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目前,大部分焦化厂使用的炉盖为普通铸铁型,导热系数大、质量重,造成炉顶温度高,工作环境差及工人劳动强度大。为解决这些难题,鞍钢化工总厂设计制作了保温节能型炉盖,于2001年试用于五炼焦生产,至今效果良好。该项目已于2002年获国家专利(专利号:ZL01241276.7)。1老式炉盖存在问题(1)浪费能源。由于普通铸铁自身的导热系数大,使炉盖的散热量较大,全年每个炉盖的损失能源达436.95GJ,可折合标准煤14.93t。(2)质量重、弹性差,易导致炉盖与装煤孔座粘接,工人劳动强度大。人工操作时必须… 相似文献
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近年来,道斯莱恩炼焦厂在返修焦炉炉顶后,选用了2台新型装煤车和新装煤系统,使湿煤装炉情况得到了很人改善。然而,在新装煤车投产后的15个月中,启炉盖用的电磁铁常因过热而失灵,维修记录表明,2台装煤车光后发生10起电磁铁失灵事故,其修理费高达14040英镑,更换电磁铁耗时101h,计工人费1616英镑,总计达15656英镑。《国际炼焦》上有关德国鲁尔煤业公司埃森厂在炉盖隔热前后焦炉表面热损失变化情况的报道指出,沪盖隔热后,可使炉体表面的辐射热损失由7%降至6%,为此,道斯莱恩厂进行了工业试验。现将有… 相似文献
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本文是钢包和二次精炼工艺用耐火材料及造渣系统一文中的第五部分。主要介绍了内衬磨损、炉盖和水口座砖的一些情况。 相似文献
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钢包盖耐火材料用新型高温隔热骨料 总被引:1,自引:0,他引:1
对采用炼铝渣循环料为原料并应用高温等离子烧嘴技术制成的新型高温隔热骨料的物理性能及用该骨料制成的浇注料的性能进行了分析。此一新型骨料的商业名称“等离子烧结骨料”(Plasmal^TM)。由于具有独特无比的耐火性能,它已作为应用于炼钢工艺炉(包)盖上的浇注料的主要成分。本文对其物理性能、浇注性能与炼钢工艺炉(包)盖的使用分析进行了讨论。 相似文献
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从污染产生环节、环境保护措施、污染物排放量及技术经济等方面,对比传统的捣固焦炉,分析了热回收捣固焦炉的环境保护特点。 相似文献
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针对SCP一体机在国内第一座6.25 m捣固焦炉的最适推焦力及推焦阻力国内尚无理论计算的情况,对6.25 m捣固焦炉生产中SCP一体机推焦电流进行了核算,并针对一体机推焦电流的大小对炉墙的负荷进行了预测,确定了电机额定电流263 A作为6.25 m捣固焦炉推焦极限电流,402 A作为极限推焦电流,不仅可以满足生产安全需求,而且可延长大型捣固焦炉的使用寿命。 相似文献
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捣固焦炉由于其特殊的生产操作方式,焦炉耗热量较高。通过实施原料煤质量、焦炉热工管理、生产操作等方面生产控制,为捣固焦炉炼焦耗热量的降低提供了有效途径。 相似文献
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根据河南天宏焦化公司的实践操作经验,认为对捣固焦炉实施平台炉温管理,对提高捣固焦炉产能有重要的意义。 相似文献
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通过开展相同配煤比捣固炼焦与顶装炼焦200kg小焦炉实验、半工业性试验及5.5m焦炉工业生产等对比试验,可知捣固炼焦较顶装炼焦所得焦炭质量有明显改善,捣固炼焦有利于扩大炼焦用煤资源,降低生产用配煤成本。在攀钢大型高炉进行顶装焦炭与捣固焦炭应用效果对比后,可知使用捣固焦炭比用顶装焦炭高炉综合冶炼强度有所提高,增铁节焦效果明显。 相似文献
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根据炼焦过程热的传导机理及捣固焦炉炉体特性,对捣固焦炉实施平台炉温管理,采用加热制度调整入炉煤饼高度方法,使焦炭达到均匀成熟的同时,提高了捣固焦炉产量。在一定温度范围内,升高标准温度,可提高捣固焦炉煤饼高度。生产实践表明,平台炉温制度和入炉煤饼形态操作法符合捣固焦的炉体特点,是一种具有实用性和推广价值的炉温控制操作技术。 相似文献
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以唐山佳华煤化工有限公司6.25 m捣固焦炉为例,从焦炉产量、生产工艺参数及塌饼率的控制等方面介绍了焦炉的生产运行状况,详细分析了捣固方式的改进及改为分层捣固技术后的经济效益。采用改进的分层捣固技术,提高了煤饼的强度,降低了入炉煤水分,减少了化产污水量,降低了炼焦耗热量,提高了热工效率,并且解决了捣固焦炉的塌饼问题,可为以后国内6.25 m捣固焦炉的发展提供经验数据。 相似文献