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本文以表格形式对国外的三钟式,四种式、IHI 式和双钟四阀式(新日铁式)等四种高炉炉顶装料设备的结构特点和主要优缺点进行了对比,并进行了简要的评述,可供从事高炉设备的同志参考。 相似文献
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采用无料钟上料设备可以大大节约焦炭,提高生铁产量,延长炉体寿命,降低备用设备的耗量,是提高高炉冶炼技术经济指标的重要方向之一。目前,国外无料钟上料设备布料部分的方案有多种。图1列出了布料部分的原理图。 相似文献
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Paul Wurth公司开发的紧凑式无钟炉顶装料系统可以节省中小高炉装料系统的投资费用。该公司开发的首套紧凑式无钟炉顶装料系统自1998年应用于波兰劳培鲁钢铁公司的2号高炉后,至今世界各国已有许多座高炉先后采用了该装料系统。 相似文献
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本文介绍了阀封式高炉装料设备的结构组成、密封性能、两种工作制度,以及在高炉上的实际使用情况。根据两座高炉上阀封式装料设备的使用经验,在设计3000米~3高炉的装料设备时采取的11项结构改进措施。 相似文献
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高炉炉顶的钟式装料设备的缺点很多,如大小钟的制造,运输,安装,检修都很困难,使用过程中容易变形。若取消大钟、小钟,改用一个旋转溜槽向炉内布料,不仅从根本上免除了上述料钟式装料设备的缺点,而且能按冶炼需要将炉料分布于炉喉内的任意点,消除了炉料对炉墙的剧烈冲击。这种新型炉顶装料设备(简称旋转溜槽式)首先是由卢森堡的Wurth厂设计出来的。该设备1970型的试验模型见图1所示。它是一个生产模型,用来研究炉料从料斗通过溜槽向代表炉喉区的4扇形区布料的情况。它主要的特点是:有两个装有转阀和炉料流量控制阀的闭锁料斗,一个中心下料管,一个在布料时可调节斜度的溜 相似文献
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本世纪六十年代,苏联大多数高炉沿用双钟单室炉顶设备。随着炉容扩大及顶压提高,这种设备在布料调节及密封性能方面暴露了很多问题。当时在装料设备改进中,主要采取:(1)研制布料性能较好,且布料漏斗无需密封的新型布料器,提出了既能快速旋转布料,又能按站位布料的双工作制布料器;(2)改 相似文献
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阀门箱是大型高炉无钟炉顶设备的关键部件,由于结构复杂,精度要求高,制造难度大。本文介绍了3200m3大型高炉无钟炉顶阀门箱的制造经验。 相似文献
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本文在文献[1]的基础上,进一步研究了无料钟高炉炉顶装料设备中溜槽运动与布料制之间的机理关系,提出并建立了满足炉喉料面布料要求的溜槽倾角运动数学模型,它适合于各种布料制,对开发无料钟高炉炉顶布料技术有一定的指导意义。 相似文献
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随着高炉向大型化发展和高炉炉顶高压操作的广泛应用,通常所采用的二钟一室炉顶设备无论在布料性能和保持有效密封方面已显得不能完全满足生产的要求。近十年来,各国在探索和建立新型的无料钟炉顶设备方面做了很多工作,不少新建和改建的大型高炉已采用无料钟的炉顶装料设备,取得了一定的使用经验。为适应发展我国钢铁工业,设计和建立新型炉顶设备的需要,首都钢铁公司设计院与北京图书馆于76年6月联合编辑整理了一本《高炉无料钟炉顶专题文摘》。该资料列出了所收集到的国内外104份资料,并附有部分插图。计有国内资料4种,国外专利62种,国外其他资料38种。在这本专题文摘中,列出了所摘资料的名称(或专利号)、作者、出处及收藏情况, 相似文献
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本文介绍了耐磨耐热合金焊剂SJD204的研制,并对使用该焊剂配合H08A焊丝的堆焊合金耐磨、耐热性能进行了检测分析。结果表明,该合金堆焊层具有良好的耐磨、耐热、抗冲击等综合性能,完全可以满足高炉使用性能的要求,替代进口。 相似文献
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双钟式炉顶装置存在密封不严,大、小修周期短,寿命低等缺点;且故障率高,维修困难,备件费用高;直接影响高炉产量.故对3#高炉在2000年改用无料钟炉顶装置,克服了双钟式炉项的种种缺陷,提高了高炉的利用系数. 相似文献
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上海梅山冶金公司1号高炉于1969年4月建成,已有15年炼铁史。1985年9月底进行大修和技术改造,年底竣工,1986年元月投入生产。该高炉原为双钟炉顶,容积为1060m~3。经大修改造后,容积扩大为1080m~3,并采用了卢森堡PW型单罐无料钟炉顶及液压操纵、微处理机自动程序控制等先进技术。 相似文献
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1.研制经过本装置的研制分为两个阶段。第一阶段是石川岛插磨重工业公司于1978年开始并单独研究的,1981年日本某公司安装了第一台IHI摇动式炉顶炉料布料装置。接着,与欧洲卢森堡PW公司共同合作,开始了第二阶段的研制工作,对装置作了不少改进,并将其名称改为万 相似文献
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第一批炉顶高压操作的高炉装备着双钟装料设备。为了延长装料设备的使用寿命,特别是大钟的寿命,A·摩尔和J·P·格烈尔提出采用三钟装料设备。它在六十年代初期被美国的迪凯和日本的室兰厂(Mypopah) 所采用。同时,苏联的查波罗什钢厂也采用了它。 相似文献
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高炉炉顶煤气回收设备是将均压时排放到炉外的高炉煤气作为燃料进行回收的设备,同时也是防止高炉向大气中排放粉尘和噪音等公害的有效设备。本设备由石川岛播磨重工业公司研制成功,曾荣获日本1980年节能设备优秀项目奖。 相似文献