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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
方鸿亨 《纺织学报》1995,16(5):28-29,32
赛罗纺配用的后导纱器对粗纱产生的假捻会影响细纱牵伸的稳定和成纱条干。改进后导纱器可以防止粗纱上产生假捻并改善纺纱质量。  相似文献   

2.
王海江 《棉纺织技术》1998,26(10):49-50
利用空心锭生产花式纱线,已被许多纺织厂所认识,并已有一些纺织厂投入应用。然而在应用空心锭纺纱的过程中所碰到的一个主要问题就是锭差(在生产同一花式品种时锭与锭之间有差异)及单锭花型不稳定,这也是影响花式纱线品质的关键所在。许多空心锭设备制造厂家也感到很...  相似文献   

3.
喷气纺纱喷嘴安装位置对成纱强力的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了喷气纺纱喷嘴安装位置有关参数及解捻管槽数对成纱强力的影响规律。试验结果表明:一级喷嘴与前钳口间距存在临界值,当间距为11mm时成纱强力最高;当两级喷嘴间距为4mm时,成纱强力较高且波最小;异纱钩与二级喷嘴的最佳 间距为88mm,该距离过大过小成纱强力均有降低;随着解捻管槽数的增加,成纱强力提高,实际生是中可选 用四槽。  相似文献   

4.
5.
6.
假捻对低捻环锭纱结构的影响   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
 针对传统低捻纱强度低,影响其应用的问题,在环锭细纱机前罗拉和导纱钩之间安装1个专门设计的假捻装置,增加纺纱三角区内纤维的转移和纱线纤维间的抱合力,使纱线在具有较低捻度的同时拥有较高的强度。检测纱线的内部和外部结构,对比改良纱、普通捻度环锭纱和低捻度环锭纱的截面内纤维分布规律、纱线内的纤维轨迹以及纱线的表面结构。实验结果表明,经过改进的低捻度环锭纱与普通环锭纱具有不同的结构。  相似文献   

7.
高性能单纱纺纱--Solospun(多重自交捻纱)成纱技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
薛元 《纺织导报》2001,(6):36-36
最近,澳大利亚联邦工业科学研究院(CSIRO)、新西兰羊毛研究所(WRONZ)以及国际羊毛局联合开发出了一种全新的具有优越织造性能的单纱纺纱新技术--Solospun(多重自交捻纱)纺纱技术.这种新型纺纱技术应用于纯羊毛及羊毛混纺精纺产品开发,目前已成功地实现了规模化和产业化,并成为生产高档精纺毛纺产品的主导技术而引人注目.  相似文献   

8.
介绍了运用假捻方法设计的低捻赛络纺纱装置,该装置加装在环锭细纱机前罗拉与导纱钩之间,通过假捻实现对加捻三角区的强捻;通过纱线性能的对比分析,对假捻装置的关键工艺参数即假捻器转速和其距机身的距离进行了正交试验与分析,得到假捻装置在低捻赛络纺纱中的合理工艺参数;指出,当假捻器转速为350r/min、距机身的距离为5cm时,成纱品质较为理想。  相似文献   

9.
10.
敖利民  楼焕  唐雯 《纺织学报》2022,43(7):41-46
为探讨空心锭包覆纺纱过程中外包缠纱对芯纱的假捻作用与应用,以黑、白两色涤纶长丝纱组成双芯纱,黑色涤纶长丝纱为外包缠纱,纺制了不同纺纱工艺的包覆纱,分析了芯纱残留捻回的捻向和捻度特征以及锭速、引纱速度、芯纱张力对芯纱残留捻度的影响;对利用芯纱残留捻度纺制段彩纱的原理与段彩特征进行了探讨,并给出了应用实例。结果表明:外包缠纱对芯纱缠绕的假捻作用,会使芯纱上形成残留捻向变化、捻度不等的捻回分布;残留捻回的捻度随锭速的增大、引纱速度的降低、芯纱张力的减小而增大;利用芯纱残留捻回的片段呈色效应,可用异色芯纱纺制具有段彩外观的“纱/纱”复合段彩纱,这种段彩纱具有区别于常规段彩纱的“闪色”特征。  相似文献   

11.
苎麻纤维粗硬,弹性回复性差,成纱毛羽多,且残余扭矩大,织物表面纬斜严重。为改善纱线质量,降低细纱的残余扭矩,采用赛络低扭纺纱技术试纺了16.7tex纯苎麻细纱,探究了喇叭口位置、假捻器高度、假捻器与前罗拉的速比、钢丝圈规格对成纱质量的影响.并对细纱的断头率、断裂强力、毛羽指数、条干均匀度几个指标进行了测定和对比。得出纺16.7tex纯苎麻赛络低扭纱的最优工艺参数为喇叭口位置左移0.5cm、假捻器高度为1cm、假捻器与前罗拉的速比为2.5、钢丝圈规格为G2。  相似文献   

12.
A false twist hook is currently used in hollow spindle spinning machines to facilitate the manufacturing processes of several textile products. A study was conducted to investigate its effect on the production of gimp yarns and overfed fancy yarns which have multi-thread structures made in a one-stage process on hollow spindle machines. These fancy yarns were compared with their counterparts produced without using the false-twist hook. Significant differences were reported between these two groups of fancy yarn regarding extension at the first break, load at the first break and extension at the breakage point of the effect component. The size of the effect profiles and the number of the fancy profiles were smaller when false twist was used. The results confirmed the highly wavy and sigmodial structure of the fancy yarns made by using the false twist hook over a wide range of overfeed ratios.  相似文献   

13.
In this study, Pergularia milkweed fibre (70%), cotton fibre (30%) core and 100% cotton fibre sheath DREF-3 core yarns of 74?tex were produced using different spinning parameters in order to understand their effect on yarn properties. Box–Behnken design was used for the optimization of core ratio, drum speed and suction pressure, and to evaluate the effects and interactions of the process variables on the yarn properties at a constant opening roller speed of 12,000?rpm and production speed of 100?m/min. The effects of the core/sheath ratio on all the yarn properties are significant. With an increase in the core/sheath ratio, yarn tenacity and elongation decrease due to insufficient wrapper fibres in the yarn and yarn unevenness; imperfection increases due to higher feed rate and draft at higher core ratio. The yarn hairiness increases at higher core ratio due to higher number of short fibres in milkweed and lesser sheath fibres to cover the core fibres effectively. An increase in the spinning drum speed damages fibre in the sheath and increases the number of hooks at the end of fibres, as a result of which the core yarn tenacity decreases at higher drum speed. At a higher air suction pressure, yarn tenacity and the elongation at break increases. The drum speed and suction pressure have no significant effect on yarn unevenness and imperfections. The yarn hairiness decreases slightly with increase in drum speed and suction pressure but is insignificant.  相似文献   

14.
喷气涡流纺纱线成形机理与结构   总被引:1,自引:0,他引:1  
喷气涡流纺(MVS)是一种借助压缩空气形成高速旋转涡流场,对自由端纤维凝聚、加捻、成纱的纺纱技术。文章总结了喷气涡流纺纱线的结构成形机理,介绍了纱线结构分析方法,探讨了喷气涡流纺工艺参数与纱线结构的相关关系,为今后喷气涡流纺工艺设计与元件设计提出了相应的研究方向.  相似文献   

15.
为更好地提高棉纤维的成纱性能,利用自主研发的假捻装置,在加装假捻装置的环锭细纱机上分别控制装置的速度、位置和纺纱方式,纺制了28.1 tex 棉纱,并对成纱质量进行了测试分析。测试结果表明:假捻器在纺纱过程中的最优转速为300 r/min,速度过大或过小都会影响纱线的强力和毛羽;假捻点与前罗拉钳口的连线和水平线之间夹角的正切值为0.7 时成纱效果最佳,假捻器的位置可改变纱路进而影响加捻三角区的大小和状态,纺纱过程中优选假捻器的合适位置有利于提高成纱质量;假捻器与斜位纺结合使用,改善了单一假捻纺纱情况下的纱线性能。  相似文献   

16.
金玉茂  葛明桥  邱华 《纺织学报》2011,32(10):122-0
 为了探究旋流纺新的引纱方法,本文在旋流纺闭合式集聚装置上作了改进,将其设计成附有引纱通道和引纱罗拉的集聚装置。成纱利用引纱方法将汇聚好的纤维束引出来,再利用旋流喷嘴加捻成纱。首先分析改进前后集聚装置的区别和成纱原理,然后通过改变旋流喷嘴的气压配置,对所纺纱线的断裂强力及毛羽两项纱线质量的主要性能指标进行了测试,分析喷嘴气压配置与成纱质量之间关系,并通过扫描电镜来分析纱线结构的变化。发现:这种成纱方法可以纺制出普通纯棉纱线,加捻气压仍然对纱线质量影响较大,纱线的外观和改进前的纱线不同。本结果为研究旋流纺新型汇聚装置提供参考。  相似文献   

17.
主要阐述了纺纱速度、前罗拉钳口与第一喷嘴隔距、纺纱气压三大工艺参数对喷气纱强力的影响,通过实验确定最优的参数.  相似文献   

18.
刘建刚 《上海纺织科技》2007,35(9):40-40,43
分析了细纱工序毛羽主要成困,着重分析了专件对毛羽的影响,介绍了对集合器、气圈环、导纱钩、钢领、钢丝圈、胶辊、胶圈和锭了等部件采取的技术措施,通过采取措施减少了毛羽产生。  相似文献   

19.
喷气纺第二喷嘴结构参数的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
喷气纺第二喷嘴的结构参数主要包括喷嘴长度、喷嘴内径、喷孔角度、喷孔数目、喷孔直径和吸入口内径等,分析讨论了各参数与成纱强力的关系,并通过实验找出了较优的参数。  相似文献   

20.
为改善麻纤维因自身性能缺陷与传统纺织工艺局限性所导致的成纱毛羽问题,将旋流喷嘴纺纱技术应用于精细化亚麻/长绒棉/天丝和大麻/棉/粘胶2种混纺纱的纺制,选择适当的细纱工艺参数并测试成纱后的主要性能指标。结果表明:当旋流喷嘴中通入的气流压强为0.1 MPa时,亚麻混纺纱的有害毛羽数量相对于传统环锭细纱降低了89.9%,压强为0.05 MPa时,大麻混纺纱的有害毛羽数量降低了99%;显微镜下2种混纺纱线的纱体结构紧密,纤维排列整齐,纱线表面光洁,大麻混纺纱中的黑色粘胶长丝均匀包裹在纱体表面,使得纱线色泽更为均匀;纱线断裂强力与条干不匀率稍有降低,但变化不明显。  相似文献   

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