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介绍了转炉托圈在生产过程中经常出现惯穿性裂纹造成漏水,极易造成重大人身伤害和设备事故,经研究制定了托圈人孔处裂纹的焊接技术处理方案,取得显著效果,运行一年多再没有发生裂纹漏水,消除了重大安全隐患。 相似文献
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对幕墙的防水和漏水做了部分阐述,针对幕墙设计施工中最关键的漏水问题提出一些处理方法。打破过去传统的仅依靠简单涂胶和镶条密封的作法,着重于结构设计的合理性。以预防为主、防患于未然为主导思想,给幕墙的结构设计提出了新的研究课题,仅供同行参考。 相似文献
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通过对电极卷扬钢丝绳掉槽,电炉密封圈绝缘易受损,电极水圈漏水,电炉出铁口根部漏炉及电炉出铁平车易损坏等原因的分析,提出了改善处理的方法。 相似文献
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对柳钢4号高炉2004年4月炉况失常的原因和处理过程进行了总结。认为原燃料质量变化,特别是人炉焦炭热性能的急剧下降,引发了炉况波动。在处理高炉悬料时长时间亏料加上冷却设备漏水未及时更换,是导致炉况失常的主要原因。通过集中加净焦和萤石洗炉,及时更换漏水的冷却设备,堵部分风口逐步恢复风量,使4号高炉生产逐渐恢复正常。 相似文献
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高炉炉龄末期,冷却壁漏水会给高炉带来炉况不顺、焦比升高、产量降低、甚至炉缸冻结等危害,漏水高炉关键要控制好冷却壁漏水,对漏水冷却壁要按漏水严重、较生、一般三类进行A、B、C管理。在操作上严格控制水温差,尽量避免慢风、休风操作,严格控制生铁「Si」和炉渣碱度,保证渣铁流动性,防止炉缸堆积。 相似文献
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在整个高炉结构中,炉身下部至炉腰炉腹位置是影响高炉寿命最薄弱环节之一,铜冷却壁应用该区域可形成“渣皮”作为永久性炉衬,有效延长高炉中部寿命,实现了高炉高效和长寿的统一。然而,在生产实践中渣皮频繁脱落,铜冷却壁热面裸露,导致铜冷却壁大面积破损,严重影响生产。针对鞍钢某高炉铜冷却壁破损情况进行了简单的介绍;采用金相分析、扫描电镜及能谱分析和化学分析方法,对破损的高炉炉腰段铜冷却壁进行取样研究。研究结果表明:在高炉内服役过程中,铜冷却壁中氧含量偏高,在受到高温煤气流冲蚀后,在其热面产生了“氢脆”现象,这是造成铜冷却壁破损的根本原因。提出了防止铜冷却壁破损的建议。 相似文献
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利用高炉烘炉消除冷却壁铸造内应力的新工艺研究与工业应用 总被引:3,自引:1,他引:2
为消除高炉冷却壁铸造内应力对壁体工作的破坏性影响,提出了利用高炉烘炉过程来实现既烘干水分保护耐材,同时又消除内应力的新思路。采用与马钢1号高炉第5代炉役铸钢冷却壁相同的实验冷却壁,使用8种处理工艺,力学性能及X射线应力测试、金相微观组织分析等方法,在实验室进行了系列热态模拟实验。取得的优化工艺条件在1号高炉烘炉中进行了工业应用。结果表明,新烘炉工艺可使ZG冷却壁内应力由出厂铸态的212N/mm^2消除到5.8N/mm^2。有效消除率达97%以上,壁体的力学性能也得到明显提高。 相似文献
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小模块冷却壁是将性能优异的耐火材料直接浇铸在平行排列的冷却水管上而形成的一种新型冷却设备。采用ANSYS软件建立了小模块冷却壁温度场计算模型,利用该模型计算了炉气温度为1200~1600℃、冷却水流速为0.5~2.5m/s条件下壁体材质导热系数、水管材质、水管直径、水管间距、冷却水流速及工作环境温度等条件变化时小模块冷却壁的温度分布状况。结果表明,小模块冷却壁对炉气温度变化的适应能力较强,壁体材质导热系数、水管间距、壁体厚度对小模块冷却壁传热性能影响较大,而水管直径、水管材质及水流速的影响较小。 相似文献