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相似文献
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1.
《Planning》2013,(5)
大庆油田萨北开发区已进入特高含水期开采阶段,随着含水上升,高含水井比例增加,低效无效循环问题更加严重,控制综合含水上升、提高注水效率,从源头上控制能耗,是降低油田生产成本的根本所在。依据水动力学原理,在周期注水和周期采油的基础上,提出了周期注采相结合的思路,于2007年在北三区东部选取了17注22采的试验区,采用分层段井间异步交叉的方式开展了周期注采试验,累计节约注水168.3×104m3,少产水40.48×104m3,使全区年均含水下降0.03个百分点,减缓递减增油0.60×104t,取得较好效果。为使水动力学方法的应用更趋规范化,应用数值模拟技术,并结合实践经验,对周期注水、周期采油、周期注采的方式及参数等进行了优化,形成了一套完善的周期注采技术,具有一定指导意义。  相似文献   

2.
《Planning》2016,(1)
目前萨北开发区已处于特高含水阶段,高含水井比例不断增加,低效、无效循环严重。为控制含水上升,提高注水效率,需要从源头上控制能耗。2012年应用数值模拟方法,在北二区优选了17口井26个层实施周期注水,累积节约注水10.92×10~4m~3,累积少产液2.019×10~4t,累积增油0.185×10~4t。有效控制了低效、无效注采,取得了较好的节能效果。  相似文献   

3.
《Planning》2017,(5)
针对老油田后续水驱阶段开发单元面临着高含水井比例大、平面注采不均衡、生产参数不合理及地面电动机配套设备能耗高和单元产量自然递减率大等问题,提出了采取限提并举调整单元产液结构、限制无效产液提升有效产液的注采一体化调整,以及配套更新地面拖动设备的优化方案,介绍了孤东四区3—4开发单元注采结构一体化调整节能示范区项目的主要内容、实施情况,并对项目实施效果和综合效益作了分析评价。实践证明,该方案实施后注采比保持在0.9~1.0之间,保证了开发单元平面注采均衡,开发单元年自然递减率下降了13.6%,单元油井系统效率达标率提高了24.7%,百米吨液单耗降低了0.1 k Wh,区域年节电能力达245.34×104k Wh,它的实施对于高孔、高渗油藏注聚单元后续水驱开发调整具有典型示范作用和推广价值。  相似文献   

4.
《Planning》2016,(3)
针对冀中南部C油田注水井欠注严重的问题,在认真分析储层岩性的基础上,优选出了多氢酸酸化技术对8口注水井实施降压增注,平均注水压力降低3.4 MPa,增注316 m3/d,注水系统效率由52.1%上升至54.3%,注水单耗由6.8 k Wh/m3下降至6.4 k Wh/m3,累计节电3.6×104k Wh,对应油井累计增油500余吨,起到了良好的降压增注增油效果。  相似文献   

5.
《Planning》2019,(5)
S开发区块目前处于特高含水开采阶段,综合含水率高达94.97%,剩余油饱和度低且高度分散,弱水洗段与中、强水洗段交错分布,低效无效循环问题十分突出。因此有必要明确S开发区块特高含水开采阶段实现降本增效所需要采取的措施并对其应用效果进行分析。通过分析该区块目前开发效益状态,明确了进一步挖潜方向;综合应用油藏精细描述成果和动态数据资料,识别了优势渗流通道;通过调整优化注采方案、优化调剖注入参数、优化停注聚方式、实施分层配产、优化周期注水方式和停注周期等措施,控制了低效无效注采循环,最终从源头上实现了降本增效的目的。研究结果表明,S开发区块全年节约注水247.22×10~4m~3,节约聚合物干粉1 078 t,无效产液减少58.63×10~4t,成本节约3 000万元,实现了该区块的高效开发。  相似文献   

6.
《Planning》2017,(11)
某油田是我国开发较早的裂缝性低渗透油田,目前油田开发进入中高含水后期,面临着含水上升快,注水效益差的问题。在研究量化常规调整技术标准的基础上,结合精细油藏描述成果,开展分层注水、注水结构调整、周期注水、化学浅调剖常规调整技术,合理进行单砂体的强、弱水驱注水结构调整,可以有效控制含水上升和产量递减,投入成本低,是高效的油藏工程节能手段。减少无效注水76.31×104m3,节约水资源费用610.48万元,少产液节约用电486.99×104k Wh,节约电费266.53万元,取得了好的节能效果和经济效益。  相似文献   

7.
《Planning》2016,(6)
萨北开发区北过一条带西区一类油层纵向非均质性强、水驱控制程度高、开采时间长,使得该区块投注聚后高含水井数比例大,厚油层底部低效无效循环严重,中、低渗透油层动用差,聚驱效率低。聚驱提效率试验研究成果表明,对非均质油层依次交替注入不同黏度的聚合物段塞,能够实现高、中、低渗透层聚合物段塞尽可能同步运移,改善非均质油层驱油效果;在进一步提高采收率的同时,降低聚合物用量,达到控水挖潜、节能降耗的目的。2013年该区块实施交替注聚,累积节约干粉110 t,累积增油0.25×10~4t,有效控制了低效无效注采,取得了较好的节能效果。  相似文献   

8.
《Planning》2016,(1)
水、聚驱控制程度是影响油田开发效果的重要因素之一,同时也是评价油藏开发潜力的重要参数。针对目前的工作需求,开发了一款软件用来计算水聚驱控制程度。目前该款软件已进行全面使用阶段,其中对沉积相数据的预处理,以及对跨层数据的预处理均体现了较强的逻辑性和一定的技术难度。通过该软件的推广应用,可以大幅度减少人力物力,更好的指导方案调整和措施井层选择,可以有效控制低效无效注采。在北三西东北块二类油层指导方案调整156井次,累积减少低效注水24.97×10~4m~3;指导措施选井12口,累积多增油0.28×10~4t,创经济效益815.97万元。  相似文献   

9.
《Planning》2019,(4)
为了解决边缘区块规模化注水成本高及降低地面管线建设费用等实际问题,近年来单井注采技术得到了应用和发展。单井注采技术主要是通过井下封隔工具、旁通工具与电动潜油泵结合使用,将水层产水直接转注到注水层,用井下传感器实时监控井下井况,通过地面调整参数来精确地控制注水量和压力。由于是单井注采,没有地面管线建设,减少了配套设施,节省了地面泵站和水处理设施的费用。此技术具有广阔的应用前景,将为油田产量快速增长及节能减排等方面提供借鉴作用。  相似文献   

10.
《Planning》2013,(2):177-180
随着国内油田注水开发的深入,注水井污染堵塞和欠注现象越来越严重,注水井酸化增注越来越被重视。如何解除注水井伤害,以及延长注水井酸化周期是目前国内油田开发生产亟待解决的问题。分析了注水井伤害的主要原因,通过室内实验结果提出了适用于注水井酸化增注的酸液体系。  相似文献   

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