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天铁4高炉扩容大修改造采用了槽下原燃料过筛、串并罐水冷水封式无科钟炉顶、陶瓷杯状炉底结构、高温内燃式热风炉、炉身板壁结合冷却壁、液压折叠堵渣机等多项新技术。 相似文献
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本钢5号高炉大修设计采用的新技术 总被引:1,自引:0,他引:1
本钢5号高炉大修衬时将炉容由2000m^3扩大到2600m^3.这次大修采用了PW无料钟炉顶、钢冷却壁和INBA炉渣处理等先进技术。 相似文献
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三钢3号高炉大修扩容改造的设计特点 总被引:1,自引:0,他引:1
三钢3号高炉大修改造设计中采用了多项新技术,其中SS型串罐无料钟炉顶、煤气净化系统快速蒸喷冷却技术、进口微孔炭砖-陶瓷杯技术均是在三钢高炉改造中首次使用。3号高炉投产后生产指标稳步上升,目前3号高炉利用系数稳定在3.65以上,入炉焦比稳定在375kg/t以下。 相似文献
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芦顺良 《冶金设备管理与维修》2001,19(6):36-37
武钢历年进行高炉大修改造工程时。对所有设备都进行更新换代,其中软水密闭循环系统、无料钟炉顶、计算机控制、悬链式热风炉,都采用了国际新技术。 相似文献
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1 引言 湘钢1号高炉(1000m~3)大修后于1996年7月3日投入生产,采用了无料钟炉顶,设计炉顶压力0.15 MPa(最大0.20 MPa),18个风口,1个铁口,2个渣口。高炉投产后,一直采用单环布料,加之受各种因素的影响,生产一直不稳定。1999年3月份,采取加强外部原料管理、加强设备管理、提高高炉操作水平等措施后,高炉生产稳定性增强,当月平均利用系数达到2.021,入炉焦比485 kg/t。1999年9月27日至10月3日,1号高炉进 相似文献
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1号高炉经大修改造后扩容为1250m^3,采用了一系列的新技术,新设备。通过开炉前的精心准备,并加强开炉管理,使得开炉顺利成功,取得了较好的技术经济指标。 相似文献
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鞍钢1号高炉在1998年年修中引进和应用了大型冷却模块结构技术,对大型冷却模块的设计,备件制备,施工等作了介绍,并分析了采用该技术的经济效益。 相似文献
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鞍钢新1号高炉无料钟炉顶设计 总被引:1,自引:0,他引:1
鞍钢新1号高炉采用带固定受料斗的串罐无料钟炉顶,在固定受料斗的顶部增设了分配器,有效地解决了炉料偏析问题。受料斗有效容积70 m~3,称量罐有效容积70 m~3,布料溜槽长度4.0 m,溜槽旋转速度8 r/min,倾动速度0~1.6°/s,正常炉顶温度150~250℃,炉顶设计压力为0.28 MPa。 相似文献
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在鞍钢新1号高炉开炉装料过程中对料面进行了现场测试, 并根据测试结果对PW公司所给出的溜槽布料角度进行了校核,提出了调整方案. 相似文献
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在原燃料质量不断改善的情况下,通过不断调整高炉无钟炉顶布料参数,太钢4号高炉技术经济指标接连创新,无钟布料技术取得较好效果。 相似文献
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潍钢1080m~3高炉设计特点 总被引:1,自引:0,他引:1
潍钢1080 m~3高炉设计采用全冷却壁、薄壁炉衬、炭砖-陶瓷杯复合炉底、软水密闭循环冷却系统、PW型串罐无料钟炉顶、内燃式热风炉等一系列先进实用技术,以实现高炉“优质、低耗、高效、长寿、清洁”生产。 相似文献
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唐钢2500m^3高炉设计中采用了皮带机上料,并罐式无料钟炉顶,炭砖-陶瓷怀复合炉底结构,霍戈文式高风温长,寿风炉俄罗斯图拉法渣处理工艺,板壁结合的炉体设备,软水密闭循环冷却水系统等先进技术。 相似文献