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我厂职工在党的领导下,通过反复试验研究,摸索到用低质煤烧砖的一些初步经验.生产实践证明低质煤不但能保持正常焙烧,而且产量还可逐步提高,保证我厂提前49天超额完成了1960年计划,有力地支援了国家建设. 我厂所用的低质煤,主要是夹石煤,其中一部分为焦屑和电厂的细煤粉.这些煤灰分高达70%,发热量在3000大卡/公斤以下,而且杂有大量夹石(指夹石煤,此煤占生产用煤的80%).我们针对这些煤的特点,采取了以下 相似文献
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重庆市第三建材厂积极探索节约煤炭资源的新路子,从1989年7月份起,改用渣煤焙烧页岩砖,每月为国家节约原煤200多吨。这个厂生产页岩烧结砖已有19年的历史.19年来,焙烧页岩砖的隧道窑消耗原煤5万多吨。今年以来,在双增双节运动推动下,该厂生产车间和技术人员密切合作,共同努力,经 相似文献
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砖瓦厂烧砖用外投煤有烟煤、褐煤和无烟煤3种,常用的是烟煤.就烟煤而言,因产地不同,品种较多,所以煤质也多有差异.如要达到外投煤的合理选购与使用,除了解煤的主要成分及作用外还要视煤质的差异作恰当工艺处理,这样才能有效地降低煤耗和提高烧结砖质量和经济效益.l煤质的主要成分及作用烟煤品种较多,其煤质优劣以煤的成分为依据,主要是固定碳、挥发分、水分和灰分.1.1 固定碳固定碳是煤中主要的可燃物.它和空气中的氧结合后,即能燃烧放出大量的热.煤中含碳的多少,是决定煤质好坏的主要因素.含碳量高的煤,热值也高,而且燃烧时间也长. 相似文献
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《中国建材》1960,(15)
在全国煤气烧砖现场会议后,我厂积极推广了此项先进经验,在党委书记亲自领导下,全体职工大战一星期,终于胜利的实现了烧砖煤气化. (一)煤气烧砖的主要优点 1.增加产量.由于煤气烧砖升温快,并能最大限度的减少窑内温差,缩短焙烧时间和实行密码,因而产量增加30%. 2.提高产品质量.煤气烧砖从根本上解决了煤炭烧砖产生黑头砖的质量陷缺,并且可以消除煤炭烧砖很多难于避免的质量事故,使成品率提高. 3.节省燃料.煤气烧砖不但完全避免了固体燃料在燃烧过程中由于燃烧不完全造成的损失,更主要的是它能按升温线的要求控制升温和降温,因而可节省煤炭30%,并且可以更广泛更有效的使用劣质煤,节 相似文献
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白域市机砖三厂过去用优质煤,今年初改用无烟煤末制成煤坯烧砖后,不但每万块砖的实物煤耗由2.75吨降低到2.35吨,而且砖的质量也显著提高;红砖合格率从90%提高到97%,一级品率由70%提高到9O%,并且还消除了黑砖。现将其技术经验扼要介绍如下: 1.煤坯。煤坯大小为200×100×25—30毫米,每块重1.5公斤左右。煤坯的煤土配比是无烟煤粉80%,粘土20%,煤土掺和加水拌匀后铺在平地上,用板抹光,再用刀切成块,晒干后上垜备用。2.煤坯码装。砖坯用岡查連科码法,四层搭桥,上面一直一斜到顶。窑室的装坯密度比稀码快烧时约增加10%,由每立米188块增到206块。(所用輪窑为20门,周长为120米,烟 相似文献
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1 隧道窑窑体的长、内宽、内高尺寸应适度隧道窑过长不但造价高.而且由于装着坯体的重车数量过多,气体流动阻力较大,窑尾进风量较少,窑的生产能力降低.如重庆市某砖厂的二次码烧隧道窑,内宽为2.25m·内高为1.998m,长为101m.偏长.经将其截短了15m,产量提高了30%左右.过短的窑又因砖坯在各阶段停留时间过短.不但煤耗高.而且成品裂纹多、哑音多.出现裂纹和哑音的主要原因是.①预热带升温过急.水蒸气逸出过快.坯体开袭.②出窑砖的温度过高,遇外界空气急冷而炸裂.如重庆市某砖厂的二次码烧隧道窑内宽为2. 25m.内高为1.998m.长为71m偏短.出窑砖的温度高达400℃以上(砖垛中部余火未烬、仍在闪光).经将其增长了15m左右.煤耗降低了30%、成品质量也明显提高. 相似文献
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