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前言自能源危机以来,燃料价格不断上涨。这使工业部门不得不重新制定或者修改它们的能源节省措施。由于陶瓷换热器节能效果显著,美、日、瑞典等许多工业发达国家已经或者正在着手研制新型的陶瓷换热器,并 相似文献
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摘自《石川島播磨技報》,1980,No.4 通常将锻造加热炉筹工业炉排出的高温废气直接放散掉,或用金属换热器回收余热以用来预热燃烧用空气。但使用金属换热器时,在高温条件下使用寿命有问题,因此不得不降低换热器的出口温度,以至节能效果有限。 最近,日本石川島播磨公司受中小企业事业团的委托,与东芝陶瓷公司和精密陶瓷中心合作,共同开发了加热炉用的陶瓷换热器。这种陶瓷换热器的特点如下: 相似文献
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一、前言就工业窑炉而言,排烟热损失占全部能耗的30~70%。因此,利用热交换装置回收烟气余热是工业炉窑节能的重要措施之一。国外在70年代中期开始进行新型高效陶瓷热交换器的试验研究工作,并取得重要进展。国家机械委第四设计研究院和国家建材局山东工业陶瓷研究设计院从80年代初开始联合研制板翅式陶 相似文献
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一、前言众所周知,利用热交换装置回收工业炉窑排烟余热以预热助燃空(燃)气,是当前节能措施中最普遍的和行之有效的。冶金、机械、化工等厂中的均热炉、锻造加热炉、玻璃熔窑等,出炉烟温达1100~1300℃,若在烟道中直接安装各种普碳钢制的金属换热器,其使用寿命很短;如果采用耐热合金钢制造或向烟气中兑入冷风的控温系统,投资巨大。为此,在高温排烟段,安装陶瓷换热器,将烟温降低到200~800℃以上时,再安装普碳钢金属换热器,将两者串联。这样既 相似文献
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本文针对提高SiC管高温陶瓷换热器的结构紧凑性和传热效率,对SiC光管内插入强化元件进行了工业应用试验,获得提高传热系数24%的效果。同时对新研制的小直径、薄壁SiC内翅管进行了传热试验.并以SiC内翅管为核心元件开发设计了高效、紧凑的组合式高温换热器,其工业应用试验表明该装置传热敬率高,节能效果显著,与原有SiC光管换热相比单位传热面积其体积减小60%,重量下降50%,为小型工业炉高温烟气余热回收提供了有效的装备。 相似文献
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一、概述钢铁工业初轧均热炉设备,均设置有换热器,用以回收烟气带走的废热,以提高炉子的热效率,从而达到节约能源的目的。通常均热炉出炉废气温度在1000~1300℃左右,采用液态出渣的均热炉废气温度还要高。采用陶瓷换热器的优点在于能承受高温并将空气预热到700~800℃以上,这是用合金钢金属换热器所不能比拟的,因而陶瓷换热器在当今节能问题上占有相当重要的地位。但是,陶瓷换热器存在着一定的缺点,目前陶瓷换热器是由长度为282~387毫米的粘土砖短管等十四种异型耐火砖砌筑而成,结构极其复杂。最主要缺点是砌缝多,气密 相似文献
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一、前言首钢第二线材厂加热炉为三段连续式大型加热炉,下部布有自然通风和热空气的陶瓷换热器,四个格子室,体积为400m~3。由于耐火砖制造缺陷和工期配合等因素,换热器的砌筑质量存在较大问题,主要表现在:格子砖间错台较大,泥浆不饱满,以致漏气,废气短路、热风温度长期上不去,加热炉投产后不久,1985年初实测,换热器出口的热风温度仅为44~92℃,远远低于设计要求的数值。如将换热器拆除重建,需要投资30万元,工期一个多月,连同利润损失共300多万元。经研究,对换热器的处理方案是:向 相似文献
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