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相似文献
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1.
辽宁朝阳燕山湖电站1号机组运行以来,水轮发电机水导瓦运行始终存在着温度非常高的问题。特别是夏季温度更高,接近报警及跳闸温度。经过多方查找,发现造成水导瓦温过高的故障原因,是油在瓦内停留时间太长,不能快速的返回油盆,造成水导瓦温过高的故障原因。经过对水导瓦经过设计改进,解除了机组夏季运行水导瓦温过高险烧瓦的潜在危险,提高了机组的运行效率。  相似文献   

2.
为了解决柳树坪电站1F机组自投产以来一直存在运行中水导瓦温过高的问题,通过计算大轴与水导轴承摩擦的发热量和水导瓦油循环带走的热量,发现导致瓦温过高的根本原因是水导瓦油循环带走的热量远远小于水导瓦运行产生的热量;为此采取了提高进油速度,增加上油量提高换热效率,增加瓦面进油量的处理办法,彻底解决了水导瓦温过高的难题,提高了设备安全稳定运行的可靠性。  相似文献   

3.
针对严重威胁抽水蓄能机组安全运行的水导瓦温过高,实施外循环改造。  相似文献   

4.
唐鹏程 《水电站设计》2011,27(1):112-114
结合金岩水电站2×23MW 机组运行初期水导轴承瓦温过高的现象,对中高水头、高转速水轮机稀油筒式瓦体外循环的冷却效果及有关部件结构进行了分析.认为对于高转速机组,由于瓦面线速度大,油和瓦的热交换不充分,使得水导瓦冷却效果不理想,因此对金岩水电站2台机组在实际运行中,如何增加水导瓦的上油量、加强油循环、增强油冷却器冷却效...  相似文献   

5.
脚基坪电厂投运于2012年2月份,自电厂机组投运以来,机组水导轴瓦运行温度一直偏高,特别是在汛期的时候,水导瓦温度一度到达59.8℃,接近机组的瓦温过高报警温度60℃。在此过程中电厂维护人员对可能导致瓦温升高的各种因素进行排查(包括:冷却水压、冷却水流量、机组运行摆度,水导油盆油位等)均未发现异常情况。为此电厂组织专业人员从水导瓦的设计与制造方面着手,通过参照《水轮机设计手册》与厂家提供的水导瓦的设计图纸,终于找到了机组水导瓦运行瓦温偏高的原因。分析发现了脚基坪电厂的水导瓦设计不符合《水轮机设计手册》要求,导致水导瓦润滑油循环速度缓慢,从而造成了水导运行瓦温偏高。为此电厂经过讨论,采取了增加水导进油槽条数的方法,增加轴承润滑油循环速度,提高水导瓦冷却效率,达到了降低水导瓦运行温度的效果。  相似文献   

6.
云南陆良县大跌水电站建成投产初期,机组出力不足,3号机机组振动偏大,水导瓦温过高等问题,电厂邀请省内有关专家、技术人员进行咨询、研讨,制订正确检修、处理方案,使该电站恢复设计出力,实现安全、正常运行,并收到了较好的经济效益。  相似文献   

7.
流溪河水电厂2号机组水导瓦温度过高的分析与处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
流溪河水电厂2号机组水导瓦温度过高,进行多次处理都没有达到预期效果,为了彻底解决问题,机组提前大修。介绍了水导轴承的结构和2号机组的基本运行情况,阐述了2号机组水导瓦温度过高问题的历次处理情况。根据前期处理情况,着重检查了会引起机组轴线变化的推力头、卡环和约束转轴受力的导轴承,最终查出水导瓦温度升高是由于卡环、推力头松动和下导瓦背的抗顶块硬度偏低所引起。针对找出的问题进行处理,彻底解决了2号机组水导瓦温度过高的问题。  相似文献   

8.
洪屏抽水蓄能电站1号机组在启动调试初期出现了机组振动过大和轴承瓦温过高的现象,为此开展了轴瓦间隙调整和动平衡配重工作。在轴瓦间隙调整后,上、下导轴承瓦温得到改善;在动平衡配重后,机组振动与主轴摆度变得较小。  相似文献   

9.
刘健如 《小水电》2013,(1):55-57
新丰江水电站2号机上导瓦瓦温过高的问题已经有超过10 a的历史,机组经过2010年增容改造后,上导瓦温过高问题依然存在,此次检修将处理瓦温过高作为工作重点;通过一系列的方案实施,使上导瓦瓦温过高问题得以解决。图2幅,表3个。  相似文献   

10.
白石水电站3号机组在大修过程中,发现水导瓦磨损严重。文章通过全面阐述可能造成水导瓦严重磨损的原因,分析并准确判断水导轴承结构问题及油润滑系统故障是造成水导瓦磨损的主因,提出了切实可行的处理措施,对水导轴承结构进行了技术改造。改造后的水导瓦运行情况良好,满足规范和运行要求。  相似文献   

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