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安徽晋煤中能化工股份有限公司1^#合成氨生产装置包括1套咖1200mm氨合成系统、1套西1200mm中压醇化系统和1套西1000mm中压醇化系统,净化采用传统的铜洗工艺。由于传统的铜洗工艺落后,消耗高、污染大,根据发展需要及工艺比较,公司决定采用技术成熟、节能环保的醇烷化工艺取代原有的铜洗工艺,以提升气体的净化程度,达到节能降耗、扩能增效的目的。 相似文献
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<正>广西柳州化工股分有限公司合成分厂(以下简称柳化合成分厂)合成氨原料气的净化精制原采用传统的铜洗工艺。铜洗工艺的缺点主要表现在操作不稳定、设备检修频繁、生产运行及检修费用高、现场环境差且污染严重等。为了保护环境、降低生产成本、节能减排,柳化合成分厂决定采用湖南安淳高新技术有限公司(以下简称安淳公司)的醇烃化工艺代替铜洗工艺,该装置于 相似文献
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介绍了一起因突发事故而促使合成氨原料气精制工艺技术改造得以提前实施的情况。采用醇烃化取代醇烷化精制合成氨原料气后,烃化系统进口气体中φ(CO+CO2)控制在0.1%~0.2%,烃化系统吨氨电炉功耗25kW·h,吨氨节电50~60 k W·h;烃化催化剂处理合成氨原料气的能力优于甲烷化催化剂;烃化与甲烷化相比,增产合成氨2%左右,年增利润300万元以上。 相似文献
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介绍了醇烃化精制工艺的流程及特点,以及在合成氨装置应用中应注意的一些问题,并提出了相应的解决办法. 相似文献
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介绍了醇烃化精制新工艺替代甲烷化工艺在合成氨厂的应用情况。实践证明,利用闲置的高压设备进行醇烃化技术改造,不仅投资省,而且操作弹性大、设备维护工作量小,具有明显的经济效益和环保效益。 相似文献
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醇烃化技术具有节能、长周期稳定运行等特点,首先对醇烃化技术化学反应机理进行了介绍,然后对醇烃化工艺在合成氨生产中的应用要点以及应用效果进行详细探究。 相似文献
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<正>0前言江苏华昌化工股份有限公司现有2套醇氨生产装置,每套设计总氨生产能力达180 kt/a。合成氨精制部分选用醇烃化工艺替代原铜洗工艺。其中第1套醇烃化装置已运行4年多,至今尚未更换过醇化和烃化催化剂,醇化催化剂热点温度维持在(235±5)℃,烃化催化剂热点温度维持在(230±5)℃,运行正常效果良好,且生产装置区域内清洁、干净,无任何废弃物排放,实现了经济效益和环保效益的双赢。 相似文献
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醇烃化原料气精制工艺在我公司的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了我公司采用醇烃化原料气精制工艺的流程及工艺控制情况。对该工艺在热量综合利用、醇化塔的设置及工艺压力的设计提出了看法。我公司“18.30”工程成功实现了用醇烃化精制工艺取代铜洗工艺,达到了预期目标。 相似文献
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我公司氨醇新系统于2006年5月1日投产,一次开车成功.该装置氨醇生产能力180 kt/a,采用湖南安淳公司设计制造的的醇烃化精制工艺.新系统投入运行1 a来,生产稳定,气体净化度高,节能降耗明显,环保效果非常好,比传统的精制工艺有明显的优点.以下就醇烃化精制工艺在我公司的应用做一介绍,供同行参考. 相似文献