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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 359 毫秒
1.
由于一次性投资大、用电费用高,感应电炉通常只被选择用在材质要求较高的汽车、液压及球铁铸件牛产车间。而对于纺织机械铸件,传统观念一直认为材质要求较低,所以在熔炼方面一般只采用成本低廉的冲天炉熔炼,因此,造成纺机铸件内在质量不稳定,无法进一步提高和发展。为提高我厂的铸件生产能力,我们于1997年6月引进了应达10t感应保温电炉,并于1997年9月实现了冲天炉熔化,电炉保温的全双联工艺。通过一段时间的使用,我们真正体会到了纺机铸件采用冲天炉──电炉双联工艺的优势所在。1温度优势在正常熔化条件卜,冲天炉铁水的出铁温度…  相似文献   

2.
横观国外先进国家提高铁水温度的方法有两种:一是单独使用电炉熔炼铁水,二是冲天炉和电炉双联法熔炼铁水。 当前我国提高铁水温度的途径有: 1.严格执行修炉和开炉工艺,是提高出炉铁水温度的基础。 认真地落实修补冲天炉工艺和冲天炉操作规程,不但能消除冲天炉事故,保证冲天炉正常工作,而且能提高出炉铁水温度20~25℃,如果再实行曲线炉膛、开渣口操作和  相似文献   

3.
我厂是大量流水生产铁素体球墨铸铁的铸造厂,铸件日产量为170余吨。铁水采用10~T无芯工频感应电炉和1.5~3~T电弧炉熔炼,球化处理采用堤坝式包底冲入法工艺,球化剂采用包头东风钢铁厂生产的XtMg5~8合金,用75SiFe粉孕育,覆盖剂有铁屑、球铁板、七  相似文献   

4.
我国冲天炉熔炼技术在大跃进中,有了飞跃的发展。第一届全国铸造学术年会和福州冲天炉熔炼经验交流会议,对具有我国特点的冲天炉作了全面的评价。在机床铸造中,由于铸铁牌号较多,铸件结构复杂,壁厚悬殊,在提高铁水温度方面做了很多工作,但一般铁焦比偏低,铁水温度在1400~1480℃水平。为适应我国新的建设高潮和第三个五年计划的需要,我组从1966年4月至6月在我国华东、东北、华北、华中地区调查了56个冲天炉,其中包括10吨和10吨FR上的炉子8个,3~5吨的冲天炉48个,  相似文献   

5.
无前炉冲天炉目前使用很普遍。因此要扩大无前炉冲天炉的使用范围,特别是提高熔化温度和熔化速率,降低焦铁比,提高铁水质量,首先在炉膛选型和改变冲天炉结构方面进行研究和探讨。我厂原来用的1.5吨冲天炉是带有移动式炉缸三排风口普通酸性冲天炉。我厂生产的铸件材质种类多,变换频繁,对化学成分、熔化效率和铁水温度等方面提出了较严格的要求。而原有的冲天炉不能满足,主要表现在: 1.铁水温度低,一般在1360℃左右。这个温度对一些较大的薄壁铸件以及球墨铸铁件是不够的;  相似文献   

6.
φ600×1500mm大断面球墨铸铁件的试制   总被引:2,自引:0,他引:2  
大断面球铁件的生产,一般都是采用工频炉(电弧炉)熔炼或冲天炉一电炉双重熔炼.针对我国目前球铁生产仍以酸性炉衬和使用冶金焦的冲天炉为主,且普遍存在出铁温度低(<1440℃)、含硫量高(>0.06%)的生产状况,我们通过采取一定的工艺措施,取得了冲天炉熔炼浇注¢600×1500mm大断面球铁件的成功,在国内具有推广应用价值.1试件技术要求球铁牌号为QT600—3.在试件本体距上、下端面150mm的两截面上沿1/2半径四周的任意位置取样,其σb≥550N/mm2、δ≥2.5%、HB200~260(粗车后);球化级别1~3级、石墨大小5~6级(个别4级…  相似文献   

7.
抗磨铸铁的生产,通常采用电炉熔炼,目的是能获得稳定的化学成份和较高的铁水温度。我们通过长期生产实践证实,只要控制好熔炼工艺,可以用冲天炉熔炼钨系抗磨铸铁。所采用的炉子为多排小风口、曲线炉膛、热风、生产率为2吨/小时的小型冲天炉。一、熔炼的原则 1、在冲天炉熔化过程中经常出现串前滞后的现象(一般是锰串前钨滞后)。造成铁水  相似文献   

8.
大型风能铸件的材质标准和熔炼技术要点   总被引:1,自引:0,他引:1  
王伟民 《铸造工程》2008,32(2):23-27
欧洲标准EN1563:1997增加了铸件本体试样的检测;根据买方和制造厂的协议,抗冲击值和硬度均可单独作为验收标准,无须同时提供其他力学性能的检测数据。我国许多铸造厂进口了大型感应电炉,冲天炉+铸造焦和国外水平对比大致相同。铸态铁素体球铁的熔炼技术要点是①精选高纯炉料,②确保铁水过热温度不低于1530℃,③75%硅铁的加入方法或时效性比加入量更重要。  相似文献   

9.
介绍了用冲天炉和1.5吨无芯工频电炉及冲天炉与工频双联熔炼铁水,用Re-Mg-SiFe球化剂进行球化处理和SPI复合孕育剂进行包外孕育,并结合合理的开箱工艺,生产铸态珠光体球铁EQ—140曲轴。  相似文献   

10.
冲天炉铁水由于硫含量高且波动范围大,使稳定生产优质的球铁和蠕铁较为困难。切实解决这个问题的途径就是脱硫。国外由于实行了冲天炉电炉双联熔炼,多采用炉外脱硫方法,而国内单一冲天炉熔炼,炉外脱硫受到铁水温度的限制,炉内脱硫又存在炉衬侵蚀严重等问题。本文旨在介绍一种新的脱硫方法。  相似文献   

11.
高强度灰铸铁通常是在熔炼中将含碳、硅量较低的铁水,过热到较高温度(1400℃以上),然后在铁水中加入孕育剂,使它产生孕育作用来获得的。但由于原材料供应不稳定,冲天炉结构不合理而造成铁水温度达不到要求,常使得铸件的机械性能不合格。81年以来,我厂采用高牌号铸造生铁,炉前不孕育或少孕育的熔炼新工艺,使铸件机械强度合格率达到100%。  相似文献   

12.
采用小型冲天炉熔炼球铁,易于产生各种缺陷。为提高球铁铸件的质量,进行系统的调查研究,从影响铁液温度的因素及防止方法入手,介绍小型冲天炉熔炼球铁的工艺技术措施。采用热风(或脱湿送风)的双排风口冲天炉,选用干燥的铸造焦,合适的焦炭块度,严格控制底焦高度和送风量等措施,就为生产出优质的球铁件创造了重要的条件。  相似文献   

13.
王伟民 《铸造纵横》2007,(8):44-48,39
欧洲标准EN1563:1997增加了铸件本体试样的检测;根据买方和制造厂的协议,抗冲击值和硬度均可单独作为验收标准,无须同时提供其他机械性能的检测数据。我国许多铸造厂进口了大型感应电炉,冲天炉+铸造焦和国外水平对比大致相同。铸态铁素体球铁的熔炼技术要点是①精选高纯炉料,②确保铁水过热温度不低于1530℃,③75%硅铁的加入方法或时效性比加入量更重要。  相似文献   

14.
某厂原用10t/h冲天炉,采用三排小风口结构(见图1所示),在焦铁比为1:9的条件下,使用冶金焦熔炼,铁水出炉温度只能达到1360~1400℃,完全使用铸造焦熔炼时,铁水出炉温度也只能达到1380~1420℃。由于铁水出炉温度偏低,经常出现出铁口冻结事故,有时被迫停炉,同时造成铸件废品增多。  相似文献   

15.
利用0.5T中频电炉和3T冲天炉为熔炼设备,研究了“全部利用冲天炉铁液”和“大部分利用冲天炉铁液”两种工艺对球墨铸铁组织、性能及其生产量的影响。多次生产实验表明:采用冲天炉-电炉双联熔炼球铁生产工艺,可达到在不影响灰铸铁生产的前提下,提高球铁铸件产量,并使球铁生产成本降低的要求。  相似文献   

16.
一概况我厂自一九六七年以来,一直采用三排风口冲天炉熔炼可锻铸铁,铸件废品率在18~20%左右,夏天甚至达到25%,其中由于铁水质量原因造成铸件报废的占总废品率的一半以上。生产过程中冷铁水多,铁水利用率低。八五年七月我们将两座三排风口冲天炉改为“两排大间距、倒置风口”冲天炉。一年来的生产实践证明  相似文献   

17.
通常采用冲天炉熔炼铸铁,并能适当提高出铁温度,熔炼过程的效率是很高的。但是要大量地使铁水过热,则效率逐渐变低。与此相反,采用电炉过热热效率很高,不过用电炉熔化固体炉料则效率就不那么很高。所以结合两者的特性,使用冲天炉熔铁,再用电炉使铁水过热。目前许多铸造厂采用这种双联操作法,这种技术还将进一步发展。出铁温度低时,焦炭冲天炉的操作是有困难的。尽管这是获得最低焦耗的最有效的方法,但易发生下列问题:难于增碳、炉渣流动性差、堵塞风口、总的维修工作麻烦等。在双联熔炼时,冲天炉的出铁温度通常大大超过1400℃。在双联操作中,电炉通常作为一种保温设备,并且过热范围一般不超过100℃。冲  相似文献   

18.
我厂通过冲天炉喷氧熔炼试验,证明了冲天炉喷氧以后,过热区明显增大,最高温度区下降约100mm,相对地缩小了铁水的降温区。高压下的氧气流能强有力地穿透厚大的焦炭层,大大地改善了冲天炉中心焦炭的燃烧,所以铁液滴始终在优越的过热区过热后再进入炉缸。铁水温度可提高50~70℃。冲天炉喷氧在我厂的3t/h冲天炉内进行,铁水温  相似文献   

19.
《铸造》1976,(2)
我厂的方向性产品是20吨矿用自卸汽车,主要产品是颚式破碎机和反击式破碎机。铸铁车间以生产20吨汽车铸件和破碎机铸件为主,熔炼球铁Q T4O-10,铜铬合金铁及HT20-40牌号铁,每炉次熔化12~15吨铁水。原有一台冷风三排风口冲天炉,有效高度4.3米,使用爬车加料机,使用叶氏9号风机,风量112  相似文献   

20.
陈实 《现代铸铁》1991,(2):43-45,48
我厂于1988年对7.0t/h大双冷风冲天炉进行了风箱、进风管道等结构的技术改造和工艺参数的调试。经10炉次全面测试,在总焦铁比为1:9.2时,出炉铁水温度平均可达1464℃,最高可达1514℃。同改造前比,不仅铁水温度提高了13℃,而且焦耗降低21kg/t金属炉料,一年可节约焦炭约240吨。通过改炉调试,还为拟制我厂7.0t/h冲天炉最佳熔炼参数提供了科学数据。本文介绍了我厂冲天炉改造方案和效果,并作了分析和探讨。  相似文献   

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