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实测单台水泵通过一条管路排水的技术性能,分析影响流量和效率的主要因素;实测每2台水泵通过1条管路排水的技术性能,分析水泵并联运行的效果,从而总结出水泵联合运行时合理匹配、提高并联效益的方法和途径。 相似文献
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<正>城郊煤矿副井深550 m,井底主排水房设计安装10台D580-70×8 1 250 kW水泵,采用3趟φ426 mm排水管进行排水。主泵房内3趟循环管路采用预埋的悬臂梁吊挂,每台水泵出水口上安装有1台波纹补偿器,如图1所示。 相似文献
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我公司集贤煤矿于2004年11月突发大量涌水造成竖井井底车场,中央泵房和中央变电所淹没。该矿主、付井筒是竖井,副井提矸,主井提煤,后期矿井改造增加一条斜井,担负下料及升降设备任务。该矿设计能力60万t,经主井改造,现实际生产能力已达150万t,日产原煤4000 ̄5000t,淹井造成了全矿停产,经济损失巨大。为抢险排水,公司抢险指挥部设计了2个方案:(1)在斜井绞车道安装4台MD280-65×6型水泵,排4条内径φ200管路;(2)在斜井绞车道安装4台MD280-65×6水泵,排两条内径φ200管路。方案1排4条管路受绞车道空间限制难于实施,另外也不能在短时间内筹措4… 相似文献
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煤矿井下主排水装置包括水泵、吸水管路及其附件,其作 用是将井下涌水排出。它不仅是保证矿井安全生产的固定设备,而且由于单机连续运行时间长、功率大,又是煤矿耗电设备之一。因此,提高煤矿井下主排水泵系统效率,保持设备经济运行,对节约电能、降低生产成本提高经济效益具有重要意义。 1 延长水泵的高效运转状态 新泵或大修泵投入使用后能维持高效的时间很短。据统计,D型离心式清水泵能维护70%以上效率的时间仅有600h左右。造成其效率很快降低的主要原因是气蚀和磨损,因此可通过加强维修减少泵中各种损失来延长高效运行时间。 相似文献
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针对金鼎煤矿涌水量大,排水高度大,地质条件复杂,有可能遭到突然大量涌水而淹没矿井等问题,通过对排水方案的比较分析,设计安装8台PJ200B×8型水泵及2台ZQ1000-810/9×2-3200/WS型潜水泵,介绍了主排水设备的安装及特点,该方案满足了矿井排水的需要,节省了投资。 相似文献
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煤矿主排水系统是煤矿生产耗电的主要设备.从排水系统组成上,分析了影响矿井排水经济性的因素,提出了通过提高水泵质量、调节水泵工况、降低管网阻力、清扫排水管路、进行无功补偿等措施,可以达到提高排水系统经济性的目的. 相似文献
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在涌水量较大的矿井,需要设置多台水泵.在这种情况下,不论是设计还是实际使用,都是考虑水泵作并联运行.因为,设置数量较多的排水管路是很难实现的.在考虑水泵并联工作的前提下,用较大直径的2或3趟管路,代替多趟管路,可以使排水管路在井筒中占据的空间最少,并且,有助于降低钢材消耗、减少井筒中管路安装的工作量. 相似文献
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杨德中 《有色金属(矿山部分)》1984,(6)
<正> 进行矿山排水方案设计,首先要根据矿山条件及设计要求初步确定排水系统概况。例如:在正常涌水量期间考虑几台泵工作;系统敷设几条排水管路;是否考虑多台泵并联运行等。其次才是选择水泵的规格型号,确定排水管管径。设计中,由于可考虑不同的系统构成,又可以选择不同规格型号的水泵和不同的排水管中水的流速,所以优化设计需要进行多个设计方案的计算和比较。这 相似文献
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我局目前34个排水泵房中,采用DA型泵占85%以上,采用TSW型泵占5%左右。在中等扬程、中等流量矿山排水中,DA型及TSW型泵以工作安全可靠而被广泛采用。随着技术的发展,水泵也在向着高效等方面不断更新。在DA型泵的基础上而制造的一种D型泵,不仅安全可靠,而且与DA型和TSW型泵相比,效率亦高。因此,D型泵越来越广泛地应用于矿山排水中。本文通过水泵参数及计算数据等方面的对比,论述D型泵取代目前矿山排水中广泛采用的DA型和TSW型泵的必要性。 一、D型、DA型、TSW型泵性能参数对比 相似文献
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钱家营矿业公司-850 m中央泵房主排水系统,共设置10台MD450-60/84×5型多级离心水泵,水泵电机电压为6kV、功率为680kW.高压供电设备为矿用一般型高压真空开关柜,管路阀采用电磁换向阀,由5台闸阀液压站控制.水泵启动前吸水管路的充水,采用抽真空吸水的方法来完成.该水泵房目前已具备全自动运行和远程监控功能. 相似文献
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煤矿主排水系统的能耗分析和节能措施 总被引:1,自引:0,他引:1
煤矿主排水系统是煤矿安全生产的关键设备,也是煤炭生产的主要能耗设备。焦煤集团是全国统配煤矿中著名的大涌水矿井,平均最高涌水量高达409 m3/min,现有主排水泵190台,主排水管路154条,总长度29.5km,排水设备总装机容量116 MW,年平均排水耗电2.3亿kW·h,占原煤耗电量的70%以上。 相似文献
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《煤矿设计》1987年第1期刊登的《煤矿排水设备效率分析》一文,从一个新的角度论述了排水设备的效率这一问题,提出了当水泵工况点效率与管路效率乘积值最大时为水泵最佳运转点的观点,并从节能的观点出发提出了降低经济流速的规定值的建议。 可以肯定,对于生产矿井通过采取某种可能的措施,以使水泵工况点效率与管路效率的乘积值最大,这无疑会在节电方面带来颇大的收益。但是在排水设备的选型设计中,能否在水泵选定后,以工况点的水泵效率与对应的管路效率的乘积值最大为原则选择管路直径是一个值得探讨的问题。 相似文献
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矿井主排泵工况设计与排水系统效率研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了矿山主排水设备常采用的D型泵工况与排水系统效率之间的关系,提出了高效排水系统工况设计原则。通过合理选择水泵,正确设计管路系统,确定排水设备高效工况区,提高排水系统效率,达到节能的目的,并给出了高效排水系统管径的计算方法。 相似文献
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辽宁人道壕煤矿斜井延深工程设计是1966年完成的.原设计在一220米水平设集中排水泵房,两条管路敷设在斜井井筒内,其中一条工作,斜长1240米,垂深290米,选用库存8DC7×6型水泵三台,电机功率500千瓦,电压3000伏.排水管路选用φ250毫米的钢管.由于实际到货为φ219×7的钢管,与设计不符,根据验算,水泵扬程要增 相似文献