、副产品资源化程度高等优势,而存在的氨损耗和亚铵氧化等问题却长期制约其推广应用。针对这一问题开发的多功能脱硫塔,从设备和工艺两方面综合考虑,基本解决了这一问题,以此为核心的脱硫系统在260 t/h循环流化床锅炉烟气脱硫工程运行三年多表明,该系统脱硫效率达95%~99%,尾气中SO2含量在50~190 mg/m3;副产硫铵满足国家标准。 相似文献