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两段式煤气发生炉是属于常压固定床煤气发生炉的一种,它与一段煤气发生炉的不同之处,主要在于其上部有一段较高的干馏段,使煤的干馏和气化两个过程在一个炉内完成。从1940年在奥地利建设第一个两段式煤气发生炉的气化工厂,一直到不久前在波兰波兹南市建设的一个日产100万米~3煤气的气化工厂,在此期间内已经建设了100多台两段式煤气发生炉。生产实践证明,这种气化工艺在技术上还是具备一些可取之处。它常压操作,无需制氧设备,还可以生产中热值煤气,经过一定的增热后,作为中、小城市发展城市煤气的气源。一段气化炉与两段气化炉相比,有其不足之处。在一段煤气发生炉内,从气化带(高温区)流 相似文献
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煤的气化,顾名思义,就是把煤转变成可燃气体的过程.它与煤的焦化.液化一样,是把煤炭转变成洁净燃料的一种深加工方法,至今已有一百多年的历史了.自一八三九年德国第一台煤气发生炉投入使用后,气化的方法及工艺得到了不断的改进与完善。最早的发生炉是以块煤为原料,用空气作气化剂,人工加料、出灰的移动床型煤气发生炉。随后逐步发展成为机械加料、出灰的移动床型煤气发生炉。气化剂也由单一的空气改进为用空气、水蒸汽的混和物,以及富氧空气、纯氧等。煤气的热值(每标准立方米煤气的发热量)也随之相应地有所提高. 相似文献
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以空气和水蒸气为气化剂,在循环流化床煤气化热态试验台上进行了神华、龙口和大同煤的气化试验,研究了蒸汽煤比和煤种对气化过程的影响。试验结果表明:随着蒸汽加入量的增加,床温和煤气热值下降,碳转化率基本保持不变,冷煤气效率基本保持不变或略有下降;龙口煤在加煤速率为10.08kg/h时取得了最高的冷煤气效率值53.96%,而神华煤在加煤速率为6.4kg/h时取得了最高的冷煤气效率值43.98%;煤的活性越高,可以取得的煤气化效率越高,煤气化炉的处理能力也越大。 相似文献
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近日,河南永城煤电集团年处理煤25万t的煤气化工业示范项目被列入国家发改委批复的国家循环经济发展专项计划,并获国家1500万元的科技扶持基金。该装置是国内首套拥有自主知识产权的高效洁净的粉煤加压气化示范性装置,包括粉煤加压气化装置及配套系统。该装置充分吸纳了世界两大先进煤气化技术——德士古水煤浆加压气化技术与壳牌粉煤加压气化技术的优点, 相似文献
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常压循环流化床煤气化试验 总被引:1,自引:1,他引:1
以空气和水蒸汽为气化剂,对神华、龙口和大同煤进行了循环流化床气化试验。研究结果表明:空气煤比对操作温度、煤气产率、煤气组成和冷煤气效率有显著影响,为获得较好的气化效果,应选择合适的空气煤比;气化剂蒸汽主要参与变换反应,对提高碳转化率和冷煤气效率的作用很小;对特定反应器而言,存在一个最佳给煤速率使得煤气化效率最高;煤的活性越高,可以取得的煤气化效率也越高,煤气分离器的处理能力也越大。同时,进行了蒸汽返料、返料侧加煤和提升管上部加煤探索的试验,但没有取得有富有成效的结果。 相似文献
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低阶煤是煤炭清洁高效利用的一条重要路径。介绍了陕煤集团在低阶煤分质利用方面所取得的关键核心技术成果,重点阐述了陕煤集团新型直立炉热解技术、小粒煤热解工艺、粉煤热解工艺、煤焦油制芳烃及特种油品制备技术、半焦利用技术、热解煤气利用技术等关键技术及其应用进展:新型直立炉热解技术实现了粉煤、小粒煤、块煤的综合热解提质,热解效率大幅提升;自主研发的低阶粉煤气固热载体双循环快速热解技术(SM-SP)使粉煤与热载体能充分混合接触并快速反应实现煤的热解;自主研发的煤焦油全馏分加氢多产中间馏分油技术(FTH),解决了低温煤焦油沥青难以加氢转化的世界性难题,为煤焦油全馏分加氢产业化打下了坚实的基础。最后,提出陕煤集团低阶煤分质清洁高效利用中长期发展目标。 相似文献
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以空气和水蒸气为气化剂,在循环流化床煤气化热态试验台上进行了神华煤的气化试验,研究了空气煤比对气化过程的影响。在试验研究范围内,神华煤最高的冷煤气效率为45.64%,碳转化率为83.84%。随着空气煤比的增加,提升管温度上升,煤气产率增加;碳转化率先迅速上升,但继续增加空气煤比则碳转化率变化较小;煤气中CO浓度先增高而后有所下降,CO2浓度的变化规律与此刚好相反,CH4和H2的浓度呈减少趋势。存在最佳的空气煤比,使得煤气热值、冷煤气效率和煤气有效成分含量出现最大值。 相似文献
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采用C配方粘结剂将长焰煤末煤加工成气化型煤,粘结剂添加量为6%~9%.开发出的气化型煤具有冷热强度高、防水性能好、反应活性好,能够满足国家和行业标准对两段煤气发生炉使用要求.经在煤气发生炉上20t的工业掺烧试验,取得较好的效果. 相似文献
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基于ChemCAD仿真软件,采用Gibbs最小自由能方法作为气化反应模型,建立了Shell粉煤加压气流床气化仿真模型。针对氧煤比、蒸汽煤比和气化压力3个主要工艺参数,安排了3因子3水平的全析因仿真实验,分析了各工艺参数对气化性能的影响。结果表明:氧煤比是影响产气率和粗煤气有效成分的重要因素,同时对消耗指标的亦有显著影响。产气率等效益指标随氧煤比的增加而增加,而消耗指标则随氧煤比的增加而减少;蒸汽煤比可以提高产气率,但主要影响H 2的含量,各消耗指标会随着蒸汽煤比的增加而减少;压力对煤气化性能指标影响不显著。进而,采用综合平衡优化方法,对煤气化工艺参数进行了综合优化,以协调各指标间可能的冲突,寻找到一组使各指标尽可能最优工艺参数的组合。 相似文献
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