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针对高钙镁钛精矿难以满足沸腾氯化制备四氯化钛工艺问题,从热力学和动力学角度对高钙镁钛原料碳热还原—沸腾氯化制备TiCl4工艺进行了深入研究。结果表明:钛精矿高温碳热还原历程为:FeTiO3 → TiO2+Fe → TinO2n-1(n=4~9)+Fe → Ti3O5+Fe → Ti2O3+Fe → TiCxO1-x+Fe,碳氧钛生成的温度必须高于1 400 ℃,此时钛精矿中的Ca、Mg、Al、Si、Mn等杂质元素在1 800 ℃以内都不会被还原为对应的碳化物;高钙镁钛铁矿精矿碳热还原制备碳氧钛过程中,失重率随温度升高呈现4阶段上升,其中阶段1和3分别为受扩散控制生成金属Fe和碳氧钛的快速失重段,而阶段2和4分别为金属Fe和碳氧钛形核长大的缓慢失重阶段,4个阶段的表观活化能分别为49.84、—2.24、12.82、—2.53 kJ/mol。沸腾氯化过程还原产物中的Fe、MgO和CaO均会优先被氯气氯化,但当存在TiO2时,SiO2和Al2O3则不易被氯化,碳氧钛较适宜沸腾氯化的温度为300~650 ℃,沸腾氯化前5 min为还原产物中碳氧钛的快速氯化阶段,主要受表面化学反应的控制,而后5~20 min为Ti2O3的缓慢氯化阶段,主要受颗粒内部扩散控制的影响。 相似文献
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我国钛资源的蕴藏量很丰富。有一部分钛矿由于含钙镁较高,人们担心在冶炼过程中带来麻烦。为了充分利用祖国的资源,有很多单位对含钙镁高的钛矿进行了研究工作。 我厂在以锦州高钛渣为原料,生产四氯化钛过程中,对钙镁的问题进行了研究。利用φ600的沸腾氯化炉,调节高钛渣和石油焦的配比,将炉渣的排出量减少16~30%,使 相似文献
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云南高钛渣沸腾氯化生产粗TiCl4可行性探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了云南高钛渣的特点及沸腾氯化制取粗TiCl4的可行性。在有筛板沸腾氯化炉中进行了云南高钛渣沸氯化实验,表明含CaO、MgO量较高的云南高钛渣经沸腾氯化生产组TiCl4是可行的。 相似文献
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高钙镁钛渣熔盐氯化生产四氯化钛的问题之一是氯化反应放出较多的热量,如果这些热量不及时从氯化炉中引出,就会影响熔盐氯化生产的正常进行,也会影响四氯化钛的气相收尘和冷凝回收以及液体四氯化钛中泥浆的沉积等。 相似文献
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《钢铁钒钛》2015,(5)
针对以全攀枝花钛精矿冶炼的钛渣中Ti O2含量低、钙镁含量高的特点,分析了其熔盐氯化工艺关键控制点,并分别以Ti O2品位为74%、78%的钛渣为原料,研究了熔盐氯化工艺生产过程控制,分析比较了不同钛渣原料对产品粗四氯化钛质量的影响及粗四氯化钛生产成本的影响。结果表明:以全攀枝花钛精矿冶炼的Ti O2含量为74%、78%的高钙镁钛渣为熔盐氯化原料时,氯化熔盐中Ti O2、C含量宜控制在3%左右,循环泥浆中固体杂质含量宜控制在200 g/L左右。与采用Ti O2含量为78%钛渣相比,采用Ti O2含量为74%钛渣生产时氯化熔盐温度和收尘室进口气体控制温度降低30~50℃,石油焦、氯化钠单耗和废盐、收尘渣量增加,粗四氯化钛产品中固体杂质和VOCl3、Si Cl4、Fe Cl3含量较低。采用Ti O2含量为74%的钛渣为原料熔盐氯化生产粗Ti Cl4比采用Ti O2含量为78%的钛渣成本降低5%~10%。 相似文献
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本发明提供一种处理含钛物料(例如钛铁矿)的还原——氯化法。含钛物料氯化时,钛被选择氯化;而物料中的铁转变为氯化物的数量则为数不多。物料中其他一些金属,例如钒,则可能与钛一起被氯化。使用适量的含碳物料作为还原剂,其用量依含钛物料中的含氧量而定;至少 应是使含钛物料中的氧转化为一氧化碳所需要的化学计算量。选择氯化所用的氯化剂可以只用二氯化铁(FeCl_2),或二氯化铁与一种或几种其他含氯物质结合使用;特别是与分子氯(Cl_2)和氯化氢(HCl)结合使用。选择氯化时,用三氯化铁(FeCl_3)作为氯化剂或充当一部分氯化剂,就相当于使用FeCl_2/0.5Cl_2的混合物。氯化剂最好能提供足够的氯原子,以便与含钛物料中几乎所有的钛反应。氯化过程中,温度应保持在950~1400℃,但这个温度范围取决于氯化剂的成分。在这个温度范围内,可以有一个最低温度,但必须保持其选择性。 相似文献
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本文通过不同规模和不同内容的工业试验研究,着重论述了钛渣熔盐氯化技术的发展.尤其是高钙镁钛渣采用低浓度氯气(76%和85%)在熔盐氯化技术上应用的成功,不仅解除了人们对氯气中的氧影响四氯化钛质量的顾虑,而且对熔盐氯化炉大型化以及电解镁的阳极氯气直接用于钛渣熔盐氯化炉将具有更重要的现实意义。 相似文献
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攀枝花钛渣组合式流化床氯化制备TiCl4的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以攀枝花高钙、镁钛渣为原料,采用组合式流化床反应器进行氯化制备TiCl4的研究,试验结果表明:组合式流化床反应器具有较强的抗粘结能力,其设备单位面积的TiCl4产能达到38~76 t/(m2.d),为普通沸腾氯化反应器的1~3倍. 相似文献
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遵宝钛业有限公司承担的国家国际科技合作项目"氯化法生产高品质四氯化钛工艺技术应用研究",经过4年努力,已成功转化为生产力。该项目通过与美国P&D公司开展合作,引进处于世界领先水平的沸腾氯化与精制的成套设备图纸和核心技术,经对沸腾氯化炉等关键设备和技术的消化吸收再创新,建成了4.5万t/a氯化法生产高品质四氯化钛生产线。 相似文献
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对TiO_2品位为74%的高钙镁钛渣物相组成及氯化行为、熔盐氯化生产粗四氯化钛过程的熔盐温度控制进行了分析。结果表明,在粗四氯化钛单炉产量为100t/d的条件下,通过合理调节返炉矿浆量,可将钛渣氯化过程的熔盐温度与混合炉气温度分别稳定控制在740~770℃与350~501℃,并产出平均固相含量4.06~4.1g/L的合格粗TiCl_4产品。 相似文献
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沸腾氯化原料特性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
沸腾氯化是氯化法钛白生产的关键环节。国内氯化法技术受钛矿原料质量的影响一直未取得较大进步。沸腾氯化对钛矿原料的品质要求主要是MgO和CaO含量足够低,而TiO2品位不是最重要因素。 相似文献
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本文以炉型选择问题为中心,介绍了用无筛板熔盐氯化新技术,氯化攀枝花高钙镁钛渣制取粗TiCl_4的工业试验。文章指出,φ1000mm熔盐氯化工业试验炉连续运转63天,处理钛渣511t,产出粗TiCl_4926t,回收率达91.23%, 有效产能为18.68t/m~2·d,氯气单耗降到1.030t/tTiCl_4。试验证明,无筛板熔盐氯化具有炉子结构简单,生产操作方便,对钛渣适应性强,炉体寿命长等优点,是处理攀枝花高钙镁钛渣的一种有效的氯化方法。 相似文献
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攀枝花钛精矿含有较高的镁钙氧化物,经电炉冶炼后得到的高钛渣含有8%左右的(MgO+CaO),用这种高镁钙杂质的钛渣在工业规模上进行了几种氯化炉型的试验。试验证明,在沸腾炉内氯化这种钛渣,技术上是可行的。这除了在炉型结构上作了改进外,在工艺上还采取了补充热量和大配碳比的措施。 相似文献
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在制取TiCl4的沸腾氯化工艺中,氯气与高钛渣(TiO2)在加碳(C)条件下发生反应,生成大量的TiCl4气体及部分杂质气体(如HCl、CO、CO2等)的混合气体,即氯化产生混合气体。氯化混合气体经过两个冷凝收尘、多级循环淋洗工序,将其中的TiCl4与其它大部分杂质气体(如HCl、CO、CO2等)分离开来,使TiCl4收集下来,收集下来的TiCl4气体转化为液体,并成为氯化产品粗TiCl4,这是氯化生产工艺的关键。遵义钛厂氯化工序的TiCl4实收率只有82%左右,氯化尾气中的TiCl4含量高达23.75mg/m3,以此数据计算,每年从现有两个生产四氯化钛工段的生产尾气中浪费… 相似文献