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<正>我公司2 500t/d生产线窑头和窑尾分别使用DRW3.10和DRW3.12菲斯特煤粉秤。针对生产过程中窑头和窑尾煤粉秤经常出现断煤和下煤不稳现象,我们对其进行了改造。1喂煤不稳及断煤原因分析我公司煤粉水分符合1.5%的控制要求,喂煤不稳及断煤的主要原因为:转子与上下密封板间的磨损导致间隙增大,秤体内的窜风也随之加大,秤内窜风形成的正压导致煤粉在下料管内的流动变差,加上煤粉仓下料管直径偏小,煤粉在下料管内容易架空。 相似文献
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我公司2004年年底投产的5 000t/d熟料生产线中窑喂煤系统选用了抗爆型的菲斯特(PFISTER)DRW4.12型转子秤。由于煤粉自煤粉仓的卸出、称重和被送到气力输送管路这一过程全部在封闭式喂料机内完成,因此工艺布置显得紧凑简捷。1结构工作原理煤粉经煤粉仓和下料管进入转子秤腔体中,被旋转的分成若干扇区的转子带入称重区,完成计量后进入气力输送管路,送至窑头或分解炉。称量轴线A-A通过了物料卸出点、气力管道和转子之间的活络接头,使得压力波动基本不会对计量结果产生影响。它的控制特点是采用了ProsCon前馈控制技术,通过转子称重区的物… 相似文献
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菲斯特转子秤常常发生或设备或工艺或电气控制故障,给生产带来影响。转子秤窜风、煤粉水分大、膜片堵塞都会引起转子秤蓬仓。引起转子秤窜风蓬仓的原因很多,比如送煤风压过高,收尘管道堵塞,转子与模板间隙忽大忽小等等。秤底部测速盘失圆会引起转子秤运行波动。煤粉积存电器元件发热,锁秤螺栓掉落,转子秤会出现"转子故障"信号跳停。 相似文献
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我公司2500t/d熟料生产线窑头厦分解炉喂煤系统采用菲斯特煤粉转子秤,喂煤系统为单仓配置,仓下双管下料,分别供窑头和分解炉转子秤,两收尘管相连后入仓,煤粉仓最大荷重65t。 相似文献
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我公司5条4 600t/d生产线的窑头和尾煤喂煤计量都采用DRW4.12菲斯特转子秤。在近4年的使用过程中发现,转子秤的出料头、出料管以及两个出料口补偿器(伸缩软连接)内的耐磨套磨损速度较快,一般3~5个月就会把管壁磨穿。特别是当输煤风机风速调整过高,或者煤粉细度较粗时,磨损速度更快。一旦出料头磨穿,就会造成转子秤计量不准,喂煤量不稳定,严重影响水泥熟料的煅烧。如果是出料管或者出料口补偿器被磨穿,大量煤粉将泄漏,严重影响煤粉输送和造成环境污染。由于输煤风机压力较高,很难有效堵漏,只有停机停窑进行更换,严重影响回转窑的连续运行。 相似文献
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正1煤粉秤的选择马来西亚5 000t/d熟料生产线采用菲斯特(FISTER)转子秤。在前期项目执行中,煤粉秤的采购工作遇到了诸多难题,如输送距离过远、要求能力过大,转子秤无法保证喂料稳定性;与转子秤匹配的窑头送煤风机风量过大,影响燃烧器规格及操作;业主拒绝接受可满足条件的其他品牌的煤粉秤等。在采购中,我部通过大量计算,从各方面对转子秤和其他煤粉秤进行了比较分析。从设备成本 相似文献
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<正>菲斯特转子秤在新型干法水泥生产线煤粉制备系统上应用广泛,主要承担着窑头燃烧器、窑尾分解炉燃烧器煤粉的计量、稳定供煤作用。菲斯特转子秤能否精准计量、稳定供煤直接影响到窑热工系统的稳定,甚至是正常生产。实际生产过程中经常出现不同程度转子秤不能稳定供煤的情况,通过认真分析形成原因以及对应的解决办法,将能使水泥企业更加安全稳定生产。1设备参数(以窑尾分解炉用为例)1)转子喂料秤:型号DRW4.12;喂煤量16.35 t/h 相似文献
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荣安水泥公司Φ5.2m×74m回转窑窑尾、窑头煤粉秤分别采用35t/h和25t/h菲斯特转子秤。调试及试生产期间,发生过下煤波动大、断煤、冲煤故障,并多次跳停。经过设备厂家技术人员及我方多次维护、优化、改造,目前故障完全排除,煤粉秤运行稳定,下料波动值达到生产要求。 相似文献
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菲斯特转子秤在对煤粉的计量控制时因密封性能较好、精度较高、连续称重较稳定,从而在水泥行业得到广泛应用。我公司3 200t/d生产线烧成系统窑头及分解炉喂煤系统采用的都是菲斯特DRW4.10型转子秤,其中窑头正常喂料量为8.8~10t/h,JTS250型风机配90kW电动机;窑尾正常喂料量11.5~13t/h,JTS250型风机配110kW电动机。本文从中控操作角度出发,谈谈对转子秤的系统操作和使用体会。 相似文献
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我公司有一条5000t/d熟料的生产线,配有一台MPF2116立磨磨制煤粉。投产以来,由于所进原煤水分一直在15.0%左右,出磨煤粉水分较高,在1.5%~3.0%,不但增加熟料热耗,而且对于设备的正常运转也造成了危害。例如煤粉仓上部的回转下料器经常因为煤粉太潮发生堵塞,不得不紧急停磨处理。更严重的是煤粉在煤粉仓锥部形成结皮,用1射线仪检测,结皮厚度达150~200mm,一方面缩小了煤粉通过面积,造成转子秤下煤量经常波动,实际下料量总达不到目标给定值,影响了窑系统的稳定性;另一方面大块结皮经常脱落,直接将煤粉仓与转子秤之间的下料溜子堵死,造成停窑事故,每年此类事故都得发生三四起,而且停窑处理的时间很长。 相似文献
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我公司2002年7月建成投产的2500t/d窑外分解窑熟料生产线,其窑头、窑尾喂煤选用2台PFISTER转子秤。试生产三个月中,喂煤稳定,计量精确;但随着时间延长,喂煤量逐渐跟不上,同时转子负荷率也开始变小,驱动电动机速度加快至极限,使生产受到严重影响。这种现象刚开始时,次数不频繁,每周出现1次。我们采取人工敲击煤粉仓下料管,迫使煤下至转子秤的转子格以达到要求;后又对下料管处的助流系统吹气间隔进行调整,但时间越长,出现问题次数越频繁,甚至每小时出现1次。经过我们认真分析,认为煤粉仓下直管的助流系统自从… 相似文献
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我公司煤粉计量及输送系统在改造前存在以下问题:(1)煤粉由煤粉仓入转子秤经常有下料不畅甚至断煤的情况出现;(2)粉磨的煤粉在进行煤粉仓切换进料时,煤粉计量秤的波动幅度变得较大;(3)在煤粉转子秤运行较为稳定的情况下,头煤和尾煤的送煤压力也会出现较大幅度的波动。对煤粉计量秤的给料、排气以及煤粉输送管道进行改造,有效地降低了入窑煤粉量的波动,改善了该生产线的产量和质量。 相似文献
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某公司窑及分解炉的煤粉喂料系统(图1)采用PFISTER DRW1.2型转子秤计量,罗茨风机气力输送。该装置集喂料、计量、输送、锁风于一体,具有短时喂料稳定、长周期喂料精度高的特点,整个喂煤系统流程简单,不需要另配预给料机,也不用单独的回转锁风阀,设备少,投资省;转子秤喂料系统是一个密闭的系统,它既不扬尘,也无需排气收尘。 相似文献