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为查明气液增压式打刀缸活塞易断裂的原因,通过研究打刀缸工作原理,分析断裂截面性状,推断出引起断裂的一般性受力状况,并就此类故障举出实例,以力学计算和有限元的分析方法,查明故障原因;最后,总结出打刀缸的设计缺陷。 相似文献
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在缸盖线利用合金铸铁导管代替粉末冶金导管的生产当中,我们使用某品牌单刀枪铰刀来加工导管孔。总是出现刀具弯曲、打刀、孔光洁度差等问题,往往是一把新刀装上去仅能加上20个零件就达不到精度要求了,不能满足生产的需求。解决以下问题成了BJ493缸盖,生产的关键。 相似文献
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在缸筒的镗滚加工工艺中,精镗多采用浮动镗削加工。浮动镗刀和刀体设计的正确与否,决定着缸筒的加工质量和生产效率,作者设计了一种新型小直径浮动镗刀及刀体,生产实践证明效果较好,既降低了刀具成本,又提高了缸筒质量。 1 新结构镗刀及刀体图1为新设计的正前角浮动镗刀,镗刀刀刃略低于镗刀等分面约0.5~1mm。镗刀的标注角度基本等于工作角度。浮动镗刀片 相似文献
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陈秋一 《机械工人(冷加工)》2010,(9):38-38
在缸筒的镗削加工工艺中,精镗多采用浮动镗削加工。浮动镗刀和刀体设计的正确与否,决定着缸筒的加工质量和生产效率,笔者设计了一种新型小直径浮动镗刀及刀体,生产实践证明效果较好,既降低了刀具成本,又提高了缸筒质量。 相似文献
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2009年,我公司引进两台大连产气缸体缸孔精镗床,主要用于承担L系列所有型号柴油机气缸体止口孔、缸孔精镗及缸孔孔口倒角关键工序加工。前期小批试切过程中,常出现刀架碎裂、镗刀磨损过快等异常现象,导致气缸体缸孔加工质量不易保证,并且部分柴油机气缸体不能兼顾生产,设备利用率低下。1.存在问题通过系统分析发现,原设备所带止口孔、缸孔刀架、镗刀主要存在以下几方面问题:(1)原缸孔精镗刀总成如图1所示, 相似文献
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朱玉昆 《机械工人(冷加工)》1988,(2)
我厂在加工四千马力16240ZB柴油机机体缸孔、油泵孔、挺杆孔、曲轴孔和凸轮轴孔的过程中,由于使用了可转位组合镗刀,带来了一系列的技术、经济和管理上的好效果,现介绍如下。一、可转位组合镗刀的结构机体缸孔、油泵孔和挺杆孔是采用悬臂镗杆进行加工的,其直径分别为:缸孔φ 300H7、油泵孔φ 92H7,挺杆孔φ 76H7。采用的组合镗刀结构如图1。 相似文献